增压风机RB在660MW超超临界机组上的应用

2015-05-30 22:57杨飞
科技创新导报 2015年7期
关键词:增压风机控制措施风险

杨飞

摘 要:脱硫烟气挡板取消后,增压风机故障跳闸将造成机组停运,引入增压风机RB逻辑有助于减少机组非停次数,提高机组安全性。同时,机组运行中增压风机能否顺利启动是关键点,操作不当会造成设备损坏。该文介绍了江苏国华陈家港发电有限公司2×660MW机组脱硫烟气挡板取消后增压风机跳闸快速减负荷逻辑的应用,对增压风机RB及机组运行中启动增压风机的风险进行了分析,并提出相应的控制措施,能够有效避免设备损坏,保证机组安全运行,对同类型机组增压风机RB具有借鉴意义。

关键词:增压风机 RB 降负荷 风险 控制措施

中图分类号:TK22 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)03(a)-0073-01

江苏国华陈家港发电有限公司(以下简称“港电”)一期工程为2×660MW超超临界燃煤汽轮发电机组,锅炉为超超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧方式、平衡通风、Π型露天布置、固态排渣、全钢架悬吊结构。锅炉型号为SG-2037/26.15 M626型。烟气脱硫系统采用高效脱除SO2的湿法石灰石-石膏工艺,在基建时取消了烟气旁路系统。增压风机采用动叶可调式轴流风机,风机型号ANN-4360/2000B。引风机采用成都电力机械厂生产的静叶可调式轴流风机,风机型号YA16648-2F。由于脱硫系统无烟气旁路,增压风机故障跳闸将导致锅炉MFT,机组停运。

港电2014年3月引入了增压风机RB功能,在增压风机跳闸时快速降低机组负荷,以避免机组发生非停;同时,增压风机缺陷处理后,可以快速启动增压风机,机组带正常负荷。增压风机停运后,由两台引风机克服脱硫系统阻力。

1 涉及的逻辑修改

引入增压风机RB功能主要对以下逻辑进行了修改。

取消原逻辑:增压风机跳闸锅炉MFT;增压风机跳闸联跳引风机、送风机;增压风机跳闸关闭原烟气挡板、净烟气挡板;原烟气挡板或净烟气挡板关闭联跳增压风机、联开吸收塔放空阀。

增加逻辑:增压风机跳闸后动叶超迟开至100%,机组控制方式切至“汽机跟随”方式,煤量降至120t/h,以A-F-B顺序间隔10s跳闸磨煤机,保留中间三台磨运行,投入油枪助燃。

2 重新启动增压风机风险点分析

2.1 引风机失速

增压风机跳闸后,由引风机克服脱硫系统阻力,特别是当启动增压风机前逐步关小动叶时,烟气阻力大大增加,引风机工作点容易进入失速区,处理不当可能造成锅炉MFT,甚至设备损坏。港电进行增压风机RB试验过程中,增压风机跳闸时其入口压力由-150Pa上升至855Pa,一台引风机失速,将总风量由1000 t/h将至900t/h,引风机失速消失;启动增压风机前动叶逐步关至45%时,增压风机入口压力上升至1900Pa,一台引风机失速。迅速启动增压风机,调整增压风机动叶,降低增压风机入口压力,引风机失速消失。由此可见,增压风机RB后,为防止引风机失速造成事故扩大,关键点在于:(1)增压风机跳闸后,及时调整锅炉总风量至合适值,避免风机进入失速区;(2)启动增压风机前,当增压风机动叶关闭到一定值后,迅速启动增压风机,降低系统阻力,减少引风机失速时间。另外,可考虑停运一台引风机,使两台引风机通风量转移至一台引风机,使风机工作点远离失速区。

2.2 增压风机带负荷启动

轴流式风机启动时,为降低风机启动负荷,需要将动叶关闭启动。但烟气挡板取消后,为保证烟气通道,无法满足关闭动叶启动增压风机的要求,必须将动叶开启一定程度启动增压风机,开度过大将会增加风机的启动负荷。由于烟气流动带动增压风机以一定转速正向旋转,又减少了启动负荷。所以,需要选择合适的动叶开度来启动增压风机。港电增压风机RB后启动时,将增压风机动叶逐步关闭至45%启动增压风机后,立即将动叶关至35%,以减少风机启动负荷,随后再根据增压风机入口负压调整动叶开度。此次风机启动电流3000A,电流返回时间4s,比冷态时启动时间短,可适当放大增压风机启动时动叶开度。

2.3 烟道正压损坏

增压风机跳闸后,由于失去增压风机的抽吸作用,引风机出口至增压风机入口烟道压力大幅增加,由于长期运行腐蚀作用烟道可能达不到设计压力,操作不当将造成引风机出口烟道损坏。因此,必须严格控制增压风机入口压力。港电增压风机RB后启动时,控制增压风机入口压力最高2000 Pa,以避免烟道损坏。

2.4 增压风机轴承温度高

增压风机RB后,由于烟道正压达到2000Pa,远远超出了增压风机的正常工作压力,增压风机大轴泄漏高温烟气量会大大增加,严重时可能导致风机轴承超温、腐蚀损坏。因此,增压风机RB后要严密关注风机轴承温度并保持冷却风机运行。

3 控制措施

增压风机RB后,为控制上述风险,应遵循以下措施。

3.1 增压风机RB后,引风机失速处理措施:

解除引风机自动,逐步关闭出力小引风机静叶至0,并调整炉膛负压稳定。

总风量降至900 t/h左右,检查送风机联络挡板在开启,维持总风量不变,逐步关小同侧送风机动叶开度至0,停止该送风机运行,检查送风机出口挡板联关,调整总风量稳定。

送风机停止后,停止引风机运行,检查引风机进、出口挡板联关。

调整锅炉风量、炉膛负压稳定。

就地检查停运送、引风机无倒转现象。

3.2 增压风机启动控制措施

降负荷至280MW~300MW,停单侧送、引风机运行,调整总风量800~900 t/h。

逐步关闭增压风机动叶至60%左右,监视增压风机入口压力不超过1900pa。

继续调整总风量至800t/h左右,将增压风机动叶逐步关至45%,监视增压风机入口压力不超过1900pa。

启动增压风机,启动后10s内关闭增压风机动叶至40%,然后逐步开启增压风机动叶至50%左右,将增压风机入口负压调至正常值。

调整炉膛负压稳定。

并入引风机运行。

启动送风机,调整风量至1100t/h,并入送风机运行。

根据需要,机组投入CCS,增加负荷。

4 结语

通过对增压风机RB过程中的风险点分析,总结出了相应控制要领,为增压风机RB事故处理提供指导措施,避免事故扩大。

参考文献

[1] 660MW超超临界机组集控运行规程[S].江苏国华陈家港发电有限公司,2014:158-159.

[2] 晏海能.增压风机RB的可行性研究[C]//2012电站锅炉优化运行与环保技术研讨会论文集.2013:18-19.

[3] 闫超.1000MW机组脱硫系统增压风机跳闸RB控制技术[J].工业控制计算机,2013:58-59.

[4] 康静秋.陈家港2号机增压风机RB试验报告[J].华北科研,2014:15-16.

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