油浆系统的防结焦设计

2010-09-06 08:16李青松尚亚男
化工技术与开发 2010年9期
关键词:油浆分馏塔结焦

李青松,尚亚男

(1. 青岛中油华东院安全环保公司,山东 青岛 266071; 2. 中原油田石油化工总厂, 河南 濮阳 457001)

油浆系统的防结焦设计

李青松1,尚亚男2

(1. 青岛中油华东院安全环保公司,山东 青岛 266071; 2. 中原油田石油化工总厂, 河南 濮阳 457001)

介绍了中原油田石油化工总厂催化裂化装置油浆系统结焦状况,分析了其原因,针对分馏塔底抽出口和油浆上、下返塔分布器进行了防结焦改造设计,解决了催化装置油浆系统的结焦问题,保证了装置安全平稳长周期运行。

催化裂化;油浆;结焦;设计;改造

中原油田石化总厂催化裂化装置为 50×104t·a-1同轴式催化裂化。由于油浆系统的结焦较为严重,困扰着装置长周期运行,装置的生产能力下降,甚至导致被迫停工,影响了装置的平稳运行,给生产经营造成较大损失。

1 油浆系统运行状况

1.1 油浆循环系统流程

催化裂化油浆循环系统流程图见图1。

图1 催化裂化油浆循环系统流程

油浆从分馏塔(T201)底抽出后经油浆泵(P207)加压,经过换热后分为三路:一路为油浆上返塔,返回分馏塔“人”字挡板上部,洗涤高温反应油气;一路为油浆下返塔,返回分馏塔底做冷却油浆,控制分馏塔底温度;另一路为外甩油浆,经过油浆冷却器(C206)出装置。

1.2 油浆系统结焦机理

油浆中多环芳烃、胶质、沥青质等各类不饱和烃在高温下,由氧和金属引发催化作用,容易脱氢产生芳烃自由基,通过自由基链反应而产生高分子聚合物。随着聚合物和缩合物的分子量不断增大,在介质中的溶解度逐渐减小,析出后粘附在设备表面,当遇到催化剂时,更易聚集成颗粒,这些高分子的聚合物可起到粘合剂的作用,使颗粒的聚集大大加快,已经粘附在表面的聚合物也能起到捕获剂的作用,加快颗粒的沉积,直至生成焦炭。

导致油浆系统结焦的因素是多方面的,分馏塔底温度过高是油浆系统结焦的直接影响因素,还有油浆在分馏塔底停留时间以及在油浆系统的总停留时间,油浆性质和组成都是油浆结焦产生的重要因素。

1.3 油浆系统结焦状况

催化裂化装置油浆系统结焦造成油浆管线堵塞、系统压降增大、油浆循环量的不足,分馏塔底温度无法控制,加剧焦碳的生成,最终使油浆循环系统瘫痪。

油浆系统结焦主要集中了3个关键部位:

(1)分馏塔底抽出:分馏塔底结焦导致油浆抽出口的过滤网被堵塞,油浆泵不上量,油浆抽不出来,无法进行油浆循环,此时分馏塔底结焦多达4t。

(2)油浆下返塔:油浆下返塔的分布器被结焦堵住,导致冷却油浆量不足,分馏塔底温度不能控制而超高,油浆在超温下加速结焦,导致塔内大量结焦生成。

(3)油浆上返塔:油浆上返塔的分布器被结焦堵住,导致对高温油气的洗涤油浆量不足,且油浆分布不均而偏流,不仅影响塔上部的热量平衡,也会导致“人”字挡板上大量结焦。

2 油浆系统改造

在2007年5月的设备大检修中,对上述油浆系统的3个关键部位进行了改造:

(1)分馏塔底抽出。油浆抽出滤焦器增高扩孔。原滤焦器是直径为Ф350mm,高度为360mm筒体,筒体上面开有Ф9.5mm的孔。设计更换了新的滤焦器,新滤焦器直径不变,将筒体高度增加到900mm,且分为上下两段,上段高540mm,上段筒体的过滤孔增大为Ф20 mm,下段过滤开孔增大为Ф11 mm,顶部仍安装原来的帽板。采用新的滤焦器后,其下段开孔的增大,可以使更多小颗粒的焦块被抽出去,从油浆泵的过滤器清除。即使下段筒体被焦块完全堵塞了,由于上段筒体开有更大的开孔,也可以使油浆顺利被抽出。筒体高达900mm,允许分馏塔底有更大的空间容纳那些无法被抽出的焦块,其防止被焦块堵塞的能力比原滤焦器大大增强了,如图2所示。

增设塔底搅拌油浆线。在油浆抽出滤焦器底部周围增设一直径为Ф700mm环形分布器,分布器管线直径Ф57mm,开有8个垂直向下直径Ф20mm小孔,介质是从油浆下返塔流量计与调节管之间引出来的一部分油浆,作用是对油浆抽出滤焦器及周围进行冲洗和搅拌,防止催化剂、软焦块在分馏塔最低位置沉积而结成更大更硬的焦块。

图2 分馏塔的滤焦器和搅拌油浆

(2)油浆下返塔。油浆下返塔分布器扩径。原下返塔分布器管线直径为 Ф89 mm,上面分布有 60个直径Ф10 mm的开孔,检修时常发现此管线堵塞严重,绝大部分小孔被完全堵塞,由于时间长久,里面结焦都很坚硬。设计新下返塔分布器管线扩径为Ф108 mm,上面均匀分布着28个直径Ф30 mm的小孔,管径和孔径的扩大可以减少被堵塞的几率。

(3)油浆上返塔。上返塔分布器改型。原上返塔管线为直径Ф159 mm的树枝型分布器,上面开有Ф12的小孔,由于孔径过小,该管线也是很容易堵塞,每次检修都能发现大部分管线与小孔都被硬焦块堵死,新更换的上返塔管线是Ф219的直管子,下端开有5个190mm×85mm的方孔,并在其正下方增设“王”字型分布槽,槽宽440mm,堰高100mm,堰顶是波浪形。这样设计更利于油浆均匀分布,如图3所示。

图3 油浆上返塔的“王”字型分布器

3 应用效果

从2007年6月装置开工,油浆系统压降一直保持较低,油浆泵入口过滤网清理时,没有发现焦块,分馏塔底温度一直能控制在 320~330℃之间,生产平稳。2009年7月,催化装置停工检修时,发现油浆系统除“人”字挡板有轻微结焦外,其它部位基本没有焦块形成,油浆系统管线及换热器非常畅通。

油浆系统的防结焦设计改造保证了催化装置的安全、平稳、长周期运行。

Reformed to Prevent Caking In Slurry System

LI Qing-song, SHANG Ya-nan
(CPECC East-China Safe Environmental Protection Ltd., Qingdao 266071, China)

TE 624.41

B

1671-9905(2010)09-0061-02

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