莲麓水电站导流明渠水力学模型试验研究

2010-06-14 09:32刘建平秋芦溪水电管理处
河南水利与南水北调 2010年3期
关键词:糙率明渠过流

□刘建平(秋芦溪水电管理处)

□毛永生(河南天地工程咨询有限公司)

□刘艳芳(华北水利水电学院水利职业学院)

莲麓水电站为无调节河床式水电站,主要建筑物为3级。施工导流建筑物按5级临时土石建筑物设计,按5年一遇的洪水标准进行设计,相应标准的设计洪水流量为1020.00m3/s。导流明渠进口高程2035.98m,出口高程2035.02m,明渠尾部出口处设有一座施工桥,桥底高程2043.0m,桥面高程2043.84m。渠底及渠左边坡、右边坡靠近渠底处大部分基础坐落在岩体上。导流明渠设计纵坡1/450,左渠堤利用永久开挖边坡,左边坡1∶1,右渠堤为纵向围堰,边坡1∶1.5。明渠底宽10.0m,断面型式为梯形断面,渠长约420.00m。

为保证施工期间的安全,需要通过物理模型试验验证导流明渠的泄流能力是否满足设计要求、明渠的最大泄流能力以及影响泄流能力的主要不利因素,并对原设计方案提出优化改进措施。

一、模型设计与制作

模型比尺1∶40,采用正态模型,按重力相似准则进行模型设计。各相关物理量的比尺如表1所示。

模型各水力参数比尺表

模型模拟了导流明渠及上、下游河道,全长20余米。建筑物模型全部按设计图纸用灰塑板精制。导流明渠段衬砌型式为现浇C20钢筋混凝土板,原型混凝土糙率取0.0135,按糙率比尺计算,模型糙率应为0.0073,选取的灰塑板糙率为0.0085左右,比模型糙率略大,试验结果对导流明渠运行安全有利。内外河道用水泥抹面,糙率为0.0120左右,相当于原型河道糙率0.0200左右,基本满足阻力相似要求。模型河道平面尺寸控制精度±3mm,建筑物尺寸控制精度±0.5mm,安装高程误差<0.3mm。模型由循环式供水系统供水。循环式供水系统由蓄水库、水泵房、平水塔、供水管及同水槽等组成。蓄水库容积2000.00m3,4台离心水泵最大供水流量0.60m3/s,平水塔容积200.00m3,塔内溢流槽距试验室地坪高度10.00m。模型进水头部与供水管连接,心阀门控制来水。进水头部设有平水设施和量水堰。

为观测明渠沿程水深的变化情况,在明渠底板上布置了26个水位测点。模型中桩号采用明渠轴线作为地形桩号起点,其中下游为正向。模型中水位点桩号分别为:0+011.280m、0+044.879m、0+069.878m、0+104.416m、0+139.396m、0+191.998m、0+244.599m、0+298.973m、0+353.346m、0+373.317m。

二、试验结果分析

(一)导流明渠水流流态

试验中观测到,虽然上游来流较为平顺,但因明渠进口方向与天然河道主流方向存在一定夹角,上游河道水流在堰前经转折后进入导流明渠,在渠首处由缓流向急流过渡,由于水流的跌落和收缩,在进口右岸侧形成斜向冲击波,在导流明渠进口段,水流表面形成一系列起伏不平的波浪,波峰沿水流流向降低,在导流明渠内形成斜向波状水跃。因出口段“S”弯的存在以及施工桥的阻水效应,导流明渠末段水位有一定程度的壅高。在导流明渠出口,水流方向斜向右岸,在下游围堰后形成回流区,水流经右岸反射后与主流作用在施工桥桥孔处形成水面壅高。同时由于水流主流位于右岸侧,水流在下游河道左侧形成回流区。在设计流量Q=1020.00m3/s下,施工桥桥孔断面最大近底流速为9.72m/s,水流对右桥墩有较大的冲击。

(二)导流明渠沿程水位

试验中观测到进渠水流在导流明渠进口段有水面跌落,在之后水流产生波状水跃,水面上升,在波状水跃影响范围之外,水面重新降落,在导流明渠后段,由于S型弯段的影响水面有一定壅高。

