甲醇生产工艺中降低新鲜气消耗的措施

2014-07-10 10:29张瑞瑞张成祥兖矿国宏化工有限责任公司山东邹城273500
氮肥与合成气 2014年6期
关键词:惰性新鲜消耗

张瑞瑞 张成祥(兖矿国宏化工有限责任公司 山东邹城273500)

甲醇生产工艺中降低新鲜气消耗的措施

张瑞瑞 张成祥
(兖矿国宏化工有限责任公司 山东邹城273500)

甲醇合成工段的主要任务是将净化系统来的含H2,CO及CO2的原料气压缩至一定压力,在一定温度、压力和催化剂的作用下合成粗甲醇。吨甲醇新鲜气消耗反映甲醇合成反应的程度,降低吨甲醇新鲜气消耗是提高产量、降低成本的有效途径之一。兖矿国宏化工有限责任公司(以下简称国宏公司)500 kt/a甲醇装置降低新鲜气消耗主要通过调节气体成分、提高氢回收率、控制惰性气体含量以及使用高性能催化剂来实现。

1 调节气体成分

甲醇合成反应方程式为:

CO+H2→CH3OH+Q

CO2+2H2→CH3OH+H2O+Q

甲醇合成反应是伴有多种副反应发生的可逆放热反应。在一定温度、压力下,原料气的氢碳比[n(H)/n(C)]和其中CO,CO2含量的多少都会影响甲醇产量,进而影响新鲜气消耗。

1.1 氢碳比的影响

实践证明,最大反应速率时的组成部分不是化学计量的组成,而是由动力学方程确定的最佳氢碳比。为了满足物质反应的要求、维持系统稳定生产,根据合成系统物料平衡,n(H)/n(C)指标为2.05~2.15。

对于一定气量的原料气,氢碳比过高,可减少杂质组分的生成。但氢多碳少时,甲醇产量下降,吨甲醇耗新鲜气量增加,氢过剩太多,循环量大,也会增加动力消耗;若氢碳比过低,生成的杂质量增多,影响甲醇质量,加重精馏系统的负担,同时会影响甲醇产量,新鲜气消耗增加,并易使管路振动,影响装置生产稳定。

1.2 CO及CO2含量的影响

原料气量一定的情况下,新鲜气中CO含量增加,甲醇产量增加;但新鲜气中CO含量较高时,甲醇反应剧烈,放热量大,合成塔热点温度难以控制,会出现超温的情况,影响催化剂使用寿命;少量CO2的存在有利于调节温度,防止超温而影响催化剂活性,也能防止催化剂结碳,延长使用寿命;同时,CO2的存在有利于抑制副产物(主要是乙醇)的生成;但是CO2较多时,耗氢量增加,甲醇产量降低,且粗甲醇中含水量增加,甲醇浓度降低,蒸汽消耗增加。

将调节新鲜气的n(H)/n(C),CO和CO2含量在合适的范围内,是有效降低新鲜气消耗、增加甲醇产量的途径之一。根据国宏公司甲醇生产装置实际运行情况,将气体成分自动分析由入塔气改为新鲜气。由于入塔气的氢碳比数值是系统运行逐渐积累的结果,新鲜气的气体成分调整后到入塔气出现明显变化的时间周期约为2 h,一个调节周期约为4 h,造成调节滞后。而调节新鲜气氢碳比,从变换调节开始到入塔气成分出现变化的时间约0.5 h。正常运行时,国宏公司新鲜气、入塔气、出塔气的气体成分(2013- 09- 03 T 08:00数据)见表1。

表1 新鲜气、入塔气、出塔气的气体成分(体积分数) %

新鲜气的n(H)/n(C)保持在2.02~2.08,并且CO2体积分数控制在3%以内,有利于降低新鲜气消耗。

2 提高氢回收率

采用膜分离法回收甲醇合成弛放气中的氢气,回收的氢经压缩机压缩后返回合成塔进行反应。原料气气量一定的情况下,回收的氢越多,碳转化率越高,甲醇产量增加,吨甲醇新鲜气消耗降低,即氢回收效率越高,吨甲醇新鲜气的消耗越低。

为了降低新鲜气消耗,针对甲醇合成弛放气压力低、氢回收系统回收率低的问题,对氢回收系统进行了2次改造。2011年7月,将一级富氢气由去合成气压缩机改至去净化循环气压缩机,使膜前后压差由1.0 MPa提高至4.9 MPa,大大提高了氢回收率,非渗透气中H2体积分数由56%下降至40%。2012年9月改造中,为进一步提高回收率,将二级膜由1根增加至2根;运行后,氢回收率由72%提高至84%,非渗透气中H2体积分数下降至25%以下。

3 控制惰性气体含量

在甲醇合成反应中,惰性气主要是不参与反应、但影响反应速率的N2,Ar及CH4。惰性气含量较高,反应速率降低,单位产量的动力消耗增加;惰性气体含量较低,放空量增加,有效气体损失增多。合适的惰性气含量可降低新鲜气消耗,增加甲醇产量。

JM51型催化剂不同运行时期的数据分析见表2。一般来说,适宜的惰性气含量要视具体情况而定,催化剂使用初期,活性高,则可维持较高的惰性气含量(如2012年2月21日),随着使用时间的延长,惰性气含量逐渐降低,否则影响碳转化率;催化剂使用1年后,在惰性气含量变化不大时,碳转化率下降(如2013年2月21日);此后,可通过降低惰性气含量来提高碳转化率。目前,国宏公司为增加甲醇产量、降低新鲜气消耗,惰性气体积分数控制在15%以下。

表2 JM51型催化剂不同运行时期的数据分析

4 更换高性能催化剂

2012年1月20日,由庄信万丰公司生产的JM51型催化剂在国宏公司甲醇生产装置中投运。此催化剂是一种以ZnO-AL2O3为载体并加入MgO助剂的铜基催化剂,具有使用寿命长、副产物少及活性好的优点,且甲醇产量高,增产所带来的经济效益十分明显。

至2013年8月30日,JM51型催化剂已使用了567 d。在以北宿煤为原料、合成气气量在150 000 m3/h(标态)的情况下,日产甲醇约1 710 t。JM51型催化剂运行1年多来,粗甲醇中乙醇质量分数(200~500)×10-6,甲醇水冷器出口温度没有明显升高(维持在33~38 ℃),未出现结蜡现象。在更换催化剂后,甲醇产品产量得到提高,产品质量更好、更稳定,消耗明显降低。在使用该催化剂后,由于转化率提高及副产物降低所带来的产量提高,效益十分明显。

5 结语

降低新鲜气消耗、增加甲醇产量是所有甲醇生产企业努力的方向。国宏公司在更换催化剂后,通过调节气体成分、提高氢回收率和控制惰性气含量等优化措施,对降低新鲜气消耗起到很大作用,得到了预期的效果。

2013- 10- 29)

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