桑梓店焊轨基地钢轨输送线升级改造

2013-08-15 00:54姜桂亮
山东工业技术 2013年12期
关键词:钢轨变频变频器

姜桂亮

(济南铁路局 济南工务机械段,山东 济南250022)

0 引言

桑梓店焊轨基地现有钢轨输送线6条,包括进轨线两条、焊接线两条、精整线两条。其中精整线从时效台到存轨台贯穿始终,中间经过各个车间;焊接线配轨台放好钢轨后进入焊接车间开始焊接,最后到时效台。所有控制柜放置相应车间,并对应工位命名。钢轨输送线基础线速度30m/min,变频调速设计最高速度为60m/min。投产后,变频调速功能故障频出,操作繁琐,各工位间无安全互锁装置,输送线维护繁琐,导致输送线速度无法变频调速,输送线速度保持手动的基础线速度30m/min。严重影响车间生产效率,制约了焊轨基地每年的生产任务,成为生产过程中的瓶颈。

1 问题的提出

桑梓店焊轨基地现有钢轨输送线投人生产使用后,控制系统一直采用手动操作,钢轨输送速度30m/min,变频功能无法正常使用,主要存在问题有:各车间SU-SM PLC无法正常工作、各车间I/O LINK模块无法正常通讯、各车间INPUT模块、OUTPUT模块信号混乱、原有信号输入逻辑运算混乱、Pilz安全模块信号混乱、FRENIC5000G11变频器不工作、各车间没有安全互锁装置等一系列问题。导致变频调速功能无法正常实现。

2 解决方案

1)通过对FRENIC5000G11变频器进行分析、学习,逐台拆除负载后对变频器进行手动空载试验,确保焊接线、精整线所有变频器可正常使用,并逐台变频器接通负载后,通过变频器报警信息及故障现象排查负载问题,及时更换变频电机、减速机、滚筒、电缆。确保所有变频器及负载的安全性及工作可靠性。

2)通过下载Pilz安全模块说明书,并结合现有图纸,逐个车间的排除Pilz安全模块的故障。

3)由于原有程序设计人员对钢轨输送线设计过于繁琐,附加功能过多,导致信号逻辑运算过程中故障、报警误报,直接影响变频器输出,在保证输送线正常输送功能的前提下,对附加及不需要的信号线进行了统一式的拆除,排除错误信号影响逻辑运算。

4)通过对原有图纸及系统的分析,排除错误信号干扰后,对各车间控制柜内存在故障及损坏的INPUT、OUTPUT模块进行统一更换,并对排除的错误信号进行复检。保证整个控制系统的信号输入正常,无干扰及错误信号的存在。

5)通过以上4项的改造,排除所有外界影响的前提下,对原有SU-SM PLC内的程序进行相应的修改、升级,各车间间设立互锁通讯网络,所有互锁信号通过网络及模块转换,输送信号至输送线主控系统的PLC内,对相应的输送线进行前、后输送功能的锁闭。保证生产加工过程中输送线处于锁闭状态。并在特殊情况下,起到安全锁闭输送线的功能。

3 实施效果

通过对两条焊接线、两条精整线的变频升级、改造,已经实现了钢轨输送线的变频调速功能,将原有输送线的速度30m/min分别提高至:精整线55m/min,焊接线45m/min。将精整线的走行速度提高了83%,焊接线的走行速度提高了50%。减少了钢轨输送时间,提高了工作效率,节省了职工的工作时间,减轻了职工的劳动强度,提高了焊轨基地的设备自动化程度。

4 结束语

随着自动化控制时代的到来,焊轨基地设备自动化程度的高低,直接影响着焊轨基地的焊接质量及生产产量,生产线的自动化程度体现在生产线的变频速度可调,走行的精确定位,安全装置的自动互锁等一系列方面,在吸取先进自动化生产线的经验后,结合焊轨基地的生产实际,将现有生产线进行的整个系统的升级改造,实现了以上自动生产线的技术要求,提高了焊轨基地的整体生产效率,达到了安全生产的要求。通过设备的改造升级,提高和完善设备自动化功能,将是每个焊轨基地所面临的必然工作,也是提高焊轨基地生产效率的必然途径。

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