一次熟料强度波动的分析

2011-01-05 06:13雷良邹立
水泥技术 2011年3期
关键词:本厂硅酸盐石灰石

雷良,邹立

一次熟料强度波动的分析

Analysis of Fluctuations in Clinker Strength

雷良,邹立

1 前言

某新型干法窑厂在2009年3月至10月熟料强度不是很理想,抗压强度3d<30MPa、28d<56MPa,但2009年11月至2010年2月熟料强度发生了明显的变化,抗压强度3d>30MPa、28d>58MPa。生产设备和生产方式没有改变,操作人员和操作习惯没有变化,到底是什么原因造成熟料强度发生如此明显的变化呢?通过对2009年3月至2010年2月熟料化学分析及强度对照表(表1)进行分析,不难看出,是熟料中较高的MgO造成了熟料强度的波动。

从表1可以看出,当熟料中MgO在2.37%~3.27%时,熟料抗压强度3d<30MPa、28d<56MPa;当 熟 料 中MgO在2.19%时,熟料抗压强度3d为31.1MPa、28d为58.3MPa;当熟料中MgO<2.0%时,熟料抗压强度3d>30MPa、28d>60MPa。而熟料其他化学成分波动不大,由此可见,MgO对熟料强度的影响是较大的。

2 MgO对熟料强度的影响

由于熟料中含有较高的MgO,为防止窑内结球、结圈等不正常工况的出现,迫使煅烧温度比正常温度低,热动力不足,固相反应较为缓慢,同时由于MgO的煅烧范围比正常窄,加之煅烧温度低,因而极不利于fCaO的吸收和晶体发育,导致熟料强度降低。一般在熟料硅酸率和铝氧率不变的情况下,高镁熟料中的 SiO2、Al2O3、Fe2O3含量基本上不变,只是高镁熟料中多余的MgO代替了部分CaO和SiO2,这样高镁熟料的铝酸盐矿物并无变化,而硅酸盐矿物将减少1%~2%,因此,在水化时,高镁熟料将减少一部分硅酸盐矿物发挥的强度,而且高镁熟料中的方镁石还会产生不同强度的膨胀作用,从而造成熟料强度的降低。

表1 2009年3月至2010年2月熟料化学分析及强度对照表

3 对于高镁熟料应采取的措施

熟料中较高的MgO一般是由石灰石原料中混入的白云石带入的,所以在石灰石原料进厂过程中要严把质量关,确保石灰石中MgO含量≤2.5%,从而确保熟料中MgO含量在2.0%以下。但有的地方石灰石资源匮乏,另外从合理利用资源的角度出发,可以允许石灰石原料中带入一部分白云石,在石灰石入库时,高镁、低镁石灰石按一定比例混合,使熟料中的MgO仍为2.0%以下。如果搭配后的石灰石MgO较高,致使熟料中的MgO也高,应采取以下措施:(1)保持合理的冷却带,适当提高二次风量,确保熟料急冷,让高镁熟料中多余的MgO以小晶体或玻璃体的形式存在,从而最大限度地消除MgO对熟料强度的影响;(2)根据各厂自己的原料性能,通过一段时间的摸索,找出适合本厂的最佳熟料率值控制范围。该厂目前的熟料率值控制范围为KH=0.92±0.02、SM=2.8±0.1、IM=1.6±0.1,确保熟料中有较多的硅酸盐矿物以促进强度的发挥,保持较低的液相量,稳定窑的热工制度。

4 结语

熟料中较高的MgO含量对熟料强度的影响是较大的,所以要严格控制进厂石灰石原料的质量。针对高镁熟料,各厂应根据自己的原料性能,通过一段时间的摸索,找出适合本厂的最佳熟料率值控制范围,加强熟料冷却,改善熟料中MgO的结晶状态,从而确保熟料质量。

TQ172.16

B

1001-6171(2011)03-0092-02

通讯地址:四川万源市大巴山水泥公司,四川 万源 636350;

2010-10-09;

赵 莲

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