硫-硫铁复合床深度脱氮除磷

2015-02-03 05:23苏晓磊刘雪洁
化学工业与工程 2015年4期
关键词:板结填料反应器

苏晓磊,刘雪洁,梁 鹏,黄 霞

(清华大学环境学院,北京 100084)

氮和磷是造成水体富营养化的重要原因,城市污水处理厂二级出水[1]并不能满足地表水Ⅳ类水质标准[2];而且,有些地区污水处理厂执行更加严格的氮磷排放标准,如北京、无锡等地[3],所以必须对常规城市污水处理厂二级出水进行深度脱氮除磷。

由于二级出水中有机物含量较低,不足以满足异养反硝化所需碳源,需要外加碳源,从而出现成本高以及二次污染的问题[4-5]。硫自养反硝化工艺因具有设备简单、无需外加碳源以及价格低廉等优点而被广泛关注[6-10],但以单质硫作为硫源时硫自养反硝化需要消耗碱度,且不具有除磷功能。吴中琴等[11]开发的硫铁耦合工艺将单质硫和单质铁组成填料床,不但可以消耗硫自养反硝化产生的H+,而且具有良好的脱氮除磷效果;硫铁耦合工艺最大的问题就是填料床的板结,铁屑与氧气接触形成铁锈而造成填料堵塞,严重影响处理效果。因此,去除氧气可以有效地改善板结造成的填料堵塞现象。传统的除氧方法包括热力法、解吸法、化学法、电化学法、生物法等[13]。相对其它方法,生物法具有价格低廉和生物操作容易的优点。此外,不同填料填充方式也可能起到延缓堵塞的效果。

本研究在认识硫铁耦合填料床堵塞机制的基础上,通过利用硫自养反硝化填料床去除进水中的溶解氧,延缓铁生锈板结,结合耦合填料填充方式来延缓填料堵塞,结合适时反冲,进一步降低硫铁填料床堵塞,确保其长期稳定脱氮除磷效果,为该技术进入工程实用化扫清障碍。

1 试验材料和方法

1.1 试验装置

连续试验采用反应器装置如图1所示,其中反应器-S有效高度为 60 cm,内径为10 cm,底部设5 cm卵石层,填充层填料为硫磺颗粒,粒径为2~4 mm,填充高度为25 cm,孔隙率为30%左右;在距离法兰10、20和35 cm处设置取样口,在进水处和填料顶端处设置测压口;顶部设有出气口。反应器-A和反应器-B有效高度均为100 cm,内径为10 cm,底部设有5 cm卵石层,填料层填料均为硫磺颗粒和铁刨花,填充的硫铁质量比为3∶1,体积比为12∶1。反应器-A是硫磺颗粒和铁刨花完全混合填装,填充高度为45 cm,孔隙率在57%左右;反应器-B中铁刨花填充在4个内径为7.8 cm的塑料球里面,再与硫磺颗粒进行混合,填充高度为40 cm,孔隙率在52%左右。反应器-A和反应器-B在距离法兰10、20、30、50和70 cm处设置取样口,在进水处、10和50 cm(距离法兰)处设置测压口;顶部设有出气口。反应器采用上流式进水;其中反应器-A和反应器-B的进水来自反应器-S 20 cm(距离法兰)处。反应器-A和反应器-B并联,与反应器-S串联;反应器材料均为有机玻璃。

图1 试验装置示意Fig.1 Schematic diagramof experimental setup

1.2 试验材料

模拟城市污水厂二级出水;NO3-N:20 mg/L(反应器启动阶段为30 mg/L),由 NaNO3配制;TP:0.5 mg/L,由 K2HPO4配制;NH+4-N:2.5 mg/L,由NH4HCO3配制;Mg2+:0.2 mg/L,由 MgCl2配制。

