锅炉除渣系统改造分析

2014-03-22 14:34马中帅
科技与创新 2014年2期
关键词:改造电厂

马中帅

摘 要:通过对某电厂#8炉除渣系统(捞渣机、碎灰机、渣泵)存在的问题进行分析,找出了发生问题的根源,经过计算、设计,给出了解决问题的方案。同时,通过对改造效果进行比较,为其他机组的改造提供参考。

关键词:电厂;除渣;捞渣机;渣泵;改造

中图分类号:TH17 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)02-0046-02

1 问题的提出

某发电厂#8机组为200 MW机组,锅炉为HG-670/140-9型,配有2套碎灰机定期水力除渣设备。2007年,对除渣系统进行了改造,在锅炉的炉底设置了2台立式液下渣浆泵,配备1台扰动器,每台炉配置2条渣管,将渣浆排送到现有的#2低压泵房的泵前池,再由现有的渣浆泵排送到脱水仓进行脱水。

除渣系统自2007-12投入运行后,性能极不稳定,频繁出现渣管、渣泵堵塞的现象,迫使渣泵系统无法正常、稳定运行。其出现的问题有:①由于煤质不好,碎灰机轮毂寿命较短,平均更换周期为4个月。但在运行过程中,更换碎灰机是比较危险的。②运行负荷不稳定,造成渣池液位波动,渣池补水门开启频繁,补水门极易损坏。③渣池容积太小,其缓冲能力不够,造成补水门频繁开启,当大量灰渣在短时间内涌入渣池时,极易造成渣泵管道堵塞。④立式渣泵流量不足,无法满足机组的要求,同时,由于其吸入高度的问题,经常造成渣泵管道堵塞。⑤立式渣泵振动较大,但这个问题一直无法彻底解决。

分析其出现问题的主要原因就是渣浆泵出力较低,不能适应燃煤煤种的变化。近几年,由于燃煤紧张,入厂的燃煤出自不同的产地,且煤种较杂、煤质差异较大,所以锅炉燃烧产生的灰分时大时小,影响了渣池内的渣水比例。渣泵经常输送高浓度渣水,泵轮、泵壳等过流件磨损严重,备件使用寿命缩短,设备维护费用相应增加。另外,立式渣浆泵运行工况不稳定,故障出现率很高,且其拆装工序复杂。因此,除渣系统急需改造,即将现有的立式渣泵改为卧式渣泵,加大渣泵出口流量,使锅炉能够在燃烧最差的工况下稳定运行。

2 改造方案分析确定

2.1 锅炉渣量、水量分析计算

具体情况如下所示:

2008年全年,#8炉发电煤耗:336.4 g/kW·h,最高时达340 g/kW·h。

全年平均燃煤收到基灰分:37.92%,每月最大为40.40%,单日最大为41.41%.

燃煤收到基低位平均发热量:15 840 kJ/kg,最低14 830 kJ/kg。

日平均燃煤量:Gm =124.5 t/h。

日最大燃煤量:Gm =125.8 t/h。

锅炉机械未完全损失:2.5%;Ghz =Gm(Aar+Qnet,v,ar×q4/ 33 870×100)。

日平均灰渣量:Ghz=47.31 t/h。

日最大灰渣量:Ghz =52.1 t/h。

除渣设备应能够满足最坏工况下机组的稳定运行,所以灰渣量取为Ghz =52.1 t/h;渣量占整个灰渣量的25%;干渣堆积密度为0.8 t/m3,实际密度为2.4 t/m3,湿渣密度为1.4 t/m3。

干渣量:Gz=52.1×25%=13 t/h,实际体积为5.42 m3;湿渣量为22.7 t/h,体积为16.3 m3。

浇灰水量:Gs=(189 Gz+13 A)/(ts2-ts1)=87.2 t/h。

喷嘴流量:Ghz =3.98×103×?j×d2×p0.5=0.47 t/h,共设10个喷嘴,总流量为4.7 t/h。

总水量为91.9 t/h,渣水质量流量为114.6 t/h,渣水质量比为1∶7.1.

