密闭电石炉炉气综合利用工艺总结

2010-09-22 07:54邸亚宁石淑萍张宇西安西化氯碱化工有限责任公司陕西西安710077
中国氯碱 2010年10期
关键词:输送管积灰电石

邸亚宁,石淑萍,张宇(西安西化氯碱化工有限责任公司,陕西西安710077)

密闭电石炉炉气综合利用工艺总结

邸亚宁,石淑萍,张宇(西安西化氯碱化工有限责任公司,陕西西安710077)

总结了不同时间投运的2台密闭电石炉尾气回收利用的工艺流程及运行情况。针对1#炉存在的不足,对2#炉进行了改进。通过改进,较好地解决了电石尾气综合利用的问题。

密闭电石炉;综合利用;尾气;改进;效益

自20世纪90年代以来,中国的电石行业得到迅猛发展,密闭电石炉所占份额越来越大,电石生产的尾气排放对环境带来的负面效应日益突出。密闭电石炉生产1 t电石副产尾气约400 m3,尾气温度约700℃,主要成分СО约占80%,粉尘含量为250g/m3,其中含有大量可利用的化学潜能和高温显热,如果把尾气排空烧掉,不但污染环境,也浪费了潜在的能源。为了保护环境,使企业得到可持续发展,对电石尾气进行综合治理势在必行。

1 密闭电石炉的运行现状

西安西化氯碱化工公司现运行2台密闭电石炉,1#炉为18 000 kVA,投产于1973年,2#炉为22 500 kVA,投产于1995年,于2000年完成了对1#密闭电石炉的综合利用项目。该项目将电石尾气直接引进废气炉进行燃烧,废气炉选型为SHS20-1.27-Q,生产的蒸汽进入蒸汽管网用来满足生产需要。燃烧后的烟气经布袋除尘达标排放,使电石尾气得到较好的利用,环境治理效果及经济效益均良好。经过几年的运行摸索,发现其存在一些不足。

(1)电石尾气中含有微量焦油,再加上粉尘含量较大,尾气的粘结性很强,电石炉到废气炉的尾气输送管段经常发生积聚堵灰,使系统阻力增加,引风机负荷剧增,不得不经常停炉进行清灰。

(2)在1#废气炉和电石炉之间的尾气输送段原设计有1个中间混合罐,在实际运行中,发现罐中积灰严重,不易清理,由于温度很高,尾气在混合罐中容易引起爆燃。

(3)在电石炉开、停车和进行电极焙烧等运行不稳定时,尾气不得不排空,但仍有冒黑烟现象。

(4)燃烧器为多管式,废气炉运行几个小时就会堵满积灰,系统阻力剧增,不得不停车处理。另外,在小火炬点燃,尾气还未被点燃的短时阶段,小火炬很容易被引风机拉灭,造成点火不成功。

2 对密闭电石炉的改进

针对1#废气炉的运行情况,在对2﹟电石炉改造前进行了详尽的分析,肯定了对尾气先燃烧、后净化是投资最省、效果最好的工艺,且技术成熟、开车稳定。由此,2006年对2#密闭电石炉的综合治理项目作了工艺上及结构上的改进和调整。

经计算,初步确定了废气炉的蒸发量为13.3 t/h,经过对各炉型的调研和比较,选择尾气出燃烧器喷嘴后,行程能和折烟角配合形成多次上升、下降,利于灰尘的自然沉降,同时,适当放大炉膛截面积,降低烟气流速,避免积灰的搭桥形成聚集结焦,也降低粉尘对受热面的磨损;适当提高2#废气炉的炉膛高度,延长了烟气的行程以降低炉膛温度。经和锅炉生产厂家达成共识,最后选择自然循环Π型布置的SHS15-1.27-Q废气炉。

受2#电石炉周围建筑和设施的限制,废气炉的位置距离电石炉较远。为避免电石炉到废气炉输送尾气管段的堵灰,在设计中尽量缩短两者之间的距离,取消水平输送管段,由电石炉到废气炉形成“人”字形输送段。经过与1#废气炉尾气输送堵灰管段的倾斜状况比较,管段倾斜角大于50°时,堵灰现象大为减轻。为了避开建筑的承重梁,2#废气炉输送管段的角度选择为与水平夹角53°左右,这样可保障灰尘靠自重形成自流,有效避免积灰,且输送管每一段留有卸灰口,可避免由于堵灰造成的停车,提高开车率,其次,在2#废气炉工艺设计中,取消了混合罐这个环节,既节省了空间,又节约了投资。