1.3 试验安排

试验分为两部分,第一部分主要研究反应器-S的脱氧性能,考察不同滤速条件下脱氧效果,同时考察脱氮性能及pH值的变化。第二部分主要考察硫自养-硫铁耦合填料床脱氮除磷性能,比较不同填充方式、不同滤速的脱氮除磷效果,通过压力变化表征硫铁耦合填料床填料堵塞情况。

1.4 反应器启动

反应器-S接种;北京市北小河再生水厂缺氧池污泥,取上清液进行循环接种,进水流量为360 mL/min;循环接种10 d后,取消循环,进行正常的进出水接种,进水流量为36 mL/min;监测进出水浓度。

反应器-A和反应器-B接种;将接种完成反应器-S的出水通过蠕动泵打入到反应器-A和反应器-B里,用成熟的生物膜对反应器-A和反应器-B进行接种。

1.5 分析项目及方法

各指标的分析方法如表1所示。

表1 分析项目及分析方法Table 1 Analysis items and methods

2 结果与讨论

2.1 反应器-S脱氧及脱氮效果

反应器-S在不同滤速(0.55、0.75、0.86、1.07和1.37 m/h)的条件下运行,监测进出水 DO浓度和浓度变化;结果如图2所示。

图2 反应器-S不同滤速DO和浓度随填料高度的变化Fig.2 DO and concen trations changed with differen t heights of reactor-S

在不同的滤速条件下,反应器-S对DO有较好的去除效果,随着填料高度的增加,DO浓度逐渐下降,在填料高度为25 cm处,DO浓度均低于0.4 mg/L,最低浓度达到0.29 mg/L,去除率均在90%以上。当滤速低于1.37 m/h时,在填料高度为15 cm时DO浓度均在1.0 mg/L以下,此时DO的去除率均在80%以上。

DO的去除主要源于反应器中脱氮硫杆菌的存在;在有O2存在的条件下,菌株可以有效利用单质硫作为底物,通过氧化作用获取能量,从而去除O2;发生的反应主要有[14]:

由于O2是铁锈生成的必要因素,所以去除大部分O2可以延缓铁的生锈,进而延缓填料的板结。

在厌氧条件下,脱氮硫杆菌可以利用还原态的硫作为电子供体,以硝酸盐作为电子受体,通过氧化还原作用获取能量,发生的主要反应如下[6]。

由于在填料高度为15 cm处DO浓度已经低于1.0 mg/L,且为保证反应器-A和反应器-B进水有一定浓度的所以反应器-S的出水选在填料高度为15 cm处。

2.2 反应器-A和反应器-B脱氮效果

改变进水流量,使反应器-A和反应器-B滤速分别为1.2、0.9、0.7和0.4 m/h。不同滤速脱氮效果如图3所示。

图3 反应器-A和反应器-B不同滤速浓度随高度变化Fig.3 concen trations changed with d ifferent heights of the reactors

由图3可知,反应器-A和反应器-B具有良好的脱氮效果。当滤速为1.2 m/h时,进水浓度要较其他滤速条件高,这是因为反应器-A和反应器-B的进水来自反应器-S填料高度15 cm处的出水,在此滤速的条件下,水力停留时间较小,仅有一小部分的被反应器-S内的微生物消耗。该滤速条件下,反应器-A出水浓度在8.5 mg/L左右,要远远高于其他滤速条件下的出水浓度,原因是此时滤速过高,且进水浓度又较其他滤速的浓度高,所以出水浓度较高。反应器-B出水浓度在6 mg/L左右,同样高于其他滤速条件下的出水浓度,原因如前。在其他滤速条件下,无论是反应器-A还是反应器-B,出水浓度均在2.5 mg/L以下,反应器-A最低出水浓度为 1.93 mg/L,反应器-B最低浓度为0.34 mg/L。

反应器-S、反应器-A和反应器-B最大脱氮负荷如表2所示。

表2 反应器-S、反应器-A和反应器-B最大脱氮负荷Tab le 2 The maximal denitrification rates of the reactors

