科技简讯

2014-03-25 19:28
氮肥与合成气 2014年7期
关键词:流板滑环灰渣

科技简讯

造气炉排灰口探讨

造气炉排灰口的作用是将造气炉制气完成后的灰渣排出。排灰适度是保持炉内物料平衡、维持造气炉正常运行的重要保障。造气炉在运行过程中出现的偏灰、漏炭、风洞、气化不匀等都与没有建立起较为理想的灰渣层有关,因此,建立起厚度适当、较为均匀的灰渣层是实现稳定炉况、降低消耗的必要条件,而合适的排灰口对建立起厚度适当、较为均匀的灰渣层的作用非常重要。

1 采用高灰分煤炭制气时需增加排灰口高度

目前,山东瑞星集团使用的灰仓排灰口尺寸为550 mm×1 100 mm,其排灰口高度保持在400 mm,用外防流板(灰盘外延板)、内防流板调整安息角至40°~45°。但内防流板,特别是安装在夹套上的内防流板,虽然起到了防流作用,也有弊端,在防止漏炭的同时也阻碍了灰渣的正常下降,导致排灰口上方灰渣层增厚;同时,由于内防流板的存在,影响了炉箅在排灰口上方的布风,导致炉内局部温度低而影响炉况,内防流板越长,影响越大。Φ2 820 mm灰盘的造气炉外防流板宽度为250 mm;Φ3 120 mm灰盘的造气炉外防流板宽度120 mm,内防流板宽度均为150 mm。为了减少内防流板对炉况的影响,应适当增大外防流板宽度、缩小内防流板宽度,并且内防流板应设在炉栅第2层以下,即将灰仓板内伸,增大内防流板与炉箅第2层之间的间隙,防止影响布风。

2 采用低灰分煤炭制气时应适当缩小排灰口

在煤炭灰分低、排灰量少时,排灰口过大、排灰过量都会破坏灰渣层的形成,应适当缩小排灰口。利用破渣条下伸改变出灰口高度,同时改变破渣条底部与外防流板(灰盘外延板)之间的夹角,去掉内防流板。Φ2 820 mm灰盘的造气炉外防流板(灰盘外延板)控制在250 mm,Φ3 120 mm灰盘的造气炉外防流板(灰盘外延板)控制在 120 mm,破渣条下伸80~100 mm为宜,安息角在43°~41°。若破渣条下伸过多,排灰口过小,则在气化层温度高时,使渣结成较大的渣块难以排出,仍可导致造气炉炉况不稳定、灰渣层不均匀现象。如果排灰口外部的灰渣箱空间大,吹风量易被吸收,可在下伸的破渣条外围焊钢板,减少漏风,增加吹风强度。

各造气炉应根据不同的原料煤特性、不同的排灰量要求,以建立起理想的、厚度适当且较为均匀的灰渣层为出发点去调整排灰口的尺寸,为稳定造气炉炉况创造条件,保证排灰均匀,减少灰渣中可燃物,提高煤炭的利用率。

(山东瑞星集团有限公司山东东平271509 刘 伟)

100 kt/a合成氨系统技术改造总结

山东临沂恒昌煤业集团有限责任公司(以下简称恒昌公司)焦炭产量为1 300 kt/a,故引进焦炉煤气纯氧转化及低压合成技术,于2010年建成1套以焦炉煤气为原料的130 kt/a甲醇装置。为充分利用甲醇弛放气和甲醇空分系统生产的氮气,于2011年新建了1套100 kt/a合成氨装置,形成了“煤炭-焦炭-焦炉煤气-甲醇-合成氨”的产业链。合成氨装置采用焦炉煤气预处理脱硫和脱萘+焦炉煤气和甲醇弛放气变压吸附提氢+精脱硫系统+高压合成氨工艺,以纯氢、纯氮制氨的合成氨装置。针对合成氨系统开车以来暴露出来的问题,恒昌公司进行了3次工艺调整和系统优化,使工艺流程更合理,装置运行更平稳。

1 装车站液氨管

液氨紧急切断阀后Φ57 mm管道至鹤管口长约5 m,管道内约有残余液氨25 kg。在液氨装车后将鹤管口伸入水槽中以便处理掉残余的液氨,不仅使装车现场氨味极大,污染周围环境,同时造成液氨的损耗。

