480 t/h锅炉低氮燃烧系统改造及效果分析

2010-03-15 10:55胡志杰
电力工程技术 2010年5期
关键词:飞灰氧量水冷壁

胡志杰,盛 春

(宜兴协联热电有限公司,江苏宜兴214200)

宜兴协联热电有限公司8号锅炉由哈尔滨锅炉厂设计制造。按照设计要求,NOx排放值需在450 mg/m3以下,但在实际运行过程中,无法达到设计要求。随着国家环保政策对NOx排放限制的不断趋严,有必要提前做好减排工作。此外,由于煤炭市场的原因,多种煤种掺烧成为一种趋势,而如何更好地把握掺烧比率,最大限度减少锅炉结焦,提高燃烧的安全性及经济性,是关乎公司可持续发展的大事。总之,节能减排是本次改造的动因和目的。

1锅炉设备概况

公司2台135 MW机组担负着宜兴市的主要集中供热任务,机组于2005年1月正式运营。8号锅炉为哈尔滨锅炉有限公司生产的HG-480/13.7-YM16型单汽包自然循环,超高压、一次中间再热、π型露天布置的固态排渣煤粉炉。炉膛为膜式水冷壁结构,炉膛上部布置前屏过热器,炉膛出口处布置后屏过热器。过热器采用两级喷水减温,再热汽温主要采用烟道挡板调节。制粉系统采用中间储仓热风送粉,配2台MG350/600型低速钢球磨煤机。直流燃烧器四角切向布置,假想切圆直径D为814 mm。每台炉配有16只燃烧器分4层布置(进行微油系统改造后),第1层为微油点火燃烧器,第2层为双稳燃可调式水平浓淡燃烧器,第3层和第4层为碰撞式浓淡分离燃烧器。所有一次风喷口均带周界风。燃烧器的设计参数见表1。

2改造要求

(1)任何工况下NOx排放小于300 mg/m3。

(2)在保证NOx减排的前提下飞灰含碳量降低15%。

(3)锅炉蒸发量,主、再热蒸汽温度,及原有的控制方式基本不变。

表1燃烧器特性参数

(4)锅炉燃烧稳定并减少锅炉受热面结焦。

(5)最下层微油燃烧器保留不改造。

(6)尽可能减少对现有设备、系统运行方式的影响,保持锅炉性能基本不变(特别说明的除外)。

3低氮燃烧原理

大型电站锅炉炉内产生的NOx主要分为热力型NOx和燃料型NOx。大量研究表明,热力型NOx和燃料型NOx与下列因素有关:作为热力型NOx,当温度高于1 500℃时,NO生成量呈指数规律迅速增长,在高温下停留时间越长,氧浓度越大,NO生成量就越多。作为燃料型NOx,燃料含氮量越高,过量空气系数越大,燃料型NOx的生成量就越大,转化率也越高。可见,降低热力型NOx,要求氧浓度低,温度低,在高温区的停留时间短。降低燃料型NOx,要求氧量低,尤其是挥发份的析出和燃烧阶段,氧量越低越好。

而要保证煤粉稳定燃烧及飞灰灰渣含碳量低,则要求燃烧时有足够高的温度、足够的氧量和煤粉浓度以及后期要强烈扰动。炉内温度越低或越分布合理,越有利于防止结渣及高温腐蚀。

从以上的分析可以看出,降低NOx排放的技术措施在一定程度上和稳定燃烧、降低飞灰可燃物、防止结渣和降低高温腐蚀相矛盾。因此,在采用降低NOx排放技术措施时要综合考虑。

分级燃烧是一种有效的低NOx燃烧技术,运用空气分级燃烧原理对传统的煤粉炉燃烧系统进行综合改造,不仅可有效降低NOx的排放量,还能保持其较好的经济性。分级燃烧的基本思想是:(1)降低主燃烧区域的氧气浓度,进行亚化学当量的贫氧燃烧,以抑制煤粉燃烧过程中NOx的形成,因为无论是热力型还是燃料型NOx,燃烧区空气过量系数对NOx生成量影响很大,当过量空气系数a<1时,燃烧区处于富燃料燃烧状态,这对减少NOx生成有明显的效果。根据这一原理,把供给燃烧的空气分为主燃烧区和燃烬风分级送入。即把80%左右的理论空气量送入主燃区,使燃烧在富燃料燃烧的条件下进行,降低了主燃烧区的氧浓度,也降低了主燃区的温度水平,从而降低了生成NOx的转化率。(2)在炉墙附近及炉膛上部增大氧气浓度,进行过化学当量的富氧燃烧,避免水冷壁及过热器的高温腐蚀,同时促进煤粉的完全燃烧。