1#、2#电石炉、废气炉工艺流程简图见图1、图2。

由于日益严格的环保要求,尽量消除电石炉冒黑烟的现象,尤其是在电石炉开车还未稳定的环节。为此,改进了点火程序,封闭电石炉的紧急排放切换阀,启动引风机,用液化石油气点燃小火炬,让电石炉波动期间的排气在小火炬的明火引燃下,随引风机经旋风、布袋除尘后排放,既消除了电石炉波动期间冒黑烟的现象,也消除了СО爆燃的危险。

图1 1#电石炉、废气炉工艺流程示意图

图2 2#电石炉、废气炉工艺流程示意图

针对1#废气炉燃烧器出现的严重堵灰问题,着重对燃烧器进行分析调研,选择了一种多枪直流式燃烧器。这种燃烧器的尾气流通截面积增大,空气由多个小管径管道伴随尾气通道,且安装位置保障尾气管倾斜角度大于50°,避免了堵灰现象,使2股气体在燃烧器出口迅速混合点燃,有了带压空气的支撑,增强了火焰的刚性,也解决了1#废气炉火焰有时被引风机拉灭的现象。

由于选择了特殊工艺,使废气炉排烟温度保证低于170℃,可选择简单的旋风除尘器,利用离心力和重力除去稍大颗粒灰尘,再经过布袋除尘器,捕捉细粉。布袋除尘器材质为玻纤覆膜,运行安全、经济,使用温度低于200℃,使排烟温度有了保证。

3 改进效果

改进后的2#废气炉于2007年6月正式投入运行,运行状态良好,达到了废气炉设计的各项指标,并于2007年9月17日通过了竣工验收,取得了锅炉运行使用证。

电石炉和废气炉都正常运行时,切换阀门关闭,烟气从废气炉烟囱排放;废气炉不能正常运行时,打开切换阀门,尾气从电石炉烟囱排空。实际运行中,切换排空阀门基本用不到,在电石炉气出口处设置了压力信号采集,直接接到废气炉的控制室,随时监控电石炉的压力值,及时微调引风机以保证电石炉压力维持在±10 Pa,使电石炉和废气炉都能维持较理想的运行状态。事实上,废气炉的运行更能减小电石炉的波动。

2008年7-12月,2#废气炉蒸气产量为45 523 t,平均出力为11 t/h,蒸汽成本为19.976元/t(该公司外购单价大约为80元/t),2#废气炉总投资为746万元,(环保返还款205万元)按运行时间8 000 h计,2#废气炉年实现利润528万元,运行2年即可收回投资。

炉气经燃烧除尘后,排放至大气,经陕西省环境监测部门监测,粉尘平均排放值为52.6 mg/m3,远远低于《工业炉窑大气污染物排放标准》中的一级排放标准,也低于1#废气炉的排放测试值(71.7 mg/m3)。回收的粉尘粒径细小均匀,黏性小,流动性好,经有关单位试用,可以用作建筑原材料,延长了产品的产业链,增加了企业的活力和竞争力。

从2007年6月开始,2#废气炉的实际运行表明,比1#废气炉较好地解决了堵灰和结焦问题,大大提高了废气炉的开车率,热能利用率高,除尘效果很好,同时也解决了电石炉冒黑烟的问题,为企业带来了经济效益,也为改善生态环境做出了重要贡献。

Summary on comprehensive utilization of furnace gas of closed calcium carbide furnace

DI Ya-ning,SHI Shu-ping,ZHANG Yu
(Xi'an Xihua Chlor-alkali Chemical and industry Co.,Ltd.,Xi'an 710077,China)

The process flows and operating conditions of tail gas recycling of 2 sets of closed calcium carbide furnace that was put into operation in different time were summarized.According to the shortcomings of 1#calcium carbide furnace,the 2#calcium carbide furnace was improved.By improving,the problem of calcium carbide tail gas utilization was solved.

closed calcium carbide furnace;utilization;tail gas;improve;benefit

TQ083+.4

B

1009-1785(2010)10-0029-02

2010-01-19

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