高压柱塞泵排液阀密封失效原因分析

2010-08-25 10:01田新民赵广佳
设备管理与维修 2010年12期
关键词:液阀排液柱塞泵

田新民 李 颖 赵广佳

作者通联:中国石油长庆油田分公司第三采油厂 银川市石油城第三采油厂生产运行科 750006

E-mail:tian_x_m@163.com

一、引言

在油田开发生产过程中,随着地下油层中的原油不断被抽吸到地面,导致地层能量的不断下降,为了增加地层能量,保持油井产量和提高采收率,现在普遍采用向油层注入一定压力的高压水,补充因原油被开采后,油层压力的下降,导致油井产量下降的问题。现在多采用大排量高扬程的柱塞泵进行注水。由于注水压力的提高,实际生产中,造成柱塞泵的排液阀和进液阀寿命降低,尤其是排液阀。在回注油田开采时,由于回注污水温度高、水质差,造成柱塞泵的进排液阀与注清洁的新鲜水相比寿命明显降低。柱塞泵进排液阀损坏后,泵排量下降。更换进排液阀时,工作量大,劳动强度高,周期长,影响正常生产。

二、柱塞式注水泵泵头结构

长庆油田第三采油厂有柱塞式注水泵150余台(3175Pa型),泵头上所装的进排液阀是立式结构。实际使用中,注水压力在15MPa注污水时,排液阀平均寿命只有700h,注高压高温污水时,排液阀使用寿命更短,而同样结构的进液阀使用寿命却较长,排液阀的寿命一般只有进液阀寿命的1/3。表1是柱塞泵阀组更换时间的国家标准(GB/T 9234-1997)。

表1 柱塞泵阀组更换时间的国家标准

从表1可以看出,虽然现场使用的排液阀达到国标规定使用寿命,但是损坏的排液阀,一般都很难修复,主要原因是排液阀上阀体密封面被高压液体冲刷后,密封面上材料大量缺失,不能再重新加工密封面。图1是使用700h的排液阀损坏情况,图2是使用2000h的进液阀损坏情况。

图1

三、排液阀密封失效原因分析

图2

排液阀的损坏,主要是排液阀上阀体一开启,高压液体流过上阀体与阀座形成的流道时,上阀体的锥形密封面使高压液改变了流动方向,对液体形成一定阻力。由于结构的限制,上阀体锥形密封面形成的阻力,导致高压液体对锥形密封面进行冲刷。上阀体密封面被高压水严重冲刷后,密封面材料脱落,沿着水流方向形成许多有规则的沟槽,导致密封面漏水而失效。在注污水时,由于油田用污水具有一定腐蚀性,加剧了排液阀的损坏。而对于进液阀,由于受到低压水的冲刷,密封面材料脱落少,不形成沟槽,使其寿命比排液阀长。因此,高压液体对排液阀上阀体密封面的冲刷作用,是导致其损坏的主要原因。

四、排液阀密封失效解决方案

图3是经过改进后的排液阀结构,在排液阀上阀体密封面下面增加了一个密封凸缘。排液阀上阀体开启时,先要上升一段距离h,高压液体才能从密封凸缘与阀座形成的流道通过,用密封凸缘的下部改变高压液体的运动方向,高压液体不能直接冲刷上阀体密封面,从而解决了排液阀上阀体密封面被高压液体冲刷造成的损坏,寿命大大提高。

图3

在靖安集输大队一号注水泵上安装了三组改进后的排液阀进行试验,泵压15MPa下,使用三个月后,检查新结构的排液阀上阀体,阀体密封面没有损坏,密封效果良好。

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