改造措施:在液氨紧急切断阀后Φ57 mm管道上配置氮气管,每次装车后将残余的液氨用氮气压入槽罐车内,可回收紧急切断阀后管道内残余的全部液氨。

具体改造方法:装车站停止装车作业,关闭液氨装车管道根部阀,将鹤管液相管道控制阀微开1/10圈,卸掉液相管道内的全部液氨。关闭气相管道根部阀门,将气相管道控制阀门微开1/10圈,卸掉气相管道内的全部气氨;拆开液相、气相根部阀后法兰,加水置换液相、气相管道内物料至无氨味后为合格;在液相、气相根部阀门后及氮气根部阀后加设盲板,再进行改造施工。在液氨装车流量计Φ57 mm管道紧急切断阀后100 mm处加装DN10 mm压力表阀,并配置管线(DN15 mm不锈钢管),连接至气相减压管压力表,用于液氨泄压。在DN20 mm氮气阀阀后配管至Φ57 mm管道紧急切断阀后100 mm处,以便于液氨减压后氮气进一步将残余液氨压至槽罐车内。在2只DN20 mm 氮气阀之间加1只DN10 mm 压力表(测量管道内压力)。

2 氨水槽

原氨水管仅配接在氨水槽的顶部,有时因气氨进入吸收塔流速过快,导致部分气氨随氨水排放入氨水槽,氨气随之从排气管中逸出,氨水槽周围氨味极大。

改造措施:拆掉原氨水槽顶部Φ89 mm排气管,原Φ57 mm氨水管改接至排气管处,并在Φ57 mm 氨水管下部配置Φ76 mm管线,伸入氨水槽底部,以便气氨能在氨水槽中被进一步吸收,原氨水管与氨水槽连接法兰处改为排气管。

3 氨冷器排污

原氨冷器排污管直接通至地沟,现场排污时氨味较大,同时污水外排也带来环保问题。

改造措施:在氨冷器4个排污口处加设盲板,并进行彻底隔绝;在吸收塔进口总管备用口加设Φ57 mm×6 mm的盲板,与吸收塔彻底隔绝;将氨冷器排污的气氨导入吸收塔生产氨水,既可减轻生产现场环保压力,又能回收气氨。

4 氨回收系统

冰机出口气氨经蒸发冷凝器降温后,管道内冷凝的液氨沉积于蒸发冷凝器出口处形成气阻,造成冰机出口压力增大,多次发生因压力超过指标(1.55 MPa)而引起冰机联锁跳车事故。

改造措施:在蒸发冷凝器出口气氨管根部配置导淋管,向下连接至贮氨器出口管,以此增大压差使蒸发冷凝器出口管内积存的液氨顺利排入球罐。在冰机进口处配管线至吸收塔,避免冰机进口气氨总管因压力过高而造成闪蒸槽压力超过0.39 MPa 进而使安全阀起跳。

(山东临沂恒昌化工科技有限公司山东临沂276132 陈世通)

气化系统高压灰水泵的改造

高压灰水泵为水煤浆加压气化装置中洗涤及输渣工序的配套设备,其运行好坏直接影响气化系统的稳定。在选择DG46-50×10型高压灰水泵时,未充分考虑介质中有一定量硬度高(钙离子质量浓度高达800 mg/L)、颗粒大、质量轻的悬浮状态硬质颗粒对过流部件的冲刷腐蚀,故导致灰水中的细灰和硬质颗粒对该泵密封环冲刷磨损非常明显,连续运行约1个月后密封环间隙已达1.5 mm左右,流量及密封效果下降,整机振幅增大,必须停机检修,既影响系统运行,又增加维修费用。

1 存在的问题

存在的问题:①该泵采用填料密封,投用30 d后密封效果变差,现场泄漏量增大,无法保证有效密封,必须停机检修。②该泵在运行一段时间后,经常出现循环量突然降低及振幅加大的现象。经拆检发现,泵内过流部件及平衡盘磨损严重,叶轮口环及密封环间隙达到1.5 mm左右。③每次检修过流部件必须全部更新,且使用周期短(仅约30 d),维修费用高。

2 原因分析

(1)该型泵使用XHC-10010聚四氟乙烯膨胀盘根填料密封。虽其导热性好、膨胀系数高,适应用于高压、高速度的密封部位;但由于灰水中颗粒硬度高(钙离子质量浓度高达800 mg/L)等因素,易产生硬化结晶,使填料失去密封作用。

