300MW汽轮机轴瓦温度偏高的分析与处理

2014-03-02 03:01
中国新技术新产品 2014年13期
关键词:小修乌金轴瓦

(广东粤电云河发电有限公司,广东 云浮527328)

300MW汽轮机轴瓦温度偏高的分析与处理

张 维

(广东粤电云河发电有限公司,广东 云浮527328)

云河电厂6号机组为300MW循环流化床机组,针对其5、6号轴瓦温度偏高且有逐步上升趋势这一问题,分析发现主要由轴瓦载荷分配不均和轴瓦底部积有煤粉引起,并通过具体技术措施成功消除5、6号轴瓦温度偏高这一重大缺陷,确保机组安全稳定运行。

载荷分配;联轴器中心;润滑油量

1 设备现状

我厂5、6号机组汽轮机为上海汽轮机有限公司生产的N300-16.7/538/538型亚临界、一次中间再热、单轴、双缸双排汽、凝汽式汽轮发电机组。6号机于2010年8月投产运营,该机组设有7个径向支持轴瓦和一个推力瓦,1、2、7号轴瓦采用可倾瓦式,3号轴瓦上部为圆柱形下部为两半可倾瓦,4号轴承为圆柱形轴承,5、6号轴瓦为椭圆瓦,推力轴瓦为自位式可倾瓦轴承。2011年12月份开始,6号机5、6号轴瓦温度开始偏高且呈现逐步上升趋势,至2013年9月停机B修前最高均达到95℃左右(5、6号轴瓦温度报警值是98℃,停机值是107℃),直接影响到机组运行的安全。

2 5、6号轴瓦温度偏高原因分析

本机组5、6号轴瓦分别位于发电机两端,且采用端盖轴承设计,距离高中压缸和低压缸较远,不会受到汽缸热量的直接辐射,因此排除热量辐射影响。轴瓦温度测量方面属热工范围,且经多次检测均未发现异常,本文将不考虑此方面因素。

图1 6号机组4、5、6号轴瓦温度变化曲线

2.1 影响轴瓦温度偏高的主要因素

其主要因素有以下几个方面:(1)润滑油油温偏高、油质不合格;(2)轴瓦安装有问题;(3)轴瓦振动异常;(4)轴瓦油隙不合格;(5)轴瓦乌金工作面有脱胎、损伤现象、或与轴颈接触不良;(6)润滑油量影响;(7)轴瓦载荷分配不均。

2.2 原因排查

(1)润滑油油温偏高、油质不合格

表1 低发联轴器检修前后中心数据

查看历史曲线以及化学专业油质化验记录,润滑油进油温度始终在420℃左右(运行正常油温为38—490℃),酸值、水分、颗粒度等数值正常,且各项数据与5号机组相近。5号机各轴瓦和6号机其它轴瓦均未发生温度偏高现象,原因(1)排除。

(2)轴瓦安装有问题

通过对6号机组基建安装数据的仔细检查,轴瓦顶隙、侧隙、紧力、球面接触等数据未发现异常现象,且本机组于2010年8月投产,2011年12月才开始出现轴瓦温度偏高现象,原因(2)排除。

(3)轴瓦振动异常

轴瓦振动过大,会破坏油膜稳定性,甚至出现碰磨现象,引发轴瓦温度上升。查询运行DCS曲线,结果显示5、6轴瓦振动均在0.03mm以内(标准≤0.05mm),原因(3)排除。

(4)轴瓦油隙不合格

轴瓦与轴顶部间隙过小,油膜容易受到破坏,导致轴颈与轴瓦乌金表面干摩擦,造成轴瓦温度升高。利用6号机组2012年3月小修机会,对5、6号轴瓦进行解体检查。其轴瓦顶、侧隙数值均在标准要求范围内,原因(4)排除。

(5)轴瓦乌金工作面有脱胎、损伤现象,或与轴颈接触不良

图2 中修前后5、6号轴瓦温度变化曲线

6号机2012年3月小修期间,虽然发现5、6号轴瓦底部均附着少量煤粉,但清理完煤粉后,通过外观检查、煤油浸泡、着色检查等方法,均未发现有脱胎、损伤现象。轴颈涂红丹检查与轴瓦乌金工作面接触时,也未发现接触不良等异常状况。排除煤粉摩擦造成下瓦乌金磨损,接触角过大等原因,原因(5)排除。

