810T数控系统夹紧检测报警处理一例

2015-04-07 10:24王德周
设备管理与维修 2015年5期
关键词:坐标轴数控系统伺服电机

王德周

(大同电力机车有限责任公司资产管理部 山西大同)

西门子810T数控系统中坐标轴夹紧检测报警(clamping monitoring,也有卡紧检测、夹紧监控等其他译法,意思相差不大)在维修实践中经常遇到,其报警号为112*(*可以是数字0或1,代表坐标轴编号)。该报警涉及原因很多,说明书无法全部描述清楚,维修现场情况更是千变万化,有些状态在技术资料里未介绍,处理难度很大。

1.故障现象

数控立式车床,横梁可升降,最大切削直径1600 mm。机床配置:采用西门子SINUMERIK810T数控系统,6SN1123-1AB00伺服驱动模块;两台1FT5074交流伺服电机(18 N·m、2000 r/min),其中1台带抱闸;配置X轴和Z轴,其中Z轴为竖直轴;主轴传动采用法国TE公司ATV-66D64N4VC变频器和YVP-250M-8-B3变频电机(30 kW、300 r/min)。机床频繁出现X轴夹紧检测报警,不能正常工作,以下为常见现象。

(1)手动方式下,正负方向移动X轴,移动过程中正常,偶尔在停止时发生报警。

(2)自动方式下执行加工程序期间,偶尔在执行斜线插补指令时出现报警。

(3)无论自动方式还是手动方式,单独移动Z轴,几乎每次均出现报警。

2.故障处理

查阅西门子技术手册可知处理办法。

(1)结果。禁止NC启动;速度给定置零;达到156#机床参数设定的时间后,撤销伺服使能信号;进入跟随模式。

(2)原因。机械性夹紧的坐标轴被强力驱离正确位置;位置反馈极性错误;控制装置、测速发电机、伺服电机、机械部件或NC检测回路硬件故障。

(3)解释。移位期间,在156#机床参数规定的时间内,跟随误差没有变小;夹紧定位期间,超出了2120#机床参数规定的限制。

(4)处理。2120#机床参数(夹紧定位允差)必须大于2040#机床参数(精确停止限制粗略值);跟随误差必须在155#机床参数规定的时间内得到减抑。

上述内容可表述为:若某个坐标轴在需要有位置移动时未在规定时间内移动;或者在不需要移动时产生了位置移动,均可引起该坐标轴的夹紧报警,导致设备不能正常工作。这些情况出现的原因,有的在于数控系统外部,如过大的切削力、机械方面卡阻、外力(如竖直方向坐标轴的重力)推动等;也有的在于数控系统本身,如位置反馈、控制装置和检测回路等有问题。

按照这个思路,首先在一定范围内加大2120#机床参数和155#机床参数(位置环采样间隔),试图以牺牲微量的定位误差和快速性能为代价,避免报警发生。但调试未见效果,将这些机床参数恢复到原来数值。考虑加工工艺和加工程序方面,加工工件、加工条件、加工程序以及加工数据均未变动,可排除这些方面影响。本着先机械后电气的原则,测量有关机床几何精度,也均在允许范围内;X轴导轨平直光滑,未见异常;机床液压系统和润滑系统工作正常;现场没有明显异常气味,机床动作时也没有异常响声;报警坐标轴是X轴,并非竖直方向,不存在外力推动;询问操作者,确认未发生碰撞、打刀等现象;据此也可基本排除控制系统外部机械方面的原因。使用百分表检查,显示的坐标变化与实际机械位移量一致,可确认位置检测元件和反馈电缆没有问题。

继续检查,发现手动方式下移动Z轴时,X轴有一定移动,紧接着出现X轴夹紧报警,使用百分表测量,这种移动量有时可达1 mm左右。从机床拆卸下伺服电机,单独对数控控制系统进行试验检查,发现自动或手动方式下,在出现X轴夹紧报警前,X轴伺服电机均有一定程度转动,但此时没有X轴的移动指令,即不需要其移动。据此判断报警出现的真正原因是X轴产生了异常运动,首先怀疑是伺服驱动模块。使用同型号模块进行替换试验,结果相同。由于该机床所用系统是老品种,加之现有维修备件条件有限,做不到对控制单元和伺服电机进行替换试验和量化检查,只能做一些外围工作。

该机床所用伺服系统为模拟系统,其速度给定信号是±10 V直流电压。X轴夹紧报警出现前伺服电机转动时,在伺服驱动模块的速度给定端子上,使用电压表可测量到微小电压。故确认X轴异常运动的原因是该速度给定电压,不是伺服驱动模块的问题。由于此时并没有X轴的位移指令,控制单元不应该给出这个电压,而且根据当时状态,控制单元良好,因此该电压来源只能是干扰。工程现场的干扰源多种多样,甚至电缆电线的走向、电气元件的排列位置和附近的电火花等均可能引起干扰。一般的维修条件,很难做到精确检查,更谈不上采取量化措施,只能进行一些最基本的经验性工作。由于在第一步检查速度给定信号电缆时,发现该电缆的屏蔽层与插头外壳之间有接触不良的迹象,认真处理后故障消除,有关消除干扰的其他检查和排除措施也就没有必要进行。

3.故障总结

在给出Z轴位移指令时,Z轴速度给定信号线上有1个从0 V到一定数值的变化,由于屏蔽不良,平行布置在1个线束中的X轴速度给定信号线上产生了1个感应电压,使X轴在不应该移动时移动,导致报警。分析信号线屏蔽不良的原因一是当初焊接质量问题,二是在以前维修和保养过程中,插头拔插操作不当。另外,西门子3、810M、840C、850和840D等数控系统,均有夹紧检测报警,只是报警号和叫法不同,技术资料中的描述也是大同小异,具体处理方法可以相互借鉴参考。

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