AP1000核电机组稳压器支撑加固的工程实践

2014-02-20 07:39
中国核电 2014年4期
关键词:稳压器预埋孔洞

王 垣

(三门核电有限公司,浙江 三门 317112)

AP1000核电机组稳压器支撑加固的工程实践

王 垣

(三门核电有限公司,浙江 三门 317112)

AP1000核电机组稳压器通过底部4根垂直支撑进行支撑固定,三门核电1号机组稳压器垂直安装完成后,AP1000设计方美国西屋公司发布了设计变更,对稳压器支撑进行加固。文章主要介绍了三门核电1号机组稳压器垂直支撑设计变更的原因、设计变更现场实施的主要工序、现场施工的主要难点以及应对措施。

AP1000;稳压器;垂直支撑;加固

世界首台AP1000核电机组于2009年3月在浙江三门核电工程现场开工建造。鉴于AP1000机组的设计、制造和建安的不成熟性,三门核电一期工程AP1000机组建造过程遇到了一系列困难和挑战。本文介绍了由于首堆设计不完善,在AP1000稳压器安装就位并垂直支撑安装完成后,设计方美国西屋公司设计校核过程中发现稳压器垂直支撑强度不足,随后发布设计变更,要求对垂直支撑进行加固处理,给首台AP1000机组建造和工程进度带来较大影响。

1 AP1000稳压器支撑设计

AP1000稳压器支撑包含下部垂直支撑、下部水平支撑和上部水平支撑,其中下部垂直支撑包含4根垂直立柱,立柱底部通过预埋螺栓与混凝土地面连接,立柱顶部通过螺栓与稳压器本体相连,垂直支撑起到支撑本体垂直载荷作用;下部横向支撑包含8根lISEGA支架,一端与稳压器腔室CA01模块托架板销轴连接,另一端与稳压器垂直支撑顶部销轴连接;上部横向支撑包含两个半圆形环段,通过与稳压器腔室CA01模块托架板销轴连接,对稳压器本体进行水平方向固定和限位。

2 设计变更概述

截至2012年12月,三门核电1号机组先后完成了稳压器腔室地面混凝土浇筑、稳压器吊装就位、稳压器垂直支撑和下部水平支撑安装、稳压器垂直支撑底部预埋螺栓二次灌浆完成等工作。但在2013年5月,设计方美国西屋公司发布稳压器垂直支撑设计变更,提出三门核电1号机组稳压器垂直支撑设计输入仅考虑3 115 kN压力、1 557 kN拉力,经设计校核还需增加垂直支撑承受1 018 kN-M的弯矩载荷。因此现场按照原设计预埋的24个垂直支撑预埋螺栓(每个垂直支撑柱6个;材质:ASTM F1554 Grade 105;直径:38 mm;锚固深度457 mm)无法满足稳压器设计载荷要求,需对预埋螺栓补强加固。稳压器垂直支撑受力和变更如图1和图2所示。

图1 稳压器垂直支撑受力示意图Fig.1 Analysis of the pressurizer vertical support force

图2 稳压器垂直支撑变更示意图Fig.2 Design change for the pressurizer vertical support

设计方采取的加固措施为:在稳压器每组垂直支撑长边处补充钻孔,并种植3根国标HRB400直径50 mm钢筋(直径38 mm;锚固深度1 730 mm),再通过高强度水泥基灌浆料将钢筋锚固到已浇筑混凝土中,最终焊接补强钢板与原有稳压器支撑钢板后,通过螺母将新增加的补强钢板锚固到已浇筑的混凝土中,以增加稳压器垂直支撑预埋螺栓的锚固能力。

3 设计变更的主要施工步骤

3.1 锚固螺栓试验验证锚固力

为了验证稳压器垂直支撑补充钻孔锚固螺栓的拉拔力满足设计要求,在稳压器垂直支撑正式返修钻孔植筋前,按照设计要求在三门核电2号机组稳压器腔室完成3组锚固螺栓试验,试验孔径与正式孔径一致为77 mm,3组试验孔深度和钢筋布置分别为:一组试验孔深度为1.73 m,钢筋居中布置;一组试验孔深度为1.73 m,钢筋贴近孔壁;一组试验孔深度为1.37 m,钢筋居中布置,试验孔植筋的其他技术要求(如孔壁处理、钢筋和灌浆料材质、养护要求等)均与正式锚固钢筋要求一致。最终通过3组试验孔的试验数据来验证锚固钢筋的强度是否满足试验要求。