(6)润滑油量影响

轴承润滑油有润滑和冷却功能,如果轴瓦进油量不足或排油不畅,使得运行中产生的热量无法及时带走,就会导致轴瓦温度偏高。2012年3月小修期间,发现5、6号轴瓦底部均附着少量煤粉,对下瓦进油量造成一定影响,导致乌金温度高。因此原因(6)是5、6号轴瓦温度偏高的重要原因。

(7)轴瓦载荷分配不均

2011年12月以来,在5、6号轴瓦温度逐步上的同时,4号轴瓦温度一直缓慢下降,表明其载荷在降低。可能是排汽缸下沉等因素,造成4、5、6号轴瓦载荷的转移,引发轴瓦载荷分配不均。2013年9月B修时发现低发联轴器下张口0.28mm,低压转子低0.02mm,严重超出标准下张口0.157mm、发电机转子低0.06mm的要求,且与机组基建安装数据相差较大,进一步证明轴瓦载荷分配发生变化。因此原因(6)是5、6号轴瓦温度偏高的重要原因。

3 .解决方案

3.1 清理轴瓦底部煤粉,确保润滑油量

6号机2012年3月小修期间发现5、6号轴瓦底部均附着少量煤粉后,立即采取以下措施。

(1)用煤油对轴瓦进行清洗,并用刮刀对下瓦乌金工作面进行挑花和修整;

(2)对润滑油系统进行油循环,冲出油系统管道残留煤粉,对润滑油进行过滤,确保油质合格;

(3)封闭汽机房靠近煤场侧的全部窗户,密封主油箱人孔盖,并在人孔盖上加装带有防尘功能的空气呼吸器,以防止空气中煤粉被吸入主油箱进入润滑油系统。

小修结束后5、6号轴瓦温度下降明显,分别由92.9℃降至81.1℃和88.1℃降至78.5℃。但随机组运行时间增加,5、6号轴瓦温度再次逐步升高,如图1所示。

由以上数据可以看出,轴瓦底部积有煤粉影响轴瓦润滑油量,是引发5、6号轴瓦温度偏高的一个因素,但并非最主要因素。

3.2 低发联轴器中心找正,轴瓦载荷调整

2013年9月中修期间发现6号机低发联轴器中心偏差较大,出现轴瓦载荷分配不均现象,于是决定通过调整联轴器中心重新分配轴瓦载荷。

常用方法为通过调整5、6号轴瓦垫铁达到低发联轴器中心找正、轴瓦载荷重新分配目的。但由于调整轴瓦垫铁时,发电机转子与密封瓦之间的间隙会发生改变,需对密封瓦进行重新调整,耗费时间较长。因此决定通过调整发电机底座阶梯垫片来调整低发联轴器中心,以重新分配轴瓦载荷。修前、修后中心值对比如表一所示:(标准:下张口0.157mm、发电机转子低0.06mm、左右张口0.03mm、左右圆周0.03mm)如表1所示。

中修后5、6号轴瓦温度均由95℃左右大幅下降至80℃左右,且未出现明显上升趋势,如图2所示.

4 结论

通过以上分析,我们得出6号机组5、6号轴瓦温度偏高的主要原因是轴瓦载荷分配不均,次要原因为轴瓦底部积有煤粉。通过低发联轴器中心找正、清理轴瓦底部煤粉、改进润滑油系统等措施,合理分配轴瓦载荷,有效确保润滑油量,成功解决5、6号轴瓦温度偏高且有逐步上升趋势的问题,为机组安全、稳定、经济运行提供了坚实保障。

[1]阚洪,胡玉剑.390MW燃气一蒸汽联合循环机组轴瓦温度异常处理[J].广东电力,V01.21 NO.10O ct.2008.

[2]康德.汽轮机设备安装工艺学[M].北京:水利电力出版社,1982.

TK268

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