减少机床导轨淬火变形的措施

2014-07-27 06:22赵慧丽来彦玲朱彦军
创新科技 2014年8期
关键词:垫片安阳淬火

赵慧丽 来彦玲 朱彦军

(1.安阳工学院机械工程学院,河南 安阳 455000;2.安阳鑫盛机床有限公司制造部,河南 安阳 455000)

减少机床导轨淬火变形的措施

赵慧丽1来彦玲1朱彦军2

(1.安阳工学院机械工程学院,河南 安阳 455000;2.安阳鑫盛机床有限公司制造部,河南 安阳 455000)

现场跟踪检测了导轨淬火前后的导轨变形情况,较全面地分析了影响机床导轨淬火变形的因素,指出材质不均匀、加工工艺不合理、淬火方法不当为影响导轨淬火变形的主要因素;制定了加强毛坯检查、加高刨削时的垫片厚度、使用正反双向淬火方法的对策来减少淬火变形。通过跟踪检测对策实施后的淬火变形情况,证明这些对策对减少淬火变形有效。

机床导轨;淬火;变形

机床导轨是机床得以运动自如的重要组成部分,机床的不断运动决定了机床导轨要有足够的硬度才不会轻易损坏,机床导轨淬火,可以提高导轨的硬度,大大提高了机床导轨的使用寿命,也在一定程度上提高了机床的生产效率。但在对导轨淬火时,由于热应力和组织应力的综合影响,导轨面不可避免的产生一定的卷曲变形量,这种变形量直接影响了下道工序—磨序的加工。导轨淬火的质量直接影响了床身的质量,制约了生产,机床导轨淬火已经成为不少机床企业床身加工中的瓶颈问题。

1 分析问题

要想解决导轨变形的问题,必须找出导致变形的原因才能加以解决。为了找到导轨淬火变形的原因,从人员、设备、材料、方法四个方面展开了讨论和分析,并找到了7条末端因素,如图1所示。根据引起导轨变形的因素,进行排查。

图 1 影响淬火变形的因素图

根据多年的淬火经验得知,刨床的加工质量直接影响了床身的淬火变形,因此查看了龙门刨床和淬火机的设备日常保养记录、设备的一级保养计划和床身的精度检查记录。经检查刨床精度符合设备技术要求、设备保养好,不会影响床身的加工。查看了床身的加工方法及淬火加工方法,发现床身加工有完整的加工指导文件;淬火加工有详细的操作规程。调查了刨床操作工和淬火机操作工的培训情况,发现操作人员都进行过机加工技术培训,培训内容广泛,理论考试合格率为100%并且都接受过岗位培训。因此,设备无定期保养、无操作的规定细则、未进行岗位培训判定为非主要因素。

材质不均匀就容易形成床身组织的疏松和有硬点的出现。如果床身材质疏松,说明床身的硬度低,淬火时,需要的加热电流就大,而加热电流大,淬火温度就要求高,这样引起的淬火变行就大[2]。如果床身出现硬点,淬火时,容易把淬火面淬裂,引起床身废品。现场测定床身硬度,发现导轨面上有的地方硬度低,说明有组织疏松现象。因此,材质不均匀判定为主要影响导轨淬火变形的主要因素。

按加工工艺要求,半精刨床身时,床身中间应该鼓0.6-0.8 mm以上,而实际测量的数据平均值仅为0.5mm左右(图1)。现场检查床身的加工情况,操作工按工艺要求在床身两端各垫厚1.5mm垫片,按1.5mm垫片加工床身,床身中间的变形量不能达到工艺要求,床身淬火时会产生大的变形量。因此,加工工艺不合理判定为主要因素。

现场查看床身的装夹情况时,发现床身两端都垫垫片,操作工在床身中间悬空点用大压板压紧工件。加工结束后,松开大压板,床身导轨面能出现鼓的趋势,符合工艺文件要求。因此,工件压紧位置不对不是主要因素。

导轨淬火采用中频感应淬火,淬火时感应器不动,工件随床身工作台移动。根据淬火经验得知:在床身尾部由于温度的瞬间升高,尾部向上发生卷曲变形,随着加热和冷却的进行,床身内部组织发生了变化,同时产生的内应力和热应力的综合作用,直接造成床身导轨面的变形。到床身头部由于温度的聚集,也同样造成头部的卷曲变形。跟踪检测了10台淬火床身,平均变形量在3mm左右,比淬火前增加了3.5mm,这种单方向不间断淬火,能引起较大的淬火变形量因此,淬火加工方法为主要因素。

经过对7条末端因素的分析讨论,最终确定了三条影响淬火变形的主要原因,即:床身材质不均匀,加工工艺不合理,及淬火方法不当。

2 制定对策

2.1 加强毛坯检查,提高铸件质量。加强床身(毛坯)的入厂检验,发现床身铸件问题要做好记录,及时通知铸造厂家,让铸造厂家及时了解问题和解决问题并及时整改。

2.2 制定合理的加工工艺,提高床身的加工质量。刨床加工极为重要,因为淬火变形1/3的因素是有刨削加工引起的,在刨削加工中,尽可能让床身导轨面中间出现鼓的趋势大点,这样就可以抵消部分淬火变形量。具体措施是:改进加工工艺,在床身的首尾两端,由原来垫1.5mm垫片改成垫3mm的垫片,床身中间再用压板将工件压紧在工作台上,当床身加工完成后,松开压板,由于作用力和反作用力的关系,床身中间会形成反弹,形成床身中间向上鼓的趋势。

图 2 导轨的大山与小山

2.3 改变淬火方法,减少淬火变形量。制作正反双向感应器,床身淬火时从床身中间向两端分别淬火,这样就可以抵消一部分淬火变形量。先淬大山(如图2所示)和大山平面,再淬小山(如图2所示)和小山平面,加热在前,冷却在后,冷却水直接由感应器喷射。

3 实施效果

经过半年多的对策实施,对入厂的整体六五长床身的铸件质量跟踪检测,共跟踪检测了25台长床身,材质疏松的为一台,硬度不合格的没有,铸件质量有了明显的改善。

采用新的加工工艺,床身形状明显地发生了改变,床身导轨中间由原来+0.5mm增加到了+0.99mm。

检测了多台床身的淬火变形情况,并和使用对策前进行了对比,淬火变形量平均减少了2.0mm,该措施对减小淬火变形有效。

[1]庄爱华,吴镜.浅析床身导轨加工工艺的改进[J].机电工程技术,2011(6):132-133.

[2]朱裕华.细长钢导轨的淬硬变形控制[J],制造技术与机床,1998(9):37-38.

TG156.33

A

1671-0037(2014)04-61-1.5

赵慧丽(1979-),女,硕士研究生,讲师,研究方向:机械制造工艺、材料的制备及性能检测。

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