由表2可知,3个反应器均具有非常高的脱氮负荷,尤其是反应器-S,最大脱氮负荷达2 000 mg/(L·d),反应器-A和反应器-B要稍差一些,一方面是由于进水浓度较低,硫自养反硝化属于1/2级反应,与浓度相关,浓度越低,反应越不易进行;另一方面是由于反应器-A和反应器-B的进水流量是反应器-S的1/2,二者水力停留时间是反应器-S的2倍,所以去除负荷要较反应器-S小。反应器-B最大脱氮负荷要大于反应器-A处理效果要较反应器-A好。

2.3 反应器-A和反应器-B除磷效果

改变进水流量,使反应器-A和反应器-B滤速分别为1.2、0.9、0.7和0.4 m/h。不同滤速除磷效果如图4所示。

图4 反应器-A和反应器-B不同滤速TP浓度随高度变化Fig.4 TP in effluent changed with differen t heights of the reactors

由图4可知,反应器-A与反应器-B的除磷效果良好,在出水高度为30 cm处出水TP浓度低于0.2 mg/L,50 cm处出水TP浓度均低于0.13 mg/L,最低出水TP浓度为0.06 mg/L。另外,不同滤速条件下TP处理效果相差不是很大,即使在滤速为1.2 m/h时,出水TP浓度依然在一个非常低的水平。

2.4 压力的变化

在滤速为0.4 m/h的条件下长期运行反应器-A和反应器-B,其压力变化如图5所示。

图5 长期运行压力变化Fig.5 Pressu re changed with the time

在运行的前50 d内,反应器-A和反应器-B的压力变化均不大,填料内部并没有堵塞情况发生。在随后的运行中,反应器-B压力几乎保持不变,而反应器-A的压力逐渐增大,远远高于反应器-B的压力,说明反应器-A内部填料出现了板结,填料内部阻力变大,不利于反应的进行。在100 d左右的运行时间内,反应器-B压力几乎没有变化,说明“脱氧+改变填充方式”的方法可以有效的延缓填料内部阻塞,从而使反应器正常运转工作。

在反应器运行100 d左右进行第1次反冲洗;第1次反冲洗后,反应器-A内部压力直接降低至10 kPa以下,与反应器-B压力相当。在第1次反冲洗后的50 d进行第2次反冲洗,反冲洗后2个反应器压力均下降到10 kPa以下。这说明反冲洗可以有效地解决填料的板结问题。

3 结论

1)硫自养填料床具有良好的脱氧效果,在滤速分别为 0.55、0.75、0.86、1.07 和 1.37 m/h 时,填料高度为25 cm处出水DO浓度均低于0.4 mg/L,最低DO浓度达0.29 mg/L,去除率均在90%以上;在填料高度为15 cm处,除滤速1.37 m/h外,其他滤速条件下DO浓度均低于1 mg/L,去除率在80%以上。

2)硫自养-硫铁耦合工艺具有良好的脱氮除磷效果,不同滤速不同填充方式出水TP均低于0.2 mg/L;在较低滤速条件下,出水浓度低于2.5 mg/L,最低出水浓度为0.34 mg/L。

3)经过长期运行,完全混合的填料床经过50 d后才渐渐开始出现堵塞,说明脱氧对填料的堵塞有一定的抑制作用;而带有填料球的填料床在100 d的运行时间内未发生堵塞,表明“生物脱氧+改变填充方式”的方法可以有效延缓填料堵塞。当有板结发生时,反冲洗可以有效地解决板结问题。

[1]国家环境保护总局,国家质量监督检验检疫总局.GB18918-2002中华人民共和国国家标准---城镇污水处理厂污染物排放标准[S].北京:中国环境出版社,2002

[2]国家环境保护总局,国家质量监督检验检疫总局.GB 3838-2002中华人民共和国国家标准---地表水环境质量标准[S].北京:中国环境出版社,2002

[3]北京市环境保护局,北京市质量技术监督局.DB11 890-2012城镇污水处理厂水污染物排放标准[S].北京,2012

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