当施工桥未架设桥体时,设计工况下(Q=1020.00m3/s,下游水位为2041.179m),导流明渠进口段水面跌落位于渠0+069.878处,水位高程为2042.76m,渠内最高水位位于后部渠0+373.317处,水位高程为2043.76m。当施工桥墩上架设桥体后,在设计工况下,该处水面已经超过桥底高程,造成桥体有一定程度的阻水,使得水位壅高一直影响到渠0+139.396,但仍未超过明渠右岸混凝土护面顶高程。

(三)导流明渠过流能力

试验中在观测导流明渠进水口过流能力时,下游施工桥未架设桥体。在试验中观测到当流量Q=1020.00m3/s,下游水位为2041.179m时,导流明渠能够顺利下泄相应流量,沿程水未超过围堰顶高程。由于导流明渠出口处有一施工桥,为同时保证导流明渠过流的安全和施工桥过流的安全,必须考虑施工桥桥孔的过流能力。在导流明渠下泄1020.00m3/s时,在施工桥左、右桥墩处水位分别为2040.70m、2043.90m,右墩处水位已超过桥面高程(2043.84m)。在施工桥孔口断面离右桥墩14.40m处,雍高水位2044.70m,已超过施工桥桥面高程,影响施工桥通车。因此,必须减小导流明渠的下泄流量才能保证施工桥的安全。经过试验观测,当导流明渠的过流流量为Q=700.00m3/s时,施工桥孔口处最高壅水位接近桥底高程,但尚未影响到施工桥。因此,在保证导流明渠和施工桥同时安全运行的情况下,导流明渠的最大过流能力为700.00m3/s,无法满足设计要求。

(四)优化方案

为降低导流明渠出口处的水位壅高,保证施工桥的运行安全,保证导流明渠在设计流量下的安全运行,在施工桥左侧再开挖一条渠道进行分流,从而减小施工桥断面过流压力,降低施工桥处的水位壅高和对桥墩的冲击。

试验中观测到,新开挖渠道后,在设计流量下,导流明渠前段水流流态及水位无明显变化(渠0+104.416前),后段的水位壅高现象较开挖前有明显减弱,特别是出口段水面降幅明显,最大降幅达到2.7m。

导流明渠水流在进入新开挖渠道时有水面骤降,同时在左桥墩前形成爬坡水流。在下游围堰前形成较大同流区,下游围堰堰后回流区最大流速3.06m/s。同时,施工桥断面的水位壅高也得到有效减弱。水流已经不会直接影响到桥底面,而且水位壅高位置明显向桥下游下移,在桥断面处水流由急流变为缓流,在施工桥断面左半段形成水跃,同时由于主流偏右岸,在桥左侧形成局部回流。施工桥断面处水力条件与原方案比较有了较大程度的改善。

三、结语

通过对导流明渠及其进出水的水力模型试验,对原设计方案中导流明渠的出水口成功地进行了优化。优化后的出水口方案解决了由于施工桥引起的水位壅高、水流直接冲击桥墩和桥面等水力学问题,能够同时满足设计条件下导流明渠和施工桥的安全运行,为类似工程提供了可供借鉴的设计优化经验。

[1]张云生.小湾水电站施工导流设计[J].水力发电,1997.

[2]朱国伟,阎修家,黄宏力.飞来峡水利枢纽施工导流设计中几个主要技术问题[J].人民珠江,1999.

[3]施工导(截)流与度汛工程.水利水电工程施工手册[S].2002.

[4]吴正新,邓燕,席灿勇.索风营水电站施工导流设计及优化[J].贵州水力发电,2004.

[5]倪晓伦,黄相军,王永刚.尼尔基水利枢纽导流明渠设计[J].东北水利水电,2005.

猜你喜欢
糙率明渠过流
基于河道行洪能力的护岸糙率影响分析
导流明渠交通桥吊模施工技术应用
农田灌溉明渠水量计量方式分析
新疆阿勒泰哈巴河县养殖渠人工渠道糙率的试验分析
复式河道整治设计中综合糙率研究
大口径玻璃钢管道糙率及过流能力分析
变压器相间过流保护不正确动作原因的探讨
国产500kW短波发射机过流保护电路的应用缺陷与改进
水轮机过流部件改造与节能增效
配网双端闭锁式过流保护的实现方法