稠油开采太阳能热泵节能技术的应用

2013-11-09 02:07李建馨张祖峰孙秀华朱火军
资源节约与环保 2013年10期
关键词:集热器单井稠油

李建馨 张祖峰 孙秀华 朱火军

(大港油田公司第六采油厂 天津 300280)

1 背景

石油企业是能源主要生产企业,同时也是能源消耗大户,面对日益紧张的能源局势和成本压力,探索高效节能技术、挖潜有效节能措施,对建设节约型企业意义重大。大港油田第六采油厂作为一个特高含水开发阶段的老油田,自然递减逐年增高,油田稳产上产难度大。近几年,随着稠油开发技术的不断完善,采油六厂采难稠油区块动用程度不断加大,并取得了很好效果。稠油区块油井举升配套高耗能电加热设备生产,耗电量高,使得稠油开采单耗居高不下,电费支出指标控制难度大。因此稠油区块电加热设备节能技术探讨迫在眉睫。

2 生产现状

近几年,随着稠油区块开发规模的不断加大,第六采油厂目前共有电热杆井34口,单台装机功率为75-100KW,月耗电3-5万度;配套使用地面管道电加热器25台,单台装机功率为30-40KW,月耗电1.5-2万度;稠油井单井平均月耗电在4-6万度,是普通油井月耗电的8倍以上,开采运行成本较高。探索可再生太阳能加热技术服务于稠油开采,替代油井电加热设备,具有很大的节能潜力。

通过研究与应用太阳能热泵加温技术,充分利用可再生清洁环保能源替代高耗能的电加热设备,探求经济的稠油开采工艺及配套技术,实现节能降耗,为进一步推动第六采油厂节能节水型企业活动深入开展,促进企业稳定、持续、高效运行具有重要意义。

3 太阳能热泵加温技术原理

太阳能热泵技术是太阳能集热装置和热泵合为一体的加热装置,以太阳能为主要能源,电能为辅助能源。在光照充足的情况下,太阳能集热器作为主要热能提供装置,通过换热装置对管道内介质进行加热;在光照条件差、阴雨天和夜间,太阳能集热器为换热装置提供的热源无法达到设定温度时,热泵及辅助加热装置则自动开启,对换热装置中的循环介质进行加热。

3.1 太阳能集热装置原理及特点

3.1.1 太阳能矩阵工作原理及特点

1)太阳能矩阵:太阳能矩阵是由太阳能集热器、管路、水箱、电器控制等组成,通过聚集太阳热能产生大量热媒介质的太阳能系统。

2)太阳能集热器原理:太阳能集热器是由多个超导金属芯真空玻璃管并联组成,超导真空管集热器通过热管内少量工质的汽—液相变循环过程,连续不断的吸收太阳辐射能为系统提供热源。

3)太阳能集热装置特点:

a)热传导效率高。热传导效率99%以上,完全收集太阳能。

b)启动快速。热管单向传热,热容小,传热速度快。

c)寿命长,免维修。导热管系采用0.6mm无氧紫铜管制作,,使用寿命在15年以上。

d)承压能力好,运行稳定,性能可靠。

3.2 热泵的基本原理及特点

3.2.1 热泵基本原理

热泵技术是一种很好的节能型空调制冷供热技术,是利用少量高品位的能源作为驱动能源,从低温热源高效吸取低品位热能,通过让工质不断完成蒸发-压缩-冷凝-节流-再蒸发的热力循环过程,从而将低品味热源泵送到高品位热能,具有良好的节能与环境效益。

3.2.2 热泵主要特点

1)高效。高温热泵效率是480%,热泵机组COP可以达到5.2以上,加上水泵等系统的COP在4.8左右,即用1千瓦的电驱动热泵后,可以制造4.8千瓦以上的热功率。

2)污染小。由于热效率高,其一次能源消耗量很小,由此造成的温室气体排放量小。

3)运行稳定可靠,自动控制程度高,运行维护费用低,寿命长。

4 太阳能热泵节能技术在稠油开采中的应用

4.1 稠油井开采工艺及能耗

第六采油厂稠油开采配套电热杆+管道电加热器生产。井底采用电热杆加热举升,单台装机功率为75-100kw,月耗电3-5万度;地面采用管道电加热器加热集输,单台装机功率为30-40kw,月耗电1.5-2万度,稠油井单井平均月耗电3-4万度。

