基于西门子PLC的弹簧腿总成装配台控制系统的设计与实现

2014-07-11 08:55韩艳长春一汽蓝迪自动化工程有限公司吉林长春130000
自动化博览 2014年12期
关键词:扳手伺服电机手动

韩艳(长春一汽蓝迪自动化工程有限公司,吉林 长春 130000)

孙杰(博世汽车部件(长春)有限公司,吉林 长春 130000)

现有的弹簧腿总成装配台大多数为使用一台伺服电机[1],使得其只能对长度相同或变化不大的弹簧进行压缩装配,生产类型单一,难以满足目前工厂对多样性的要求。本文通过增加一台伺服电机控制在不同位置对弹簧的固定,只需简单调试记录其相应的行程,即可完成完整的压缩装配过程,实现了不同长度弹簧在同一个装配台的混合生产。

1 总体方案及流程

1.1 弹簧腿总成装配台的整体布局

弹簧腿总成装配台每次可同时生产一对弹簧腿总成,涉及人工参与的为放置减震器,放置弹簧以及放置隔振块,其余过程全部自动完成。该设备共设16个气缸,每个气缸上装有2个磁性开关,用于反映气缸动作状态,是处于上位还是下位;正常情况下,气缸动作后,必定有一个磁性开关发号,以反映气缸动作正常到位。本系统中其中一个挡块气缸由伺服电机控制其高度,如图1中①所示,根据不同的弹簧腿总成种类,挡块气缸设置为不同的高度。

图1 弹簧腿总成装配台布局图

1.2 弹簧腿总成装配台的逻辑流程

弹簧腿总成装配台是一种动作复杂的装配台,其工作逻辑流程如图2所示。首先确定所有气缸处于初始位置,然后通过上位机下载所要生产的弹簧腿总成类型。放入减震器并扫描二维码,装配台检测到减震器正确并占位后自动夹紧。然后放入弹簧,按下双手按钮后装配台自动进行对弹簧的扶正、夹紧、压缩以及通过影像识别对弹簧种类进行确认的过程。当压缩完成后,放入隔振块、螺母,再次按下双手按钮后电动扳手自动下降拧紧。当所有过程结束时,装配台自动将组装合格的弹簧腿总成放置到初始位置,则完成了整个装配的过程。在此过程中,一旦中途出现不合格情况,系统自动返回到上一步进行纠正,考虑到螺母的螺纹耐力性,当电动扳手拧紧不合格时,即认为该螺母失效,需要进行更换,更换3次仍然不合格时,认为该弹簧腿总成安装失败,需要将隔振块人工取走,取走后按双手按钮,装配台完成自动下降拆卸。

图2 弹簧腿总成装配台逻辑流程图

2 电气控制系统设计

2.1 硬件设计

该系统主控制器采用西门子公司的300系列PLC[2]。设备上的传感器、按钮、电磁阀、信号灯等开关信号连接到PLC的I/O模块上,电动扳手等设备都通过PROFIBUS现场总线技术传输信号和数据到主控制器,从而保证了数据通讯的准确性、可靠性和实时性。为了做到更好的人机交互,配备了西门子公司的人机界面,显示工件的实时信息,方便操作人员和管理人员实时查看装配台的压装信息。同时PLC上有工业以太网接口,与上位机通讯,在上位工控机上可以监视设备运行状态。采用研华公司的工控机作为上位监控系统,组态王与主控制器PLC交换数据,将装配台的一些加工状态数据保存到数据库里。考虑到装配台能够进行不同配方生产,在人机界面中做了生产品种的选择项,使得装配台能柔性的满足各种产品的生产需要。

2.2 软件设计

该系统软件设计的关键在于将二维码条码枪及LENZE伺服控制器与西门子PLC进行数据传输。

该系统采用的二维码条码枪为串口通讯模式,为了将其与西门子PLC相连接,需要在机架上增加CP340模块[3],然后使用STEP 7库文件中发送功能块及接收功能块:Libraries→CP PtP→CP340→FB3 P_SENT、Libraries→CP PtP→CP340→FB2 P_RCV。调用功能块后得到的为16进制数,为了使程序简单,采用模块化编程,将16进制数依次转换为字符格式,最终再将字符组合成字符串在程序中进行对比,同时在HMI上显示。

LENZE伺服电机控制器有其专用的编程软件Engineer HighLevel,本系统使用其2.17.0.0版本。在其Application Parameters中将使用的伺服电机进行硬件及通讯配置,以便与电脑及PLC进行连接。设置结束后可通过FB Editor对伺服控制器进行编程,如图3所示,列出的为对伺服电机位置和速度的编程方式。最后在All parameters中找到控制器运行参数的word,将其与PLC中的控制字和状态字依次对应,即可实现LENZE伺服控制器与西门子PLC进行数据传输。由此可见,当需要修改伺服电机速度等参数时,不必依赖于PLC,通过LENZE伺服电机控制器的专用编程软件即可修改,并且简单易懂,极大的减少了编程的工作量和繁琐程度,提高了编程人员的工作效率。

图3 Engineer HighLevel 编程界面

2.3 软件实现

在伺服电机控制器中,首先需要对伺服电机参数进行设置。本系统中的伺服电机配置的为绝对值编码器,绝对值编码器具有位置唯一,无需记忆,无需寻找参考点等特点,因此具有稳定的抗干扰特性和数据可靠性, 通过Engineer HighLevel设置零点后,编码器位置即可固定,进而通过PLC进行控制。

该装配台共三种控制方式:自动方式、手动方式、维修方式。在正常生产时,使用自动方式,对生产数据进行全面的传送与记录,显示各工位的生产状态。启动工位电动扳手,左右设备同时满足上一步条件后才能进行下一步动作。手动方式适用于装配未调试配方,即新的弹簧腿总成类型,对不合格件的拆除。相关的按钮在人机界面手动操作画面上,如图4所示。手动操作共有12组画面组成,分别表示不同元件的动作。该画面用于手动的操作及指导,点击相应按钮进入对应气缸或伺服电机的操作画面,如图5所示,然后通过右下角的上一步下一步进行操作选择。当生产出弹簧腿不满足工艺要求时,需要手动进行拆除。点击子页面的返回按钮即回到手动操作的主页面。维修方式用于对设备的维修。

图4 弹簧腿总成装配台手动总界面

图5 弹簧腿总成装配台手动详细界面

人机界面编程软件使用的是西门子的WinCC Flexible,位于装配台悬臂上,共有22组画面,用于指导生产装配与故障维修,各组画面可进行随意的切换,根据生产的需要找到其相应画面进行查看,如图6-7所示。当需要下载配方、清除扳手数据等操作时,设置了相应的密码,从而避免操作人员的误操作,使得系统更加的稳定可靠。

图6 弹簧腿总成装配台主界面

图7 弹簧腿总成装配台条码界面

3 结语

本系统通过增加一套伺服电机与PLC的结合,达到了在同一个装配台上生产不同品种弹簧腿总成产品,提高了不同产品的混合生产率,降低了机器及人工成本。由于全系统自动化生产,提高了产品的合格率和生产稳定性。利用伺服控制器编程减少了PLC编程的繁琐程度,在以后对生产精度要求严格的系统中,可充分利用该方法。

[1] 嘉男. 伺服电机应用技术[M]. 北京: 科学出版社, 2010.

[2] 孙海维. SIMATIC可编程序控制器及应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 2013.

[3] 邓雁妮, 孙勇, 谢磊. 基于CP340的PLC与RKC温控仪表通讯的实现[J]. 电气自动化, 2006, (06).

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