提高循环流化床锅炉电除尘效率的措施

2011-08-23 09:00
科学之友 2011年20期
关键词:电除尘电晕电除尘器

王 军

(中国石油锦西石化公司,辽宁 葫芦岛 125001)

1 前言

循环流化床(CFB)锅炉技术是20世纪70年代发展起来的新一代高效、低污染清洁燃烧技术。燃料与脱硫剂在炉内经过多次循环,反复进行低温燃烧和脱硫反应,不但能达到低NOX排放和实现对SO2排放的控制,而且CFB锅炉还具有燃烧效率高、燃料适应性强、负荷调节性能好等优点,因此,近年来大型CFB锅炉在国内电厂锅炉中得到了较快发展。

CFB锅炉与煤粉锅炉相比,由于燃烧方式、燃料粒径等有很大区别,加之CFB锅炉在炉内进行喷钙脱硫,使排烟特性发生变化。循环流化床锅炉烟尘有3个明显的特点:①比电阻升高,容易产生反电晕现象;②进口含尘量大,容易产生电晕封闭;③灰尘黏度增大,细粉尘多容易造成阳极板和阴极线沾灰。

锦西石化热电公司二期有3台哈锅220 t/hCFB锅炉,配套3台鞍山环保105 m2静电除尘器。设备投产以来,我们实施了一系列的技术措施,有效的提高了电除尘效率。

2 采取的技术措施

热电公司电除尘器2003年全面投产运行以来,发现影响效率的主要问题有:电晕线肥大和阳极板粉尘堆积、高压短路、本体结构缺陷,针对这些问题,几年来陆续实施了相应的技术措施加以解决,取得了良好的效果。

2.1 针对电晕线肥大和阳极板粉尘堆积的技术措施

电晕线越细,产生的电晕越强烈,但因在电晕极周围的离子区有少量的粉尘粒子获得正电荷,便向负极性的电晕极运动并沉积在电晕线上,若粉尘的粘附性很强,不容易振打下来,于是电晕线的粉尘越积越多,即电晕线变粗,大大地降低电晕放电效果,这就是电晕线肥大;粘附性很强的粉尘有时还会在阳极板上堆积起来。以上两种情况都会使除尘效率降低。其产生的原因主要有以下几方面:①除尘器低负荷或停止运行时电除尘的温度低与露点,水或硫酸凝结在尘粒之间及尘粒与电极之间,使其表面溶解,当除尘器再次运行时,溶解的物质凝固或结晶,产生很大的附着力。热电公司为满足环保要求,经常停炉后继续运行电除尘,造成积灰和腐蚀。②CFB锅炉的粉尘的粘附性强,易于附着极板极线而不易分离。③漏风使冷空气从人孔门、烟道、膨胀节、绝缘套管等处进入电场,不仅会增加烟气处理量,而且会由于温度下降出现结露,引起电晕极结灰肥大、绝缘套管爬电和腐蚀等后果。④振打强度不够或振打故障,造成电晕线肥大和阳极板粉尘堆积,影响电流电压的升高。我们在日常实践中发现:当电流电压明显降低,调整控制器不起作用时,暂停电场一段时间(振打继续运行)重新投入后电流电压明显升高,而后运行参数又会返回原来状态,充分说明振打强度不够。二期电除尘采用的是顶部振打,振打力的不足及其易衰减、振打周期的原始设定未优化、振打控制器的高故障率等原因造成积灰不易清除。

通过以上原因分析,我们从两方面进行解决。

(1)采取措施减少除尘器本体漏风。除尘器漏风不仅会造成电晕线肥大和阳极板粉尘堆积,更会使烟尘流量增加,根据多依奇效率公式漏风增加了公式中的Q值,从而使效率η值降低;电除尘器本体顶部加热室区域、人孔门部分是漏风的主要方面,因此,通过对顶部振打穿顶套管加装丁橡胶防雨帽、对顶部面板内外层做防腐保温解决腐蚀问题、对加热风机进行闭路循环等措施来解决本体顶部加热室区域的漏风;对于人孔门密封,舍弃传统的石棉绳,采用性能优良的硅橡胶圈;另外,加强对膨胀节、入口烟道以及灰斗部分的检查,及时处理漏点。

