碳化塔应用非金属材料改造

2015-02-23 19:54杨广福王宗岩
纯碱工业 2015年6期
关键词:新线纯碱铸铁

范 健,杨广福,王宗岩

(山东海化股份有限公司纯碱厂,山东 潍坊 262737)

碳化塔是纯碱生产的主要设备。纯碱生产中,来自上游各道工序的氨盐水、二氧化碳气等物料,在碳化塔内混合,完成传质、结晶和传热三种过程同时进行的物理、化学反应,同时存在着气、液、固三相介质。由于介质的强腐蚀性、气液混合时湍动冲击等因素,造成铸铁塔塔圈内壁、笠帽等构件氧化腐蚀,易导致纯碱产品含铁量高(红碱),产出次品。设备工作寿命较短。

1 项目实施背景

目前我厂新线使用的碳化塔为笠帽式(索尔维碳化塔),塔径φ3200/φ3400,塔高32.335m,共计25台,设计生产能力1 400kt/a。自2004年投入生产,已运行近10年,大部分碳化塔因腐蚀、液体冲刷磨损、气体冲击等因素,相继出现塔壁减薄、笠帽破损、塔体泄漏等设备故障,次品碱(铁高碱)频出。客户对我厂的产品质量方面的投诉也越来越多,对海化纯碱的品牌形象、市场销售等带来了极大的负面影响。

2 原因分析与解决方案设计

2.1 原因分析

经过长期的生产实践表明,系统铁腐蚀主要来自碳化塔上部(四圈)汽液交界面处的冲刷腐蚀、中和水、氨盐水、洗水等金属管线的腐蚀,关键部位因阀门不能有效隔离,出现事故造成大的生产波动加剧系统的腐蚀层的剥落。特别是上部塔圈由于碳化液位波动和出气常年冲刷,内腐蚀加快,硫膜容易脱落是铁高碱形成的重要因素。

2.2 解决思路与可行性分析

上部塔圈详细的状况:碳化塔顶盖连接出气总管(内涂乳胶水泥处理),正常出气总管压力一般控制0.07MPa(试验压力0.1MPa),第33圈、34圈为空圈,第32圈为进液圈,两侧有DN250氨盐水和备用口各一个,因碳化塔为典型的大型静设备,笨重、高大,所以,我们考虑从碳化塔上部进行局部改造和优化。

根据以上碳化塔的状况,为了降低安全隐患,提高产品质量,降低设备基础承重,我们建议对上部部分塔圈进行玻璃钢更换改造,34圈、33圈考虑到空圈,腐蚀较严重,且受气刷严重,容易掉铁锈,建议改玻璃钢,32圈为进液圈,也是气、液分离圈,容易腐蚀,建议也改玻璃钢,32圈笠帽同时由铸铁笠帽改为玻璃钢笠帽,为了减少玻璃钢法兰数量,可考虑上部三圈做成整体一个玻璃钢塔圈。塔圈原厚度35 mm,玻璃钢塔圈因耐腐蚀、抗冲刷,设计厚度必须满足承受0.12MPa强度,内附件凸台可以适当增加厚度,并设加强筋,提高支撑强度。

玻璃钢材质有以下优点:

1)材质重量轻,减少设备承重负荷,能延长设备的使用寿命。

2)玻璃钢材质耐冲刷、耐腐蚀且容易制造成型。

3)玻璃钢材质施工方便,检修更换费用低。

因此,我们认为,碳化塔上部塔圈由铸铁改成玻璃钢是可行的。

3 改造方案

借鉴其他碱厂的改造及使用情况,将25台碳化塔圈最上部汽液交界面处的四圈铸铁塔圈去掉,更换为两圈玻璃钢塔圈,尺寸不变,其他管线改为尼龙材质。

新线碳化塔在2006年对碳化塔增加4圈,由原来的30圈增加到34圈,通过近几年的运行来看,由于压缩机能力有限,效果不是很理想,通过这次改造,建议去掉原增加的4圈塔圈(29圈~32圈)剩余上部3圈进行玻璃钢塔圈整体更换。

新线碳化塔上部两圈(原33圈、34圈)分别为空圈和进液圈(原32圈、顶盖),总重约8t,总高2.9 m,可以将上述部分制作成玻璃钢桶状塔圈,下部和笠帽、28圈法兰连接。玻璃钢塔圈下带法兰,与原碳化28圈实行法兰连接,原32圈铸铁笠帽改在玻璃钢塔圈内部固定,材质改为玻璃钢,31圈与32圈之间原铸铁笠帽改为玻璃钢笠帽,与原笠帽尺寸不变,安装位置改为玻璃钢塔圈法兰与28圈上法兰之间。上部原铸铁塔改为玻璃钢塔圈后,塔圈上部需设φ600人孔盖。其余所有管口及人孔尺寸都保持不变,且管口及人孔方位保持不变,便于与原管线安装方便。另外改为玻璃钢塔后,出气管线加软连接,以保护碳化塔管口不受破坏。

4 新线5#碳化塔技术改造实施情况

5#碳化塔于2014年1月8日进行改造安装,试压合格,18日投入试运行试验,效果良好。

[1] 大连化工研究设计院.纯碱工学[M].北京:化学工业出版社,2004

[2] 潘鸿恩,孙锡吾.纯碱生产设备检修与防腐[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,1991

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