钾盐滚镀锌故障处理

2015-03-25 12:32梁新中
电镀与环保 2015年2期
关键词:氯化锌镀液聊城

梁新中

(山东鲁光(聊城)电镀技术有限公司,山东 聊城 252000)

钾盐滚镀锌故障处理

梁新中

(山东鲁光(聊城)电镀技术有限公司,山东 聊城 252000)

本地一家专业生产铝合金窗用滑轮的厂家,为了降低生产成本,上了一条滚镀锌生产线。半年多来,生产一直很正常。进入12月份以后,气温下降,镀液温度在5℃,电流也开不大。镀锌层银白钝化后表面泛黄并有滚筒眼。对镀液进行分析化验,结果为:氯化钾 210g/L,氯化锌 48g/L,硼酸 26 g/L,pH值6,波美度21°Bé。一切显示正常,故判断是铁杂质过多所致。用双氧水检测,镀液浑浊。因此,建议用高锰酸钾加锌粉处理。

厂家处理并过滤后,重新使用,滑轮架外表面仍有不规则的黄印,滚筒印没有了。考虑到是否是氯化锌的质量浓度低了一点,铁杂质没有清除干净所致。故通知厂家把氯化锌提高到55g/L。但这一问题仍然没有得以解决。在延误生产几天的情况下,厂方邀请笔者前去帮助解决。

在生产现场,笔者看到滚筒装载量适中,电流合适,电镀1h达到全光亮。镀层彩色钝化的效果很好,但银白钝化的效果较差,钝化后出现不规则的黄印。将出光液换掉,按硝酸10mL/L重新配制新的出光液,按工艺钝化、烫干后,仍有不规则的黄印。把硝酸提高到15mL/L时,黄印严重。把硝酸降到5~6mL/L时,亮度下降,但黄印仍不能彻底解决。

前面提到出槽时,刚打开滚筒盖就闻到一股较强的邻氯苯甲醛的刺鼻味。这两天没有产出,操作者感觉光亮剂少,一天补加好几千克,越不出活越加光亮剂,这一桶光亮剂所剩无几。从药水量推算,光亮剂B剂多加了一倍多。问题就是出在这里。出光形成的黄膜,应该是有机物夹杂形成的,硝酸出光液不能使用。改用盐酸(15mL/L)作出光液,出光后水洗,银白钝化,故障排除。镀锌层表面洁白透亮,无一点杂色,达到优等品的质量。由此可知,硝酸作出光液时去黄膜的能力还不如盐酸的。一是盐酸的成本低,二是盐酸的效果更好。因此,采用盐酸出光是一种不错的选择,消除了黄膜,达到了光亮无杂色的目的。但盐酸出光液的光亮效果不如硝酸出光液的。两者各有所长,故用户应根据实际情况酌情采用。用在滚镀锌自动线上的出光、钝化工艺,采用盐酸配制出光液比采用硝酸配制出光液更好掌握。其原因是硝酸溶解锌快,容易造成漏锌现象,特别是补加硝酸后,一般都需要减少半圈操作,因此,操作调整繁琐。盐酸作出光液时多滚半圈或少滚半圈,不会出现漏锌现象。因此,操作相当方便。

TQ 153

B

1000-4742(2015)02-0052-01

2013-02-25

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