(2)优化顶部振打。收集到的粉尘最终要靠振打来清除。振打是关键的环节。通过完善振打的控制系统来实现稳定性和灵活性,通过合理设置振打周期及振打力度来控制积灰和二次扬尘。优化顶部振打:一方面更新升级了振打的控制系统;原顶部振打控制器运行时系统自检时间长,无法可靠启动,上位机程序易出现故障,运行状态和故障状态判断混乱。对该系统升级为PT-PLC(触摸屏-可编程控制器)后,运行可靠,可实现灵活控制。另一方面,我们根据运行实际,依据前两个电场的振打周期T值少,振打力小,后两个电场振打周期T取大值,振打力大的原则对振打的周期和力度进行了试验确定。通过电除尘停运后的内部检查,措施实施后,有效的解决了电晕线肥大和阳极板粉尘堆积问题。

2.2 针对高压短路的措施

高压短路直接影响电除尘运行参数,发生高压完全短路后,二次电流I2上升,二次电压U2=0,相应的电场失去除尘作用,高压短路对电除尘运行效率影响最大。热电公司电除尘器出现高压短路的原因有:①电场内极板、极线完全短路或积灰短路、高压电缆对地击穿。②电场或阴极绝缘瓷瓶严重受潮或进水绝缘降低,造成高压短路。高压瓷瓶破裂。③变压器故障。

解决电除尘高压短路,我们采取的措施有:①加强对变压器的维护,更换易损部件。②对电除尘的顶部加热装置进行了更新,提高其密封等级;顶部加热风机风系统实现闭路循环,减少外界冷空气进入加热室。③对顶部的四点开关进行了更新,做到良好密封,绝缘瓷瓶定期清洁。④对输灰系统进行了改造。为避免灰斗积灰而造成灰短路,我们给灰斗加装料位计以监视高料位,给输灰系统增加了一条母管以提高出力,给灰斗加装伴热系统和完善灰斗仓振器以强化落灰能力。

2.3 针对本体缺陷的措施

由于锅炉排烟温度超过电除尘的设计值,以及电除尘极板极线膨胀余量过小,使电除尘器极板极线变形;设计原因导致灰斗间凸台的存在;极板极线安装间距不合要求等本体缺陷导致除尘效率始终无法升高。本体的这些缺陷直接的影响是阴阳级的间距。

我公司的电除尘器是针对CFB锅炉粉尘较高比电阻、高入口粉尘浓度以及粘性大的特点选用的,其主要特点之一为同级间距的确定。在平均电场强度相同的情况下,间距从 400 mm下降,对除尘效率的影响是比较大的,见图1。

图1 平均场强对除尘效率的影响

阴阳级的间距保证措施:

(1)电除尘同电场有两个积灰斗,灰斗间有一道250 mm宽的凸台,该凸台距离阴极底部固定框架最近处有300 mm间距,该处积灰会造成阴极对地间距变小甚至短路,该处的改造方案经过对比论证,选用了2010年大修时对二期6号电除尘的改造方案。即对阴极底部固定框架在灰斗间凸台正上部分的槽钢进行处理,增高凸台与框架的间距。

(2)对膨胀问题进行处理。由于锅炉排烟温度较设计值增加了 50 ℃以上,使电场中的极板极线发生了变形,经检查板线间距最小值甚至只有145 mm。因此,在对变形的极板极线进行校正后,每个电场除了4排用来悬吊的极板极线外,其余极板极线下部固定框架的膨胀余量进行了加大。

(3)每次电除尘大修,均对间距进行重新调整,满足同级间距400±10 mm的要求。

3 结束语

通过以上技术措施,有效的提高了热电公司循环流化床(CFB)锅炉电除尘效率,烟尘排放由300 mg/Nm3降到目前的不足100 mg/Nm3,运行稳定性也得以极大的提高。

1 黎在时.电除尘器的选型安装与运行管理[M].北京:中国电力出版社,2005.7

2 中国石油锦西石化热电公司电除尘操作规程

3 何立波等.影响静电除尘器效率的控制因数[M].北京:中国电力出版社,2004.7

4 朱贵樵.保持高效静电除尘器除尘效率的研究[J].湖北电力,1999(2)

5 张殿印、张学义.除尘技术手册[M].北京:冶金工业出版社,2002

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