2013年9月4日,现场完成了2号机组稳压器腔室3组试验锚固钢筋养护后的拉拔力试验,3组锚固钢筋分别拉拔至444.4 kN,反复拉拔5次,测量钢筋伸长量均为3~4 mm,钢筋直径收缩量在0.4 mm以内,锚固钢筋与灌浆料以及灌浆料与原混凝土间未出现可见裂纹,经设计确认锚固钢筋试验合格(见图3)。

图3 锚固钢筋拉拔试验Fig.3 Test tensile for specimens rebar

3.2 钻孔、清孔

在每组稳压器垂直支撑两侧分别凿出表面混凝土,露出结构钢筋位置,再根据设计孔洞定位并结合实际钢筋位置,在每组稳压器垂直支撑两侧分别钻3个深为1.73 m、直径为77 mm孔洞,孔洞凿除完成后需对实际孔洞位置进行复测,孔洞平面位置需达到设计要求的±12.7 mm,深度允许偏差为0~25.4 mm,垂直度小于3°。在孔洞位置确认后,清理孔洞内碎混凝土,并采用饮用水养护24 h使孔洞混凝土保持饱和,最后用压缩空气吹扫孔洞内积水、浮沉。

3.3 锚固螺栓安装、灌浆和养护

锚固螺栓选用HRB400直径50 mm钢筋,端部加工螺纹;灌浆料选用设计指定的美国五星FG100型灌浆料,灌浆料按照产品说明书进行配置和灌注。同时锚固螺栓安装平面位置偏差需满足±3.2 mm范围,且螺栓需与孔洞同心,垂直度偏差为±3.2 mm。为确保锚固螺栓在安装及灌浆中的位置满足要求,在锚固螺栓安装及灌浆过程中,需在锚固螺栓四周安装固定支架。

灌浆料灌注后裸露部分需及时进行保湿养护,养护时间不少于3天,最终养护时间不少于28天,完成养护后方可开展下一步工序。

3.4 基础延伸板以及其余附件板焊接

根据现场实测的灌浆后固定螺栓位置,对基础延伸板进行螺栓孔洞钻孔,并加工基础延伸板与原埋板的焊接坡口。随后将延伸板安装在固定螺栓上,根据此前完成的工艺评定要求,完成延伸板与原埋板的组对、预热、焊接和NDE检测。在延伸板焊接完成后,再依次完成设计要求的楔形板、连接板、过渡板等附件板焊接。最后切割原预埋螺栓至垂直支撑延伸板齐平,在原预埋螺栓位置焊接螺栓孔盖板固定(见图4)。

图4 稳压器垂直支撑延伸板及附件板焊接Fig.4 Welding for the pressurizer support baseplates and stiffener

3.5 二次灌浆和延伸板螺栓固定

采用西卡214灌浆料对新增延伸板区域进行灌浆、养护,待养护结束后在新增螺栓上部安装两组螺母,并手工拧紧固定;同时切割原基础板上螺杆,并采用封板焊接封闭。

至此,三门核电1号机组稳压器垂直支撑设计变更加固的施工工序全部完成。

4 施工难点分析及应对措施

4.1 钻孔过程中与已施工钢筋、预埋板干涉

稳压器腔室内上部已施工有1层25 mm抗裂钢筋,下层施工有4层50 mm结构钢筋,且垂直支撑底部还有蒸发器横向支撑预埋板,钻孔过程中需尽可能避让结构钢筋和预埋板位置,减少钢筋切割量。同时,钻孔过程中还可能遇到垂直方向钢筋与混凝土块连接,造成管孔过程中混凝土块无法取出的困难。

因此,在钻孔过程中首先要凿除表面混凝土,尽可能露出结构钢筋位置,设计方根据理论计算,也给出了最多可以切割8根50 mm结构主筋和6根抗裂温度筋,但实际钻孔过程中仍有部分孔洞,由于钢筋施工偏差仍有更多钢筋干涉,因此需报设计方修改钢筋位置后重新钻孔。因此,在正式孔洞全部钻完后,才可以准确切割延伸板并依据孔洞位置对延伸板开孔,否则可能造成延伸板由于实际孔位偏差而报废。

三门核电1号机组还遇到已钻孔芯块底部与钢筋连接,造成芯块与原混凝土无法脱离,芯块无法取出问题。现场首先采用凿碎芯块后清理碎混凝土方案,如深度太深无法凿除,也采用报设计方修改孔洞位置重新钻孔,同时对原孔洞灌浆封闭。