在分级燃烧时,利用一级富燃区燃料在缺氧条件下燃烧,燃烧速度和燃烧温度降低,热力NOx减少,同时,燃料中释放的含氮中间产物HCN,NH3等会将NO还原分解成N2,因而抑制NO的生成。到了燃烬区,燃料在富氧条件下燃烬,不可避免的有一部分残留的氮会氧化成NOx。但由于火焰温度较低,NOx生成有限。所以在空气分级条件下总生成量是降低的。

4 分级燃烬风系统(SOFA)及特点

美国阿米那电力环保公司 (LP Amina公司)的改造方案,将SOFA设计成双切圆形式,SOFA布置如图1所示,SOFA截面速度场分布如图2所示。

图1 SOFA布置三维图

图2 改造后燃尽风截面速度场

该方案不仅有利于水冷壁附近形成富氧环境,防止上层水冷壁高温腐蚀,而且内外燃尽风双切圆旋转可以加强扰动,促进未燃尽碳和CO的充分燃烧。这种SOFA风的布置对降低飞灰含碳量十分有利。改造后,根据不同锅炉负荷和炉内环境,通过调节SOFA风,灵活控制燃尽风的旋流强度,同时相对大的切圆可以增强SOFA风与未燃尽碳的扰动,加强了高温烟气与未燃尽碳的对流传热,减少烟气飞灰含碳量和CO,并可彻底解决SOFA风区域水冷壁周围由于缺氧导致的结焦和高温腐蚀的问题。这些都是该设计优于其他类型分级燃烧的原因。

为了解决空气分级燃烧后,主燃烧器区域低氧富燃料燃烧对附近水冷壁造成不良影响,LP Amina公司改造方案中采用了偏置二次风。偏置二次风射流与主燃烧器射流呈12°夹角布置,如图3所示,偏置二次风的优势体现在以下几个方面。

图3偏置二次风示意图

(1)偏置二次风将部分二次风分离到煤粉气流的下游,推迟了一、二次风的混合,形成了水平方向的分级送风,加强了分级送风的效果,有利于减少NOx的生成。

(2)偏置二次风可以通过风门调节,控制水冷壁附近的氧量与炉膛平均氧量基本相当,因而比较合理地改变了水冷壁附近的烟气气氛,可以有效地防止水冷壁的高温腐蚀和结渣。

5 计算流体动力学(CFD)模拟研究

改造方案确定之后,LP Amina公司就改造方案进行了数值模拟计算,下面是CFD模拟的结果。

图4为改造前后炉膛温度分布的对比。改造前主燃烧区的温度比较高,而且高温区相对集中,这样的温度分布势必导致大量热力型NOx的生成。改造之后,温度分布随炉膛高度均匀分布。此外,炉膛出口的烟温没有变化,可以保证锅炉参数不变。控制炉膛内的高温点,有效减少热力型NOx的生成。

图5为改造前后NOx分布。改造前,在主燃烧区产生大量的NOx,当烟气经过原有的OFA时NOx的浓度基本上没有变化。改造后,虽然在主燃烧区也产生了大量的NOx,但是由于在主燃烧区氧气浓度降低,氧化性氛围减弱,且由于SOFA风的作用,NOx的浓度在炉膛出口处下降得非常明显。

图4改造前后烟气温度分布

图5 改造前后NOx分布

图6为改造前后流速分布。改造后烟气沿炉膛高度的速度比改造之前小,增加了煤粉颗粒在炉膛内的停留时间。引入SOFA后,加速上升烟气的扰动,促进了可燃物随烟气上升过程中的充分燃烧。

