含油污水站提温反冲洗工艺改造

2015-02-15 07:54曲延杜强大庆油田采油三厂
油气田地面工程 2015年5期
关键词:含油量滤料含油

曲延杜 强大庆油田采油三厂

含油污水站提温反冲洗工艺改造

曲延杜 强大庆油田采油三厂

萨北油田采用常温不加热集输工艺,含油污水的来液温度为28~35℃。由于含油污水低温处理,存在反冲洗水温度低、反冲洗效果差、滤料污染严重、过滤罐憋压现象,导致滤后水质不达标。实施反冲洗水提温工艺改造后,确定最佳反冲洗温度58℃,反冲洗周期延长至48 h。实际运行效果较好,过滤罐无憋压现象,滤后水质达标。

提温反冲洗;水质治理;水质达标;反冲洗周期

萨北油田采用常温不加热集输工艺,含油污水的来液温度为28~35℃。由于含油污水低温处理存在反冲洗水温度低、反冲洗效果差、滤料污染严重、过滤罐憋压现象,导致滤后水质不达标。针对萨北油田生产过程中存在的问题,对含油污水站进行了反冲洗提温工艺技术改造。

1 工艺原理与流程

将污水站2座净化水罐中的1座作为外输罐,另外1座作为热洗罐。新建1台增压泵及迁建加热炉1座,取水口选择在净化水罐的出口阀门之前、反冲洗水经加热炉加热后进入净化水罐进口阀之后。热洗时,首先将罐内液位提高,关闭进出口阀门,打开提温阀门,启动增压泵,利用相变加热炉对罐内滤后水进行循环加热。当水温提高至热洗要求,停增压泵,关闭加热炉进出口阀门,导通热洗罐正常反洗流程,对过滤罐进行热反洗操作,2座罐均通过阀门进行切换控制。污水站提温反冲洗工艺流程见图1。

图1 污水站提温反冲洗工艺流程

2 最佳反冲洗温度的确定

为保护电动阀密封圈等配件,温度上限设置为62℃。选择6座过滤罐,在3个温度区间共设9个温度点(46、48、50;52、54、56;58、60、62℃)。反冲洗提温参数见表1。在上游放水站水质含油量控制在150.5~280.0 mg/L之间情况下进行运行对比。总滤后水质变化曲线见图2。

表1 提温反冲洗参数

图2 总滤后水质变化曲线

由图2可以看出,58℃时滤后水质含油量为5.0 mg/L,悬浮物含量为6.7 mg/L,较常温(含油量为13.7 mg/L,悬浮物含量为18.7 mg/L)分别降低了8.7 mg/L和12 mg/L,此时的过滤压差由原来的0.05 MPa降到0.02 MPa以下。初步确定最佳反冲洗温度为58℃。

2.1 反冲洗滤料再生效果对比

按照常温和最佳反冲洗温度进行反冲洗后取样对比,观察滤料样品表观状态,见图3。图3(a)为常温反冲洗后取样,滤料表层滤料轻微污染,颜色暗黑,手摸滤料松散并有少量油污渗出,同一水平面情况相同;20、40、60 cm三个平面点样品,滤料污染较重,颜色黑,手摸滤料,渗油并粘手,深度越增加滤料成团越严重、渗油越多;图3(b)为最佳提温反冲洗后取样,滤料表层阴干后无油质,色泽淡金黄,手摸质地松散、均匀,再生彻底;20、40、60 cm三个平面点,样品无污油,颜色淡黄,质地松散、均匀无粘稠及抱团情况,和表层基本一致。

图3 反冲洗滤料再生效果对比

经检测,常温反冲洗滤料含油量和杂质总量为165 mg/g,而提温反冲洗滤料含油量为5.29 mg/g,含杂质为2.39 mg/g。提温反冲洗滤料含油量、含杂质去除率较常温反冲洗滤料提高了95.4%。从反冲洗后滤料的再生效果来看,反冲洗温度设定在58℃,是可行的。

2.2 合理反冲洗周期

对比在常温及上述三个区间温度下,过滤罐的反冲洗周期及反冲洗后总滤后水质达标持续时间,确定提温后的合理反冲洗周期,见表2。

表2 提温反冲洗周期

由表2可以看出,在反冲洗温度为58℃条件下,滤后水质较好,水质持续达标的时间也最长。因此,确定最佳反冲洗温度为58℃,反冲洗周期延长至48 h,实际运行效果较好,过滤罐无憋压现象,滤后水质达标。

3 结论

(1)提温反冲洗工艺可改善滤料再生效果,解决滤后水质不达标的问题。

(2)实施提温反冲洗工艺后,反冲洗周期由24h延长至48h,降低员工劳动强度、节约运行成本。

(栏目主持张秀丽)

10.3969/j.issn.1006-6896.2015.5.015

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