(2)平衡盘材质为灰口铸铁,容易磨损,导致平衡盘窜量增大,平衡力被破坏,使泵体振幅增大;平衡管内径较小(Φ6.0 mm),灰水中含灰量大,易被堵塞,平衡液向低压端回流量小,不能确保轴向力被完全平衡。

(3)该泵共有十级叶轮,泵轴细而长,故对泵轴的硬度及强度要求较高。而原泵轴的材质为45#钢,不能满足硬度要求,导致泵轴在较短运行周期内产生变形弯曲,同时整套转子的平衡被打破,造成叶轮等内件磨损,平衡盘跑偏,泵的振幅增大,运行周期大大缩短。

3 改造措施

(1)将填料密封改为机械密封,且动、静环密封面采用硬质合金,并增加冲洗水装置,缓解灰水中固体颗粒对机封密封面的磨损。

(2)将平衡盘材质由铸铁改为铸钢35,采用堆焊硬质合金后调质工艺对密封面进行处理,提高密封面表面硬度,减缓平衡盘磨损。

(3)经计算,决定将平衡管内径Φ6.0 mm加大至Φ12.7 mm,以适应平衡管的流量,可有效平衡转子的轴向推力。

(4)将泵轴材质由45#钢改为40Cr,锻打后调质处理,提高泵轴强度,叶轮全部组装后再测试转子动平衡,保障转子在运转中的刚度。

4 改造效果

经对高压灰水泵的多项改造,高压灰水系统运行逐渐趋于稳定,维修费用大幅降低,高压灰水泵的稳定运转周期和填料使用寿命均由1个月延长至6个月,创造了气化系统连续安全稳定运行300 d的纪录,为稳定生产、降低消耗创造了良好的条件。

(兖矿鲁南化工有限公司山东滕州277527 李厚玉 高 波 张 伟)

内反馈电机滑环系统问题分析及改造

1 存在的问题

山东晋煤明水化工集团有限公司2台130 t/h锅炉配套的风机全部由内反馈电动机拖动,在启动过程中经常发生电机滑环系统放电事故,造成滑环系统损坏,严重制约锅炉正常稳定运行。

2 原因分析

原因分析:①现场环境较差,造成滑环系统各部件上积尘,影响电木绝缘性能;②滑环之间使用管状套管对三相间及外壳进行绝缘,绝缘距离短、强度低;③滑环系统刷座之间仅靠10 mm左右的空气绝缘,在电机启动时因灰尘,特别是电刷粉尘,漂浮造成空间绝缘降低,产生放电现象;④滑环系统与外壳间距较小,因启动过程中滑环风扇搅动造成空间绝缘强度降低而对地短路、放电。

3 改进措施

改进措施:①在电机滑环三相刷座之间增加厚度为5 mm的电木绝缘板,使绝缘板上部高出刷座20 mm,提高各电极之间的绝缘强度;②将原管状相间绝缘套管改成凹凸形绝缘子,增加绝缘件的爬电距离;③将滑环系统铁外壳更换为电木外壳,同时增大内部空间;④使用绝缘漆对电机外壳等无法更换的小面积铁质构件进行绝缘防护;⑤在滑环系统增加强制风冷系统,有利于降温,既形成正压通风杜绝外部灰尘进入,又及时将碳刷磨损下的导电粉尘吹走;⑥将电机滑环系统材质更换为锡青铜,既提高导电性,又减轻设备锈蚀;因锡青铜材质较硬,滑环系统使用周期长,确保一次开车成功及正常运行周期。

4 改进效果

通过实施改进措施后,6 台锅炉配套的风机电动机至今未再发生一次滑环系统放电损坏事故,彻底解决了长期制约设备运行的隐患。

(山东晋煤明水化工集团有限公司山东章丘250200 李会吉 朱立艳)

尿素装置一甲泵频繁跳车的解决方法

1 存在的问题

永泰集团安徽三星化工有限责任公司现有一期100 kt/a 和二期200 kt/a的水溶液全循环尿素装置各1套。2013年夏季,由于气温较高,一期尿素装置的3#一甲泵频繁跳车,采取为变频器安装车间增设空调、电机加装风扇强制降温等措施,效果均不明显,生产极为被动。结合变频器故障记录分析,排除由电机和变频器引起跳车,问题集中于一甲泵的润滑油泵压力上,后清洗过滤器滤网,更换润滑油和多只油压开关,问题依然存在。