图7为改造前后颗粒碳在炉膛内轨迹。改造增加了炉内的扰动,更多的煤粉颗粒随烟气的上升面向上运动。CFD结果表明,经过改造之后,主燃烧区未燃尽碳在燃尽区充分燃烧,而不是随烟气带出,或沉积到灰斗,这样使得燃烧效率提高。

图6改造前后流速分布

图7改造前后颗粒碳在炉膛内轨迹

6现场改造及试验效果分析

6.1改造范围和内容

根据改造目的和现场实际情况,LP Amina公司方案的具体改造如下。

(1)主风箱改造。针对锅炉的具体情况,设计了新的一次风喷口及二次风喷口,并重新调整各燃烧器喷口的位置。在保证最下层微油燃烧器不变的情况下,对其他喷燃器进行了整体下降布置。

(2)SOFA风箱带改造。SOFA管道与主二次风管道相连,抽取部分二次风送至SOFA喷口。风箱带布置于主风箱上方,并围绕整个炉膛。

(3)新增SOFA风道及风道系统支吊架。

(4)新增SOFA处水冷壁的开孔及开孔处密封部件。

(5)新增SOFA风箱,安装了热线型质量流量装置,可准确检测风量的变化。

(6)为了保证新的燃烧系统的正确运行,对燃烧系统相关的控制逻辑进行修改。

改造前后燃烧器喷口的布置如图8所示。

图8改造前后燃烧喷口布置

6.2改造效果

改造完成投运后,进行了燃烧调整试验,试验由电厂配合LP Amina公司调试人员进行。在不同负荷下,对SOFA开度及二次风门配比进行了36个不同组合工况的调试试验,对锅炉空预器前后的NOx、CO、O2进行了网格法测量,对飞灰进行了取样和可燃物化验。

各种燃烧调整试验优化后的测试数据如表2所示,可以看出2种满负荷工况NOx与改造之前相比降幅达到了40%,飞灰可燃物含量也有所降低[1]。

表2改造前后效果对比

在调整试验完成后,由江苏方天电力技术有限公司对改造锅炉进行了对比试验,结果参见表3。

6.3调试和燃烧调整经验

(1)SOFA风量对NOx影响很大。在其他因素不变的前提下,一般情况NOx会随着SOFA挡板的开度增加而减小,档板开度大于60%时,NOx水平基本就维持恒定。此外,甲、乙侧SOFA风量调节需控制均匀,这有利于降低NOx及飞灰含碳量。

表3改造前后性能试验对比

(2)改造后,运行空预器入口氧量与NOx之间的关系参见图10。改造后最佳氧量控制在3%左右,此时飞灰含碳量较低。与改前相比,相同负荷下总风量可以减小,电耗因此降低5%左右。

图10改造后空预器入口氧量与NOx的关系

(3)燃烧器改造后,燃烧器壁面金属温度分布趋势有很大改观,通过SOFA调整能有效降低燃烧器金属温度,可做到任何工况下控制燃烧器管壁温度不超限。在燃用褐煤时炉内结焦情况明显减少。分析原因是SOFA的刚度大,距离上部燃烧器较近,不但对火焰、烟气流速场产生很大影响,且对火焰温度场及氧质量分数分布有直接影响,故调节SOFA的风量分配能灵活改变燃烧器管壁温度的分布趋势。改造后燃烧器区域的火焰温度明显降低。这也是该设计能有效降低热力型NOx的原因。

7结束语

改造后氮氧化物排放浓度显著降低,降幅在40%以上,平均达到300 mg/m3左右;改造后锅炉效率基本维持不变,日常运行中送、引风机的电耗相对减少;改造前,运行中再热器温度明显偏低,改造后再热器温度升高,提高了整个机组的效率。

总体来说,8号炉经过低氮燃烧技术的改造,大幅度降低了NOx排放水平,达到了预期的目的,取得了明显的环境效益。同时,改造后机组运行的整体经济性略有提高,获得了节能减排的综合效果。此外,Amina公司的技术方案简单易行;改造工作量小,易于实施,值得同类型锅炉改造借鉴。

[1]DL-BG-2009-767.宜兴协联热电有限公司8号锅炉燃烧器改造后锅炉热效率试验报告[R].

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