4.2 锚固螺栓安装和灌浆过程中位置精度要求保障措施

锚固螺栓安装后的平面位置和垂直度要求偏差均为±3.2 mm,且螺栓需与孔洞同心,锚固螺栓安装精度要求高,且在安装和灌浆过程中易受干扰发生位移,一旦发生位置偏差无法修复,因此在锚固螺栓安装和灌浆过程中,必须采取加固措施确保螺栓最终精度在设计允许范围内。

对此,在锚固螺栓安装前需对每根垂直支撑6根锚固螺栓搭设整体钢筋加固支架,钢筋加固支架底部应确保水平,并选用25 mm钢筋作为竖向、横向和斜向钢筋支架,横向钢筋支架上搭设14 mm钢板对每根螺栓位置进行固定(见图5和图6)。在加固支架搭设完成后,先完成孔洞1/3灌浆后再插入锚固螺栓,锚固螺栓与钢板通过螺栓固定后,继续完成灌浆作业。

4.3 延伸板焊接过程中的反变形控制

稳压器垂直支撑基础延伸板厚度为50 mm,与原基础板采用宽坡口手工电弧焊接,焊接填充量和焊接变形量较大,而根据设计要求延伸板上孔洞与锚固螺栓的间隙仅4 mm,因此焊接过程中必须监测和控制好延伸板焊接过程变形,否则将造成延伸板由于焊接变形而使锚固螺栓受剪切力作用,而这是设计所不允许的。

图5 稳压器锚固螺栓加固支架Fig.5 Reinforcing support for the pressurizer support anchor rebar

对此,在正式焊接前,现场采用同材质、同尺寸板材进行了焊接模拟试验(见图7),以验证延伸板焊接过程中的焊接变形收缩量,确定焊接防变形工作。最终通过试验确定了每组延伸板焊接时采用3组门型加固工装,焊接过程中预留延伸板端头低于组对坡口处10 mm反变形量,来确保焊接完成后基础延伸板保持水平位置。同时在填充焊过程中,实时监测延伸板焊接变形量,并适时拆除门型支架。

图6 稳压器锚固螺栓加固支架照片Fig.6 Reinforcing support for the ressurizer support anchor rebar

图7 支撑延伸板焊接模拟试验Fig.7 Mockup test for baseplate welding

5 结束语

经过三门核电一期工程各参建方的相互合作和共同努力,三门核电1号机组稳压器垂直支撑设计变更加固的现场施工最终顺利完成,为后续三门核电2号机组以及海阳项目一期工程AP1000机组稳压器垂直支撑加固提供了宝贵经验,同时也为其他核电项目主设备支撑加固处理提供了参考和借鉴。

[1] 王甲强,魏光军. AP1000非能动余热排出系统瞬态工况分析[J]. 中国核电,2014,1:36-41.(WANG Jia-qiang,WEI Guang-jun. Analysis of Transients in Passive Residual Heat Removal System in AP1000[J]. China Nuclear Power,2014,1:36-41.)

[2] 稳压器房间钢柱埋件后置修补专项施工方案[R]. SMG-1120-GCH-270097.(Special Construction Scheme for Reparation of Embedment Postinstallation for Pressurizer Vertical Support[R]. SMG-1120-GCH-270097.)

[3] 稳压器垂直支撑设计变更[R]. CPP-1120-GEF-100060.(Baseplate Modification for Pressurizer Vertical support[R]. CPP-1120-GEF-100060.)

[4] 林诚格,郁祖盛. 非能动安全先进核电厂AP1000[M].北京:原子能出版社,2008.(LIN Cheng-ge, YU Zu-sheng. AP1000 Advanced Passive Plant[M]. Beijing: Atomic Energy Press, 2008.)

[5] 顾军,缪亚民,等. AP1000核电厂系统与设备[M].北京:原子能出版社,2010.(GU Jun,MIAO Yamin,et al. Systems and Equipments of AP1000 Nuclear Power Plant[M]. Beijing: Atomic Energy Press,2010.)

The Engineering Practice for the First AP1000 Pressurizer Support Reinforcement

WANG Yuan
(Sanmen Nuclear Power Company,Sanmen of Zhejiang Prov. 317112,China)

AP1000 pressurizer is supported vertically by 4 columns. After the first AP1000 pressurizer (Sanmen Unit 1) installation finished, the AP1000 designer Westinghouse issued a design change to the pressurizer support for reinforcement. This article briefly describes the reinforcement reason, construction step, construction difficulties and countermeasures.

AP1000;pressurizer;vertical support;reinforcement

TL35Article character:A

:1674-1617(2014)04-0317-05

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A

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2014-08-19

王 垣(1982—),男,江苏人,工程师,学士,从事AP1000核岛建造工程管理工作。

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