浅谈锅炉飞灰含碳量成因及降低措施

2012-12-29 09:06石楠
中国新技术新产品 2012年12期
关键词:含碳量氧量飞灰

石楠

(大庆油田特种作业安全培训中心,黑龙江 大庆 163000)

前言

锅炉飞灰含碳量对锅炉运行效率和机组总体性能有着很大的影响,但是由于受到煤质、锅炉运行参数等复杂因素的影响,飞灰含碳量的高低直接影响电厂的综合效益。因此,应采用各种优化措施降低锅炉飞灰含碳量,提高锅炉运行效率,减少污染,增大电厂效益。

1.锅炉飞灰含碳量过高的成因

在我国当前的燃煤电厂中,主要是采用煤炭作为一次能源,利用皮带传送技术,向锅炉输送经处理过的煤粉,煤粉燃烧加热锅炉使锅炉中的水变为水蒸汽,经一次加热之后,水蒸汽进入高压缸。为了提高热效率,应对水蒸汽进行二次加热,水蒸汽进入中压缸。通过利用中压缸的蒸汽去推动汽轮发电机发电。从中压缸引出进入对称的低压缸。已经作过功的蒸汽一部分从中间段抽出供给炼油、化肥等兄弟企业,其余部分流经凝汽器水冷,成为40 度左右的饱和水作为再利用水。在整个生产流程中,煤粉的燃烧是至关重要的,然而我国的燃烧锅炉总会发生这样的情况,但煤粉在燃烧过程中,由于燃烧中飞灰的含量过高,导致燃烧到一半的煤粉无法和空气充分结合,导致燃烧停止,煤粉无法燃烧完善之后,直接变成煤渣被放置到锅炉的排废口处。

这样的飞灰在锅炉生产当中经常出现,煤渣无法再次进行燃烧,导致企业的成本日益增加,锅炉由于存在大量的飞灰无法能够保证燃烧的质量与燃烧的热量,在每隔一段时间之后,都需要进行大型维护,以减轻飞灰的影响。

2.降低锅炉飞灰含碳量的措施

通过对影响飞灰含碳量种种因素的分析,可以采取以下措施加以改善:

2.1 适当降低风煤比。

参照《火力发电厂制粉系统设计计算技术规定》(DL/T5145-2002)降低磨煤机的风煤比,在降低风煤比的同时,应控制磨煤机的最低一次风量不能低于50t/h,以满足送粉管道介质流速不应低于18m/s。

2.2 增设可调卫燃带。

卫燃带也就是燃烧带,指燃烧器标高附近敷设在水冷壁管四周的一层耐火材料。可调卫燃带就是卫燃带可以改变面积大小。当燃用挥发分低的煤粉时,卫燃带可以降低被覆盖水冷壁的吸热量,提高燃烧区域的温度,增强燃烧的稳定性。当燃用挥发分较高的煤粉时,通过减少卫燃带面积来调节。

2.3 调整煤粉细度均匀性

煤粉过粗,单位质量的煤粉表面积越小,加热升温、挥发分的析出、着火及燃烧反应速度越慢,煤粉燃烬所需时间越长,飞灰可燃物含量越大,燃烧不完全。调整煤粉细度均匀性,单个颗粒燃烬所需时间减少,同时增加了煤粉和空气的接触面,燃烧速度提高。合理调节制粉系统的运行方式,从粗粉分离器的内部对其实际挡板开度进行校核,校正挡板开度与刻度盘的一致性,保持粗粉分离器开度均匀,避免由于实际开度不均匀导致大粒径煤粉的增加,合理控制煤粉细度均匀性。在其内筒加装了二次分离器,并在内筒锥体下部加装反射屏,提高了细粉分离器的效率,降低三次风的携粉量。还可以监测一次风粉混合物的温度和浓度,单个调整给粉机下粉量,使各燃烧器风粉浓度趋于一致,炉内火焰分布更合理,实现平衡通风、给粉均等、优化燃烧。

2.4 改造燃烧器布置方式

靠近燃烧器的下部集中布置一次风,分层布置二次风喷口,尽可能提高煤粉浓度,有助于提高燃烧器区域局部热负荷和温度水平,并推迟一、二次风的混合,从而改善燃料的着火条件。尽量多投下层燃烧器,适当降低火焰中心,增加煤粉在炉内的停留时间。

2.5 改善磨煤机运行方式

下层磨维持高出力运行,上层磨在低载方式下运行。即:所谓的正宝塔式。给煤机通过加大下层磨的加载力来保证煤粉细度。当然这种方式是不适用于特别难磨的煤。在总风量不变的情况下,减少燃尽风,相当于增加了燃烧区域的送风,使燃烧提前,降低了火焰中心,加快了燃烧。

2.6 适当提高一次风压

一次风压提高后进入炉膛的风粉混合物卷吸高温烟气的能力增加,可以尽快使煤粉达到着火条件;其次,风粉混合物在炉膛的行程增长,可增加煤粉在炉内的燃烧时间,这都会使煤粉的燃尽度提高。因此,调整时必须保证空气预热器漏风率小,堵塞轻,尽量提高热风温度。在正常运行中适当加强空预器吹灰,避免空预器积灰,提高传热效果,提高一、二次风温度。同时,合理调整磨煤机出力,可以提高磨煤机出口风温。控制锅炉负压范围,不宜太高,要使煤粉在炉膛内留有充足的燃烧时间。

2.7 合理配比一、二次风

根据燃煤的挥发特性,合理配比一、二次风,调整空气动力场,提高火焰炉内充满度,提高燃烧中心温度。燃用低挥发分煤时,应提高一次风温,适当降低一次风速,选用较小的一次风率。燃用高挥发分煤时,一次风温应低一些,一次风速高一些,一次风率大一些,有时有意使二次风混入一次风的时间早一些,将着火点推后,以免结渣或烧坏燃烧器。根据过量空气系数,调整合理的二次风风门,保证后期煤粉燃烧充分、稳定。调整降低一次风率,保证较高的煤粉浓度;优化吹灰方式,控制空气预热器的入口烟温390~400℃,保证较高的一次风温,减少一次风进入炉膛后的吸热量。同时还得注意,在调整一次风速时,要保证一次风管畅通,避免堵塞一次风道而造成输粉中断。

2.8 供给充足的氧气与最佳氧量

飞灰含碳量受氧量影响,氧量在4.8%附近达到最佳值。所以,在运行中将氧量维持在4.5%~5.0%之间,能有效降低飞灰含碳量。而在燃烬阶段氧气要供给充足,锅炉运行过程需要保持合理的氧量。加强氧量监视与调整,在负荷增加时,手动干预风量调节,提前增加送风量,使得燃烧自动增加负荷时先加煤、后加风存在缺氧燃烧的现象得以补偿。

结束语

锅炉飞灰含碳量的影响因素是多方面的,如何控制好是一个复杂的系统工程。降低飞灰含碳量的措施有多种,应根据实际情况选择最经济实用的措施。在机组运行中,加强对入炉煤质的采样化验。运行人员应针对当前的煤质,采取合理的运行方式,及时调整,降低锅炉的飞灰含碳量,提高机组运行经济性。

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