2 原因分析

由于夏季温度较高,造成润滑油温度高、油压偏低,一旦油泵受电压、油温和油过滤器等因素的影响,油压发生波动,再加上油压开关精度低,没有延时功能,就会造成一甲泵跳车。

3 解决方法

(1)用压力变送器代替油压开关,并把油压信号引入DCS。

(2)通过DCS的控制程序,将油压信号与设定的跳车油压(0.2 MPa)相比较,如果油压信号低于0.2 MPa,由DCS输出1个DO触点,指令一甲泵跳车。

(3)油压低信号应进行数字滤波,由于一甲泵属于低转速设备,即使短时间内缺油,也不会造成烧瓦,所以数字滤波时间设为6 s。

4 改造效果

通过以上改造,用压力变送器替代油压开关,提高了油压的测量精度;压力信号进入DCS,可以记录油压历史趋势,便于故障分析;数字滤波时间为6 s,可大大降低干扰信号和油压波动对一甲泵产生的影响。

改造后,3#一甲泵频繁跳车问题得到彻底解决。由于效果明显,加上此前氨泵和一甲泵都出现过类似的跳车,决定将一期尿素装置3台一甲泵、3台氨泵和二期尿素装置4台一甲泵、4台氨泵均进行同样改造,稳定了生产。

(永泰集团安徽三星化工有限责任公司安徽涡阳233610 张朝阳 张晓静 刘香岭)

50 t/h三废流化混燃炉泄漏原因分析

晋煤冀州银海化肥有限责任公司第1套Q170/950-50-3.82/450型三废流化混燃炉(以下简称50 t/h三废锅炉)于2006年12月底投入运行,第2套Q190/950-65-3.82/450型三废锅炉于2012年投入运行,运行中均发生不同程度泄漏。现仅分析50 t/h三废锅炉泄漏原因及改进措施。

1 燃烧炉沸腾埋管上联箱泄漏

50 t/h三废锅炉投运5个月后,燃烧炉沸腾埋管上联箱上部频繁发生泄漏,随着负荷逐渐增加,呈现龟裂式鼓包,明显有过烧、过热痕迹。主要原因是设计不合理,上联箱原导气管为水平引出,导致上联箱局部气阻,造成过热鼓包、龟裂。

改进措施:上联箱水平导气管改为向上45°倾角导气管,并将联箱中上部浇筑耐火隔热层。第2套65 t/h三废锅炉采用上述改进措施,再没有发生类似泄漏问题。

2 蒸汽过热器爆管泄漏

50 t/h三废锅炉在投运2个月后发生蒸汽过热器爆管泄漏,起初没找到根本原因,一直采取泄漏后停炉盲管处理。2008年4月停车大修时,整体更换过热器,但投运后不久又发生爆管泄漏。割开换热器发现管内有白色结晶体。主要原因是水质不达标(二氧化硅及钠、镁离子等含量超标),导致结晶使管壁结垢而堵塞换热管,破坏水循环,导致换热管过热爆管。

改进措施:在膜处理脱盐水装置后新增1套阴阳离子混床,严格控制水中二氧化硅及钠、镁离子含量,同时增设除氧设备,消除对设备的腐蚀。

3 蒸发管束泄漏

自2012年7月起,50 t/h三废锅炉蒸发管束频繁发生泄漏,给生产造成很大影响。蒸发管束从前(燃烧炉侧)到后共分为蒸发管束Ⅰ、蒸发管束Ⅱ、蒸发管束Ⅲ,主要泄漏部位在蒸发管束及下联箱焊口位置,且蒸发管束Ⅲ泄漏明显多于蒸发管束Ⅰ和Ⅱ,即越往后泄漏越多。经分析,其主要原因是由于下灰口挡板安装不良及挡板开度不合理,造成下灰口漏风而加剧焊口的应力疲劳开裂,最终导致焊口处泄漏。

改进措施:确保下灰口挡板安装质量,控制挡板下灰开度,尽可能减少冷风进入;若下灰口高度允许,可安装连续下灰装置或二级灰斗,从而避免冷风进入;确保保温良好,避免保温材料破损而出现冷激现象。

锅炉蒸发管束泄漏后应及时检修,生产中因多种原因而拖延检修,致使大量泄漏高压水带灰冲刷临近管束,造成泄漏面扩大。同时,潮湿烟气夹带的灰尘会堵塞换热管束及空气预热器,造成更大的影响及加大检修难度。

(晋煤冀州银海化肥有限责任公司河北冀州053200 吴清水)

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