探索一段常压PH值的影响因素

2015-03-23 09:17荣彦玲吉林吉恩镍业股份有限公司吉林磐石132311
化工管理 2015年3期
关键词:加酸常压配料

荣彦玲(吉林吉恩镍业股份有限公司,吉林磐石132311)

探索一段常压PH值的影响因素

荣彦玲(吉林吉恩镍业股份有限公司,吉林磐石132311)

常压浸出是利用返液中的Cu2+及一段配料补加的H2SO4将水淬镍、高冰镍中的部分N i3S2及合金镍浸出,使Cu、Fe抑制在渣中,而得到Ni含量较高杂质含量较少的纯净硫酸镍溶液。本文从磨矿细度、反应温度、反应时间、加酸量、返液中Cu含量等因素研究,得出上述因素的变化对一段常压浸出液pH值的影响。

常压;提纯;水淬高冰镍

常压浸出是利用返液中的Cu2+及一段配料补加的H2SO4将水淬镍、高冰镍中的部分Ni3S2及合金镍浸出,使Cu、Fe抑制在渣中,而得到Ni含量较高杂质含量较少的纯净硫酸镍溶液。如何控制一段常压的反应,使其产出液合格、pH值稳定,本文从磨矿细度、反应温度、反应时间、加酸量、返液中Cu含量等因素研究,得出上述因素的变化对一段常压浸出液pH值的影响。

一、反应过程原理

水淬高冰镍经两段球磨后进入一段配料槽,并加入返液及一定量的H2SO4,经搅拌混合均匀后送入常压浸出槽,给风,升温进行反应,将水淬高冰镍中的部分镍浸出,杂质富集在一段渣中,产出有一定浓度的纯净的NiSO4溶液,发生的主要反应有:

Ni3S2相发生的反应:

在酸性介质中Cu2O不稳定,发生反应:

上述反应多为耗酸反应,因此随着Ni的浸出,物料的pH值会逐渐上升,pH值较高,会使溶液中的Fe3+被氧化沉淀,发生反应。

氧化反应:2FeSO4+1/2O2+

水合沉淀:Fe2(SO4)3+

二、结果与分析

1.磨矿细度对浸出反应及pH值的影响:在生产过程中,由于流量计有时计量不准确(显示流量与实际流量不符),偏大时会造成球磨细度达不到工艺要求,偏低。球磨机内的球长时间运行,会有所磨损,也会造成球磨细度达不到工艺要求,偏低。由以上原因引起球磨细度<60%时,对常压反应造成影响,常压pH值上升缓慢,到后期pH很难上升,达不到要求值,影响浸出。在遇到此情况时,应及时查找原因,使磨矿细度达到反应要求,保证常压浸出稳定,pH稳定。

2.反应温度对浸出反应及pH值的影响:通过长期生产实践得出,当反应温度控制在75℃-80℃时,常压反应pH上升较慢,一段加酸量少,浸出率较低,终点pH多在6.0左右,将温度控制在80℃-85℃时,pH上升较快,易稳定进行,一段配料加酸量有所增加,浸出率也有所提高,终点pH多在6.1左右,较稳定。

3.加酸量对浸出及pH值影响:根据浸出需要能及返液中Cu含量、酸度,调整一段加酸量,如加酸量偏大,则H2SO4富余,会使终点pH偏低,出现5.7-5.9的终点pH值;如加酸量过大,则可能会造成Fe或Cu不合格,影响产出液质量。当酸量偏小时,浸出到一定程度pH不再明显上升(4#-7#pH在4.2-4.8之间),浸出受到一定限制,浸出率达不到,终点pH6.0左右。所以要根据物料情况,及返液指标调整好一段配料加酸量,使常压反应稳定进行,pH稳定。

4.反应时间对浸出率及pH值的影响:当反应时间较长(约11小时)时,pH上升较快,终点pH>6.25,反应时间较短(约7个小时)时,pH上升缓慢,终点pH6.0-6.2之间,5#pH在4.5-5.0之间。

5.返.液中Cu含量以浸出率及pH的影响:

返液中Cu含量过高时,1#pH1.5-2.0之间,pH上升慢,到后期无明显上升,5#-7#均在4.5-4.8之间,8#5.8左右,终点pH偏低。

返液中Cu含量过低时,酸浸占主导地位,pH上升缓慢,5#4.4左右,终点pH5.9-6.0之间。

返液中Cu含量过低或过高时,从二段配料调整到一段加压液产出还需一段时间,这时,要通过调整一段加酸量来平衡常压的浸出,使一段常压产出液pH稳定合乎工艺要求。

三、结语

综合上述影响一段常压浸出及pH的因素,要使一段常压浸出稳定,pH稳定,要做到:

1.定期标定一段球磨给水量,使流量准确,水量加入适当,定期查看球磨机内各型号球的磨损情况,及时补充新球,保证球磨细度达到工艺要求;

2.控制好反应温度,各槽温度要根据物料情况微调,保证反应稳定进行;

3.控制好返液中的,使其保持在一定范围之内,不可过高或过低来回波动,为一段浸出创造条件;

4.根据物料情况,返液情况及常压实际反应情况合理配酸,保证一段浸出,pH稳定。

[1]康南京.我国镍钴冶炼应用热压浸出技术的进展[J].有色冶炼.1995(02).

[2]陈军.金属化高冰镍选择性浸出镍钴机理的研究[J].北京矿冶研究总院学报.1993(04).

[3]吴利生.氨浸法提取镍钴浸出工艺设计——某镍钴提取厂浸出工艺设计总结[J].有色冶炼.1979(05).

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