中小型选矿厂破碎工艺及设备技术改造研究

2014-03-06 07:11
机电信息 2014年6期
关键词:选矿厂振动筛胶带

董 凤

(吉林省磐石市吉恩吉镍股份有限公司选矿厂,吉林 吉林132311)

0 引言

某镍矿是一座具有多年历史的老矿,其选矿破碎工艺和设备陈旧老化,已经不能满足生产的需要。在目前矿石入选品位较低的情况下,严重影响了选矿厂的生产效率,因此应当加强其破碎工艺和设备的技术改造。

1 原破碎工艺及设备存在的问题

原来的破碎工艺经过多次改造之后,其所用设备规格型号复杂,而且数量比较多,配置也不合理。破碎工艺及设备存在的问题主要表现在以下几个方面:

1.1 设备陈旧落后

该选矿厂破碎设备非常落后,同行业的其他企业同样的设备早已淘汰,这大大影响了企业的产能。同时在设备的维护中,由于难以采购到同样的备件,导致部分设备处于瘫痪状态。每年需要投入大量的人力和财力进行维修,进一步提高了生产的成本[1]。在选矿厂中由于破碎设备的配置不够合理,其工作流程非常复杂,在破碎的过程中需要很多皮带运输机来进行矿石输送,造成了矿石的多次倒运,直接增加了运输皮带和资源的浪费。

在生产中应用了数量比较多的运输机,胶带运输机在工作过程中容易发生故障,这也影响了选矿厂的生产效率。由于胶带运输机设计的运输能力比较低,因此其在使用过程中常常发生胶带拉断、电机被烧毁的现象。而减速机的电动机采用了直连传动方式,所以在维护方面难以保证。由于制动效果比较差,在进行紧急停车的过程中容易发生胶带倒退的现象,使大量矿石从胶带上滑下。受料设备在工作过程中容易出现破损等问题,影响了设备的可靠性和安全性[2]。在改造之前由于设备配置不够合理,使用了比较多的设备,造成了操作复杂、维护工作量大和费用高等缺点。在破碎生产中由于矿石细料的比例比较大,破碎机主要起到了漏斗的作用,造成了能耗的浪费。

1.2 破碎工作效率低下

目前三段破碎工序应当达到的产品粒度为-15mm,而在该选矿厂的破碎生产中,产品的粒度最大可以达到25mm。其生产效率低下不仅影响了工厂的产能,同时也影响了下一工序磨矿作业的生产能力。随着选矿厂产品处理量的增加,振动筛的负荷变大,导致了其振幅降低,使筛网中的矿石不能全部抖动起来,造成了振动筛筛分效率降低。同时当矿石的湿度比较大的时候,筛孔也容易被堵塞,降低了振动筛的工作效率。在振动筛上所附加的固定条筛卡矿问题比较严重,而且难以消除,影响了小粒度矿石到达筛面,此时振动筛已经不能满足选矿厂生产的需要。中碎生产能力不足也会影响和制约其他工序的生产,如果中碎矿仓空间被填满,那么粗碎作业就需要停止,影响了粗碎作业的效率[3]。中间矿仓在卸料上存在技术缺陷,不能满足恶劣环境中频繁布矿的需要,容易发生故障。同时在细碎作业中由于中碎给矿量不足,使破碎机出现了空磨现象。在矿石中往往分布有很多不规则的粒状物,由于其粒度小,导致难以分类。同时矿物的湿度大,造成了细粒度矿粉发生黏结现象,影响了磁滑轮的抛尾效率。

同时,由于设备的配置不合理,造成了整个生产环境的脏乱。这也影响了设备的维修和操作,给选矿厂的生产带来了安全隐患[4]。例如在整个生产车间中,由于没有良好的维护措施,造成了粉尘超标和噪声巨大,影响了生产人员的身心健康。

2 技术改造方案

我国制造业的快速发展,特别是节能高效设备的研究和发展,为我国选矿厂的技术改造提供了设备和技术上的可能性。同时,国外相关选矿厂的技术改造也为我国带来了相关的资料和经验,并在我国的许多选矿厂中得到了实践上的成功。为了提高选矿厂的生产效率,需要对其破碎工艺和设备进行技术改造。通过技术改造,使其生产工艺流程和设备得到最佳组合,最终达到便于操作维护、减少资源耗费、环境友好的目的[5]。按照该矿1500t/d的生产能力和对产品-10mm粒度的要求,可以考虑选择使用新型设备,将原来的破碎工艺改造为两段一闭路工艺,其流程如图1所示。

图1 破碎工艺流程

按照目前破碎设备的性能,在改造后的生产流程中,原矿石粒度为-300mm,产品的粒度为-10mm,其破碎比为30。

为了方便设备备件的采购,优化产品的配置,实现设备的通用性和互换性,在满足生产工艺要求的前提下,破碎工艺的胶带机带宽都选择为800mm。通过考察其他矿山、参考相关设备资料,我们认为可以考虑选择Nordberg细碎设备,以实现技术改造的目的。该设备具有生产自动化水平高、工作功率低、质量轻等特点,而且在操作和维护方面都非常方便。根据最终产品的粒度要求和振动筛的筛分面积,可以考虑选择YAg1836圆振筛。

3 改造效果

在改造设备、实施新工艺之后,工作流程得以简化,有效减少了一段的破碎作业,同时也增加了单段的破碎比。在技术改造之后,进行细碎和粗碎的搭配即可满足生产的需要,从而可以去除中碎这一流程。同时,-200mm粒度的产品含量得到了增加,百分率由原来的6%提高到了10%以上,为磨矿效率的提高奠定了基础[6]。破碎产品中细粒含量的增加,有效减少了磨矿工序的负担,提高了选矿厂的处理效率和浮选回收效率。在设备改造之后,通过设备的优化配置,使车间中原来的18台设备数量减少到了13台,同时也大大降低了车间的安装功率,最终使得设备布置紧凑,生产流程合理,减少了流程中的运输浪费现象。由于选择了通用性设备,所以在设备的维护方面也非常方便,降低了每年的设备维护成本。

技术改造还改善了破碎生产的工作环境。通过增加完善的除尘设备,减少了车间中的粉尘含量。同时通过设备的优化配置措施,有效减少了设备的数量,同时也降低了设备的能耗和噪声,使生产人员的工作环境得到了有效的改善。

4 结语

工艺和设备改造作业的完成,有效提高了选矿厂的生产效率,减少了车间的岗位,也减少了工人的劳动量,提高了选矿厂的经济效益。同时,有效防粉尘措施的实施,实现了清洁生产,保护了生产人员的健康和安全。

[1]高林章,王洋,印万忠,等.弓长岭选矿厂大型化设备改造的实践研究[A].2011全国选矿学术高层论坛论文集[C],2011:202~204

[2]关翔.新疆某选厂破碎自动控制系统的改造[A].2010’中国矿业科技大会论文集[C],2010:755~757

[3]彭秀娟,赵立智,胡树伟,等.立轴锤式破碎机在二道沟矿业公司的应用[J].黄金,2013(10):50~52

[4]马新财,王海滨.选矿厂破碎生产工艺存在的问题及改扩建改造生产实践[A].2009年金属矿产资源高效选冶加工利用和节能减排技术及设备学术研讨会论文集[C],2009:349~351

[5]张德良,郝建贞,王金法,等.鑫汇公司选矿厂破碎工艺改造实践[J].金属矿山,2009(12):170~171

[6]杨炳飞,王立辉,柳晓蒙,等.冀南邯—邢地区中小规模铁选厂选矿技术特征[J].中国矿业,2012(8):66~69,73

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