4.2 太阳能热泵节能技术替代井底电热杆加热

4.2.1 油井生产及能耗情况

通过对采油六厂稠油井生产及能耗情况分析,在羊H1、孔1079H、孔1036-1三口井上应用太阳能热泵技术替代井底电加热杆生产。这三口井全部采用电热杆举升工艺生产,其中有2口井配套管道电加热器及地面掺水工艺生产,平均日产液10.84m3,单井平均月耗电3.3万度。三口井生产及能耗情况见表1。

表1 实施井生产及能耗统计

4.2.2实施方案

结合油田稠油井加热生产特点及需求,单井均采用8组太阳能矩阵,太阳能热泵装置采用直膨式系统,太阳集热器与热泵蒸发器合二为一,即制冷工质直接在太阳集热器中吸收太阳辐射能而得到蒸发,如图1所示。

图1 太阳能热泵装置结构示意图

应用太阳能热泵装置对油井掺水加热,加热后的掺水通过套管回掺到井下,给油井井筒伴热,实现井底产出液升温降粘,同时,因为套管回掺水稀释作用,提高了产出液含水,也可以实现稀释降粘作用,满足油井举升,停运油井电热杆管工艺。(详见图2)

图2 工艺流程图

4.2.3 实施后油井生产及能耗情况

实施后,三口油井全部停运电热杆加热设备,在保持原产液水平及掺水量的情况下,油井掺水温度提高了40℃,回掺到井底与产出液混合举升到地面后,产出液出口温度基本保持在45℃,井口回压稳定,能够满足油井生产需求。同时结合油井运行电流、回压情况,逐步下调羊H1、孔1036-1井地面管道电加热器加热温度,进一步降低了运行能耗,单井平均月节电2.18万度。

表2 实施前后生产及能耗统计

4.2.4 经济效益分析

单套太阳能热泵装置投资费用为21万元,三套装置投资费用共计63万元。项目实施后,实现年节电能力79万度,按电价0.72元/度计算,年节约电费56.88万元,投资回收期为1.11年,经济效益显著。

4.3 太阳能热泵节能技术替代地面管道加热器加热

4.3.1 油井生产及能耗情况

通过对采油六厂稠油井生产及能耗情况分析,在羊2-17、羊3H2、孔58-3H三口井上应用太阳能热泵技术替代地面管道电加热器生产。这三口井全部采用电热杆举升+地面管道加热器集输工艺生产,平均日产液15.65m3,单井平均月耗电3.3万度。三口井生产及能耗情况见表3。

表3 实施井生产及能耗统计

4.3.2 实施方案

应用太阳能热泵装置对油井产出液进行加热降粘后,经单井集油管道直接输送至采油计量站,关停原有地面管道加热器加热工艺。(详见图3)

图3 工艺流程图

4.3.3 实施后生产及能耗情况

实施后,三口油井全部停运地面管道加热器设备,在保持原产液水平及掺水量的情况下,产出液出口温度基本保持在45℃,井口回压稳定,能够满足油井生产需求,平均单井月节电12.8万度。三口井生产及能耗情况见表4。

表4 实施前后生产及能耗统计

4.3.4 经济效益分析

应用太阳能加温装置3套,投资费用共计50万元。项目实施后,实现年节电能力46.16万度,按电价0.72元/度计算,年节约电费32.24万元,投资回收期为1.55年,经济效益显著。

5 结论与认识

1)太阳能作为一种新型、清洁环保能源,通过应用节能新工艺、新设备服务于油田生产供热,具有广阔的发展前景。

2)随着太阳能热泵技术的不断成熟,应用太阳能加热应替代稠油井电加热设备生产,具有显著的社会效益及经济效益。

3)太阳能加热装置替代稠油井电加热设备现场成功应用,解决了稠油区块开发高能耗难题,开辟了油田节能技术向绿色环保能源转变的新途径。

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