体积流量为108.2 m3/h,渣水体积比为1∶5.8.

2.2 捞渣机选型

捞渣机采用#1炉、#2炉的捞渣机。

某发电厂#1炉、#2炉为WG400/140-1型,配有2套螺旋捞渣机和碎灰机连续水力除渣设备。#1炉、#2炉已于2008-12-31关停,为了充分利用原有的设备,降低改造费用,现将#1、#2炉捞渣机检修后安装到#8机组使用。

#1炉捞渣机型号为CLS5/8,出力为5~8 t/h;#2炉捞渣机型号为LLZ5,出力为5 t/h;捞渣机最大出力为26 t/h,大于#8炉最大湿渣量22.7 t/h,能够满足最差工况锅炉的除渣要求。

2.3 炉底渣浆泵选型

根据《火力发电厂除灰设计规程》要求,渣管流速不小于1.8 m/s;渣泵出力应为满负荷出力的1.1~1.2倍,这里取1.2倍;渣水体积比例为1∶9,流量为163 m3/h,渣泵出力为196 m3/h;渣管内径¢=0.154 m,总流量为196 m3/h,流速为3 m/s。

扬程计算:管道总长250 m,弯头11个,阀门1个,阻力约为18 m水柱,排程高差7.5 m,总阻力为25.5 m。

吸入高度:渣泵吸入管至底部500 mm,渣泵缓冲高度1 500 mm,叶轮中线高700 mm,吸入高度为2 700 mm。

#7炉卧式渣泵已经投入运行,型号为150ZJ-42,流量为210 m3,它是石家庄工业泵厂生产的。经过一段时间运行,渣泵运行状况良好。

#8炉渣泵采用的是石家庄工业泵厂生产,型号为150ZJ-I-C58的设备,出力为200 m3,扬程为26 m,吸入高度为5 000 mm。

2.4 灰沟、渣池

根据《火力发电厂除灰设计规程》要求,渣池容积至少为渣泵3 min的流量,即10 m3。根据现场的实际位置,渣池拟设计为4 000 mm×3 500 mm×2 700 mm,容积为37.8 m3。渣泵安全运行水位为1 000~1 900 mm,缓冲容积为12.6 m3,缓冲时间为3.8 min。

原灰沟部分保留,并开挖新灰沟,新灰沟与旧灰沟联合使用合,以备紧急时使用。在渣池入口处安装滤网,原灰沟安装渣板。灰沟起始深度为500 m,碎渣机出口前坡度为2%,碎灰机至渣池坡度为5%.

2.5 启动给水、补水系统

在渣泵入口处引入¢159启动给水管道,同时,作为停泵时的清洗渣管水源,要确保停泵后管道不留存灰渣,以防堵管。由于在不同负荷情况下,进入渣池的渣水量不同,为防止液位波动造成渣泵汽蚀,引入¢108补水管对渣池补水,并通过液位控制器控制补水门的开关,以保证液位在安全范围内运行。

3 改造效果

#8炉除渣系统改造完成后,经过几个月的运行,整个系统运行稳定,渣泵出力正常,振动良好,渣泵未出现堵管情况,且捞渣机、碎渣机运行稳定,达到了设计预期的效果,满足了机组在不同工况下的安全运行。#8炉除渣系统的改造,为其他机组的改造提供了很好的借鉴经验。

参考文献

[1]国家能源局.DL/T 5142—2002 火力发电厂除灰设计规程[S].北京:中国计划出版社,2012.

[2]龚毅,王晓璐.泵与风机[M].北京:海洋出版社,1999.

〔编辑:白洁〕

Boiler Slag System Transformation Analysis

Ma Zhongshuai

Abstract: Through a power plant #8 furnace slag removal system(slag conveyor, broken gray machine, slag pump)to analyze the problems, identify the root cause of problems, after calculation, design, gives the solution to the problem . Meanwhile, by comparing the effect of the transformation, the transformation to provide a reference for the other units.

Key words: plant; cleaner; slag conveyor; slag pump; transformation

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