引风机动叶调节故障原因及对策

2013-08-15 00:44刘建华
中国设备工程 2013年12期
关键词:静叶挡板炉膛

刘建华

(元宝山发电有限责任公司,内蒙古 赤峰 024070)

元宝山发电有限责任公司4#机600MW亚临界锅炉为一次中间再热、亚临界压力变压运行带再循环泵强制循环汽包炉,单炉膛、平衡通风、固态排渣、全钢架、全悬吊结构、Π型露天布置。四角布置切圆燃烧摆动燃烧器,8台MPS255型中速磨煤机正压直吹制粉系统。

一、设备概况

本机组引风机为AN系列轴流风机,静叶可调,通过安装于叶轮上游的进口导叶改变运行工况,导叶可调行程范围为-75°(关闭)和+30°(全开),对应开度反馈指示为0%~100%。轴承采用油脂润滑,之后改加了润滑油润滑。

二、引风机动叶调整的经过

2013年1月13日6∶30,4#机组负荷543.5MW,B、C、E、F磨运行,总煤量151.6t/H,总风量1472.3t/H,4#A引风机静叶开度35%,引风机A电流137A,4#B引风机静叶开度43%,引风机A电流156A。运行值班反映机组升负荷时,引风机B静叶卡涩。

三、4#机引风机调节问题原因分析

调取近日4#机组引风机静叶调节指令和静叶反馈曲线,未发现4B引风机静叶挡板明显卡涩现象。但引风机工况出现异常。截取12日和13日引风机A、B静叶指令反馈和电流曲线,发现引风机A、B电流突变,通过调研,分析原因如下。

1.4#机组引风机A、B静叶开度变化大是引起风机A、B工况突变的主要原因,由于引风机A、B静叶调节挡板开度位置改变较大,造成两台引风机出现抢风现象,使两台引风机电流发生突变。

2.引风机A、B静叶指令调节幅值在短时间内改变过大,也可造成引风机A、B静叶实际开度偏差过大,使2台风机电流突变,引风机发生异常工作状况。

3.在引风机静叶调节处于手动控制状态,并且以引风机A静叶调节为主要负压调节手段,在手动调节过程中,也容易出现2台引风机运行工况异常状态。

四、实施措施及落实情况

1.在高负荷时发生抢风,应先关小电流大的引风机入口静叶挡板,观察引风机入口两侧负压差值能否降低,如果不降低,应关小电流小的风机入口静叶挡板,再关小电流大的引风机入口静叶挡板,短时间处理电流平衡后,应缓慢增加2台引风机静叶开度,保持电流平衡,直至炉膛负压到正常值。如短时间2台引风机电流不能达到平衡,应严密监视炉膛负压和氧量,如果氧量低于0.8%或炉膛正压500Pa,要汇报值长退出AGC降低负荷、停运最上层磨组,控制氧量和炉膛负压,重复以上引风机静叶挡板操作。

2.在低负荷时发生抢风,应先关小电流小的引风机入口静叶挡板至34%左右,关小电流大的风机入口静叶挡板。关小时要缓慢进行,严密监视引风机入口负压,发现两侧负压差值有减小现象,就停止操作进行观察,如果两侧负压差值不变,继续缓慢关小电流大的风机入口静叶挡板,两台引风机开度偏差20%时,电流小的引风机入口静叶挡板继续关小,维持2台引风机开度偏差不大于20%,直到电流达到平衡,维持炉膛负压到-80Pa左右。

3.在A引风机入口静叶调节执行器故障期间,A引风机入口静叶执行器停电,保持A引风机入口静叶调节手动方式。引风机操作要缓慢进行,保持2台引风机电流同步。

4.在A引风机入口静叶调节执行器故障期间,保持A、B引风机高速运行,防止在A、B引风机高、低速切换过程中造成增压风机跳闸或锅炉负压波动过大MFT动作。

5.加强炉膛负压、两台引风机轴承温度、电流、电机线圈温度和排烟温度的监视,对2台引风机增加就地巡检次数,要求每2h检查一次,B引风机出口烟温任何时候不超过175℃。(增压风机入口烟温≥175℃报警≥180℃FGD跳闸)

6.在增减负荷时,必须按照规定梯度进行,特别是在磨煤机启停和进行氧量调整时,要谨慎缓慢,防止操作过快、引风机调整不及时造成炉膛压力波动过大。禁止磨煤机启停过程中一次性增减过多煤量。

7.综合3次引风机异常工况的分析,引风机B静叶挡板未出现明显卡涩现象,并且引风机工况的异常变动不是因为引风机B卡涩原因造成。当引风机处于自动方式控制时,如果需要调整引风机A、B的出力配置,建议不要对引风机A、B调节器偏置设置改变太快,这样容易打破引风机A、B出力的平衡,尤其在低负荷工况下,极易造成风机抢风现象发生。在改变引风机A、B静叶开度设定值前,建议先将2台引风机电流尽量调节平衡。如果在2台风机电流偏差较大的工况进行静叶调节时,容易使风机的调节特性失衡,使风机进入非正常工作区域。在机组负荷变动时,加强对引风机系统的检查,包括负压和风量的参数检查。

五、效果分析

措施实施后,各执行器动作畅快,反馈定位准确,无明显死区,使风机调节系统可靠性大大提高,避免了重大设备损坏,取得了很好地经济效益。

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