原料立磨减速机输入轴轴承损坏分析

2013-04-15 03:49冀永涛
建材世界 2013年1期
关键词:键槽减速机联轴器

冀永涛

(冀东发展集团有限责任公司,唐山 064000)

冀东水泥某公司立式磨机(A磨)型号为:UM46.4,从日本购回投产运行两年,就产生了严重的振动、异响,电机还伴有冲击联轴器的现象,当时立磨输入轴振动最大达到11.5mm/s,导致输入轴单列圆锥滚子轴承多次严重损坏,轴承更换情况如下:2006年1月更换、2007年5月9日更换、2007年9月7日更换、2008年1月更换。从迹象分析,轴承的损伤与电机连接的联轴器存在问题有关,于是把原先的蛇簧联轴器更换为英国的胶块联轴器,但轴承损坏的情况还是不能得到解决。我们对此进行了分析和研究,发现A立磨减速机存在下列问题:轴承轴向间隙太小,与设计不符;输入轴单键槽,形位误差超差;联轴器端面与孔不垂直;联轴器、输入轴存在同轴度误差;电机振动、冲击力大;伞齿轮偏载,压痕严重倾向大端。

对这些问题采取了预防解决措施,现在A磨减速机运转基本正常,振动值也有所下降,目前测得的振动值在3.33mm/s左右基本稳定,现在立磨运转良好。

1 A立磨发生振动及轴承损坏的主要原因

立磨减速机图纸见图1。

1)轴向间隙调整太小,轴承受轴向力太大。

从拆下的单列圆锥滚子轴承外圆来看,有明显的条状压痕。这种压痕与电蚀产生的深黑棕色或黑色的直条痕迹有所不同,见图2。

2)电机与联轴器同轴度存在一定的问题。

联轴器端面受电机冲击有一半受损。联轴器从输入轴取下单独检查端跳为0.18mm,组装在输入轴上,采用双百分表进行检查,磨损掉了的地方反而高出0.3mm。采用两百分表检查输入轴轴头跳动仅为0.02mm,显然电机冲击现象严重。

3)电机施加联轴器的振动、冲击力,已使联轴器橡胶块的缓冲能力失效。

4)联轴器端面未能均匀承受电机冲击力,从而进一步加剧轴承损坏。

2 解决方法及效果

1)对轴承座孔及轴承的处理

拆卸检查输入端的主动锥齿轮、轴承等零部件发现,轴承座内孔、输入轴外圆有拉伤处,采用盘型沙带进行打磨处理;对拆下的输入上端圆锥滚子轴承进行检查,发现轴承小端已有损坏的迹象,更换新轴承。

2)对轴承座内侧孔的处理

检查轴承座里端装调心轴承的内孔时,发现前期因孔尺寸超差,曾进行过镀铬处理,过渡铜多处明显裸露。轴承座为球墨铸铁,镀铬处还有残余部分存在,由于还能支撑轴承,我们在现场仅进行了涂厌氧胶处理,目的是防止轴承外圈跑圈,再度加剧内孔扩大。

3)对弹簧长度的处理

轴承座内装弹簧的端面至轴承座外端面330mm,两轴承总厚度为255mm,压轴承的端盖厚度为75 mm,轴承套装弹簧的窝深为39mm,弹簧压紧后为33mm。弹簧的实际最长为51.42mm,弹簧压紧量调整量为7mm。弹簧统一磨为50mm。将弹簧统一手工磨为50mm,最长磨去1.42mm。

处理后的作用:将大大减小轴承的轴向力。

4)在卧车上找正联轴器,并检查联轴器的端面跳动及联轴器的单键槽直线度

分析端面跳动的原因:

第1步,C630卧车四爪卡盘,夹住联轴器后端,如图3所示分别按内孔的外端及里端旋转找正,使其内孔与机床的旋转中心相重合。

第2步,采用百分表检查零件端面跳动:端面被磨损处,经检查不是低反而是高出0.18mm。

第3步,移动车床中托板,用杠杆表从外向里检查单键槽的直线度,发现里端比外端高0.03mm。

第4步,在车床上采用划线的方法检查单键槽是否在孔的中心,方法如下:将划针盘的划针对准机床的中心,然后在键槽的一半处划一腰线至另一半;转180°后,移动卡盘使划针的高度与第一次划时的高度重合,然后检查划针是否与第一次的划线重合;如果不重合,还要将划针重新调整,直至回转180°后,不但保证划针与两条划线重合,同时还要确保划针在键槽的一半处。

第5步,检查键槽过中心。

机床卡盘不动,通过移动车床中托板,用杠杆表检查键槽工作面。

如果不平则说明键槽存在对称度误差,这时仍不转动卡盘,再运用第4步曾划过线的划针重新划一根中心线,运用钢板尺进行检查,可以肯定这根线已经偏离了键槽中心。

经检查发现这个单键槽已经偏离中心单边0.5mm。

3 组装前检查输入轴、联轴器的形位误差

1)组装前检查输入轴单键槽:

单键槽直线度误差为0.08mm。

2)组装前检查联轴器单键槽:

单键槽直线度误差为0.03mm;单键槽相对孔水平位置误差单边0.5mm。

4 联轴器组装前、后的跳动差异

单独检查联轴器,端面跳动为0.18mm;

联轴器安装在输入轴后,端面跳动为0.30mm。

5 结 语

减速机输入轴轴承的频繁更换是由于输入轴、联轴器的形位误差造成的不良后果。经过处理后,减速机输入轴轴承工作正常。

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