300 MW机组脱硝系统喷枪冲洗水电节能预算分析

2015-02-24 04:23王作亭宋卫华李建军
橡塑技术与装备 2015年18期
关键词:喷枪加热器淡水

王作亭,宋卫华,李建军

(河北大唐国际丰润热电有限责任公司发电部,河北 唐山 064000)

300 MW机组脱硝系统喷枪冲洗水电节能预算分析

Water and electricity saving budget analysis of 300MW unit denitration system f ushing gun

王作亭,宋卫华,李建军

(河北大唐国际丰润热电有限责任公司发电部,河北 唐山 064000)

大唐丰润电厂2×300MW机组烟气脱硝系统采用尿素作为还原剂,通过尿素热解获得氨气的工艺方式,采用选择性催化还原法(SCR),在设计煤种及校核煤种、在锅炉的任何正常负荷范围(锅炉50% BMCR~100% BMCR工况范围)内、处理100%烟气量的条件下,保证脱硝效率不小,机组五根喷枪冲洗采用淡水,每班冲洗一次。

脱硝;喷枪;冲洗次数;节电;节水

丰润热电#1、#2机组,脱硝已正式投运,目前系统运行稳定,各参数均达到正常规定范围,包括:脱硝效率≥75%,出口氮氧化物<50 mg/cm☒,氨逃逸值<2.5 ppm。五根喷枪规定每个班依次冲洗一次,冲洗水水源为辅控来淡水,通过2台冲洗水泵打至计量模块间进行冲洗,目的为防止喷枪雾化片以及管道部产生结晶堵塞,从而导致喷枪雾化不良,影响正常运行。现对#1,#2机组喷枪冲洗次数尝试性做出调整,由每个班冲洗一次,变为三个班冲洗一次或者六个班冲洗一次,已达到节电节水目的。

1 喷枪冲洗次数的改变节电方案预算

(1)喷枪冲洗过程:启动A,B冲洗水泵,从第一根喷枪开始点击喷枪程控冲洗程控进行,程控自动关闭尿素溶液入口电动门,开冲洗水电动门,喷氨调门在原有的开度上继续开大至100%,全开后开始计时2 min冲洗,2 min后,关闭冲洗水电动门,全关尿素溶液调节门,整个冲洗程序结束,手动开启尿素溶液电动门,调门,投入调门自动,投入程控自动,喷枪正常运行。

(2)喷枪冲洗时间统计如下:调门由60%开至100%所需时间0.5 min;调门全开后冲洗时间为2 min;调门全开冲洗结束后全关需要时间为2.5 min。

(3)冲洗试验前系统主要数据:热解炉出口温度设定365 ℃,加热器额定电流920 A,功率450 kW冲洗水泵额定功率4 kW,2台,热解炉出口温度最低不低于305 ℃,尽量维持脱硝效率75%以上,出口当氧化物与氨逃逸值在正常范围内,程控依次冲洗。

(4)第一次冲洗数据记录值:脱硝效率75%,热解炉出口温度362 ℃,电加热器电流600 A冲洗水泵消耗功率:(0.5×5+2×5+2.5×5)/60 h×4 kW ×2=3.3 kW·h。

第一根喷枪开始进行冲洗,1 min后,加热器电流涨至919 A。也就是调门全开冲洗半分钟后左右电流涨至919 A,所以:(1.5 min+2.5 min)/60×(919-600)×380/1 000=8.1 kW·h。

第二根喷枪冲洗开始热解炉出口温度360 ℃加热器电流仍为919 A,一直到第三根开始冲洗所以消耗功率为:(0.5 min+2 min+2.5 min /60×(919-600)×380/1 000=10.1 kW·h。

第三根喷枪冲洗开始时热解炉出口温度为375 ℃加热器电流将至767 A,一直到第四根喷枪冲洗开始。所以消耗功率为:(0.5 min+2 min+2.5 min /60×(767-600)×380/1 000=5.28 kW·h。

第四根喷枪冲洗开始时热解炉出口温度为358 ℃,加热器电流涨至919 A,一直到四五根喷枪冲洗开始:所以消耗功率为:(0.5 min+2 min+ 2.5 min)/60×(919-600)×380/1 000=10.1 kW·h。

第五根喷枪冲洗开始时热解炉出口温度360℃,加热器电流919 A,一直到冲洗结束。所以,(0.5 min+2 min+2.5 min)/60×(919-600)×380/1000=10.1 kW·h。

