330MW机组吹灰控制系统改造

2011-09-16 05:52华电国际十里泉发电厂冯文庆
中国设备工程 2011年7期
关键词:预器积灰吹灰

华电国际十里泉发电厂 王 岩 杨 铮 冯文庆

华电国际十里泉发电厂在现时入炉煤价格攀升和煤质下降后,通过对锅炉吹灰器程控系统进行优化改造后,提高锅炉受热面热效率、保证受热面的经济、安全运行,达到节能降耗的目的。

一、概述

华电国际十里泉发电厂采用型号为HG-1021/18.2-YM9的锅炉机组,2008年技改性大修后,机组扩容至330MW。锅炉本体安装了IK型吹灰器30台,负责对高再、高过、水平烟道和竖井烟道受热面进行吹扫;IR型炉膛吹灰器98台,负责对水冷壁受热面进行吹扫;空预器吹灰器两台,负责对空预器进行吹扫(1998年停运,后加装激波吹灰器,在本次改造中,将恢复蒸汽吹灰器运行并纳入控制系统)。

IK型、IR型吹灰器是以蒸汽作为吹扫介质,利用吹灰枪管伸缩、旋转对锅炉受热面积灰、结焦进行吹扫,在高温、中压干蒸汽的作用下,使受热面上附着的积灰脱离其附着面,并随烟气带走,或靠重力下落被收集,以提高受热面传热效果,从而达到节能降耗的作用。

吹灰程控系统便是控制吹灰器前进、后退并提供远端控制、就地操作及吹灰器运行方式设定、故障报警等功能的智能操作系统,为吹灰器的吹扫提供“大脑”指挥服务,对于提高吹灰器吹扫效率、检修运行人员的监控及提高锅炉换热效率提供极大的便利。

二、控制系统存在的问题(见表1)

表1 6#炉吹灰程控系统故障统计表

1.控制系统可靠性差。设备元件老化,导致锅炉吹灰过程中,程序容易出现不启动或者启动不灵的现象。

2.控制系统可操作性差。由于原控制系统为早期产品,为面板指示灯式,使得控制系统的操作代码繁杂,操作中易出错。操作设备容易混淆,运行次数无法设置,使得吹灰效果及锅炉热效率下降并存在安全隐患。

3.无监控,设备故障无法判断。吹灰器在运行的状况及故障等无报警和无指示,使操作者及检修人员无法及时判断设备是否运行正常,易造成设备的烧损或受热面的过吹现象。

基于上述原因,本着节约高效的原则,利用6#机组的技改性大修工作进行此项工程的改造。

三、系统改造后要达到的目标(见表2)

表2 改造目标

1.系统设定要合理。设计新的控制系统,可靠性要高和可操作性要强。在运行中,不需要运行人员过多的操作,实现“傻瓜式操作”。

2.控制系统须有报警、存储功能。新的控制系统必须设置故障及时报警功能、吹灰次数的统计、储存及输出打印功能。

3.运行可靠性。新控制系统要保证吹灰器的投入可靠率达到100%,有效解决“四管”积灰超温;杜绝因汽温高使6#机组被迫降负荷运行现象的发生。

四、改造的实施

1.控制面板的正确安装

将触摸屏安装于主监控台的左手边,方便运行人员在监盘时还可操作吹灰器的运行。

2.控制系统的可操作性

(1)打开触摸屏之后,程序操作画面出现可选择的操作模式。

(2)根据锅炉受热积灰、结焦情况,选定吹灰器投运组别,选定后投入自动运行,也可投入手动运行,对锅炉受热面进行清扫。

(3)在监盘的过程中,随时监视触摸屏上是否有吹灰器运行过载信号灯闪亮,可及时联系监护人员进行修复。

3.吹灰次数、故障分析的统计

(1)在每星期五,对吹灰器的运行次数进行统计,可打印或手工抄录,以确定每星期的投运率。

(2)对控制系统中,吹灰器故障记录进行统计分析,以确定哪些设备容易出现问题,并查找原因、消除故障。

4.投入空预器吹灰器

利用技改性大修期时间,将6#炉空预器吹灰器修复并投入运行,将消防水管路接入吹灰器蒸汽管路系统,并用截止阀隔断,达到安全预防的目标。

5.更换部分老化的电子元件

四、效果

经过有针对性的改造,6#炉安全经济性能大大提高,吹灰器系统自2009年7月份投运以来,其自动投入率达到100%,故障率为零,圆满地达到了改造之前所设定的目标。

[1]中国动力工程学会.火力发电设备技术手册(M).北京:机械工业出版社,2000.

[2]许晋源、徐通模.燃烧学(M).北京:机械工业出版社,1984.

[3]山西省电力工业局.锅炉设备运行(高级工)(M).北京:中国电力出版社,1997.

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