(5)第二次冲洗数据记录值:脱硝效率79%,热解炉出口温度365 ℃,电加热器电流515 A,冲洗水泵消耗功率:(0.5×5+2×5+2.5×5)/60 h×4 kW ×2=3.3 kW。

第一根喷枪开始进行冲洗,1 min后,加热器电流涨至919 A。一直到第二根冲洗开始,所以消耗功率为:(1.5 min+2.5 min)/60×(919-515)×380/1000=10.2 kW·h。

第二根喷枪冲洗开始热解炉出口温度350℃,加热器电流仍为919A,一直到第三根冲洗开始,所以消耗功率为:(0.5 min+2 min+2.5 min)/60×(919 -515)×380/1 000=12.8 kW·h。

第三根喷枪冲洗开始时热解炉出口温度为367℃,加热器电流将至767 A,一直到第四根冲洗开始,所以消耗功率为:(0.5 min+2 min+2.5 min)/60×(756-600)×380/1 000=10.1 kW·h。

第四根喷枪冲洗开始时热解炉出口温度为362℃,加热器电流涨至919 A,一直到第五根冲洗开始,所以消耗的功率为:(0.5 min+2 min+2.5 min)/60×(919-515)×380/1 000=12.8 kW·h。

第五根喷枪冲洗开始时热解炉出口温度380 ℃,加热器电流768,一直到程序完全结束。所以消耗功率为:(0.5 min+2 min+2.5 min)/60×(768-600)×380/1 000=5.32 kW·h。

综合二次冲洗试验数据每冲洗一次电加热器多消耗的功率为:第一次总和为:3.3+8.1+10.1+5.28 +10.1+10.1=47 kW·h。

第二次总和为:3.3+10.2+12.8+10.1+ 12.8+5.32=54 kW·h。

取二次平均值得出每个班冲洗一次喷枪加热器多耗电能:50 kW。

2 冲洗次数改造节电能预算

发电部现在五个值,每个值每个月18个班,那么一年总班数为5×18×12=1 080个班。

(1)如果由现在三个班冲洗三次改为三个班冲洗一次,那么一年一个机组将省电量,1080×2/3×50 kW·h=36 000 kW·h,核算成费用约为:36 000 kW·h×0.36=12 960元 ,如一号机组脱硝投入二台机组可共节省25 920元。

(2)如果由现在的三个班冲洗三次改为六个班冲洗一次,那么,一年一个机组将省电量为:1 080×5/6×50=36 000 kW·h,核算成费用约为:36 000 kW·h×0.36=16 200元,如一、二号机组同时运用此方案可共节省32 400元。

3 喷枪冲洗次数的改变节水能预算

(1)我厂脱销系统采用五根喷枪雾化直喷至热解炉内工作,冲洗水水源来自淡水,每班对五根喷枪冲洗一次,程控冲洗一根喷枪,电动门全开,调门全开后,流量210 L/H,冲洗2 min。调门由60%开至100%需要0.5 min,折算需水量150 L/H。

一根喷枪冲洗一次需要淡水量为:

2 min×210 L/H=8 L

0.5 min×150 L/H=1.3 L

总需量=6.7+1.3=9.3 L

五根喷枪一次需淡水总量为:9.3 L×5=46.5 L

质量=密度×体积=1×10☒ kg/m☒×46.50 L×0.001 m☒=0.047 t

(2)1个班冲洗一次可消耗淡水量:0.0471,每个值一个月18个班, 一年216个班,五个值216×5=1 080个班,如三个班冲洗一次一年可省淡水量:1 080×2/3×0.471=33.8 t,如2台机组投运可省淡水70 t左右,如六个班冲洗一次一年可省淡水量:1 080×5/6×0.471=42.4 t,如2台机组同时投运可省淡水85 t左右。

4 结束语

由于此次冲洗试验数据均来自现场实时记录数据,冲洗次数根据现场喷枪流量情况而定,可尝试性进行三个班一次冲洗,如喷枪流量无明显大幅度下降可尝试多班冲洗试验,一定保持一定温度的冲洗水温度,压力,流量,保证冲洗一次完全,达到预期效果。

[1] 丰润热电300 mw机组脱硝系统运行规程.

TM621;X77

1009-797X (2015) 18-0073-02

A

10.13520/j.cnki.rpte.2015.18.028

王作亭,男,本科学历,毕业于长春工程学院。

2015-08-04

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