燃气-蒸汽联合循环机组低压蒸汽氢电导率超标分析

2015-06-05 14:56王立红
综合智慧能源 2015年3期
关键词:汽包省煤器溶氧

王立红

燃气-蒸汽联合循环机组低压蒸汽氢电导率超标分析

王立红

(华电(北京)热电有限公司,北京 100039)

以郑常庄燃气热电工程为例,针对燃气-蒸汽联合循环机组蒸汽氢电导率波动的问题,分析了低压蒸汽氢电导率超标数据,通过安装脱气电导率表确定了氢电导率超标的原因,为设备治理提供了有效依据。

燃气-蒸汽联合循环;低压蒸汽;氢电导率;超标分析

0 引言

华电(北京)热电有限公司郑常庄燃气热电工程,在装2套254MW燃气-蒸汽联合循环机组和3×418GJ/h燃气热水锅炉。每套联合循环发电机组包括1台重型单缸燃气轮机,1台双压、无补燃、卧式、自然循环、紧身封闭的余热锅炉,1台双压抽汽凝汽式汽轮机,2台发电机组及其配套辅助设备。燃气轮机型号为SGT5-2000E(V94.2),汽轮机型号为LZC80-7.80/0.65/0.15,余热锅炉型号为Q1976/543.8-242(52.9)-8(0.69)/521(213),总供热能力为2260GJ/h,纯凝工况(标准条件)下,发电容量为482.98MW。

1 水、汽流程

锅炉分为高压系统和低压系统,有2个汽包:高压系统依靠燃气轮机进入余热锅炉的热烟气对水进行加热,将水转化为高压蒸汽并使之过热,高压蒸汽进入汽轮机做功;低压系统也依靠来自燃气轮机进入余热锅炉的热烟气对水进行加热,将水转化为低压蒸汽并使之过热,低压蒸汽进入汽轮机低压补汽。

低压系统的给水为凝结水、热网疏水、热泵疏水,根据冬季、夏季运行方式的不同而变化,低压给水经低压省煤器进入安装在低压汽包上的除氧器,经除氧后进入低压汽包。高压系统的给水为低压汽包下水,由给水泵供给。

2 存在的问题

夏季运行方式时,蒸汽氢电导率会随着负荷的变化有规律地波动,与汽包压力、蒸汽流量有很大关系,如图1、图2所示。低压汽包压力低于0.45MPa时,低压蒸汽氢电导率通常超标;低压汽包压力高于0.45MPa时,低压蒸汽氢电导率通常符合小于0.30 μS/cm的标准。

冬季运行方式时,热网疏水回收后,低压蒸汽氢电导率经常超出0.30μS/cm,热泵疏水回收后超标现象更加严重,即使凝结水、热网疏水、省煤器入口给水的氢电导率全部合格(指标在0.20~0.30 μS/cm之间),低压饱和蒸汽氢电导率仍会超标(指标在0.32~0.45μS/cm之间),低压过热蒸汽氢电导率亦是如此,指标比低压饱和蒸汽氢电导率低0.02~0.03μS/cm,同样超标。

3 原因分析及处理过程

为分析低压蒸汽氢电导超标的原因,对监测系统、水/汽系统进行逐个排除。

(1)化学监督仪表的测量误差。经与同型号仪表对调比对,并更换了几次树脂,指标仍不见好转,由此确认仪表显示正确。

(2)取省煤器入口给水、低压饱和蒸汽、低压过热蒸汽水样做离子色谱分析,试验结果为:除质量浓度偏高外,其他阴、阳离子质量浓度都不高,是给水处理工艺中加入的,在气相中析出属正常现象,且通过阳离子交换柱可以除掉,不影响氢电导率的大小。随后又委托某电科院对水样进行了总有机碳(TOC)分析,分析结果均小于标准规定的500μg/L。TOC与质量浓度数据比较,有着相同的规律,低压过热蒸汽的TOC与质量浓度均大于低压饱和蒸汽,而低压饱和蒸汽的TOC与质量浓度大于给水,且低压饱和蒸汽的TOC与质量浓度都约为给水的2倍,由此判断低压汽包除氧器可能存在窝气现象。试验数据见表1。

图1#1机组低压蒸汽出口压力与低压蒸汽氢电导率的关系

图2#2机组低压蒸汽出口压力与低压蒸汽氢电导率的关系

表1 离子色谱分析及TOC分析数据μg/L

(3)为进一步判断低压蒸汽氢电导率超标的原因,先后两次邀请相关单位现场协助判断,并临时安装了脱气电导率表,该表计可显示氢电导率、脱气电导率、比电导率、氨、pH值等参数。当空气进入系统时,CO2溶入样水将使电导率升高,脱气电导率测试是将CO2通过加热除气测量组件除去后测得的氢电导率,能真正反映水的杂质情况。首先选取#1余热锅炉低压饱和蒸汽、低压过热蒸汽做试验,在不影响现场在线表计测试的前提下,由手工取样点通过软管将水样引入脱气电导率表,数据记录见表2、表3。从数据分析看,脱气电导率全部在0.10μS/cm附近波动,氢电导率比脱气电导率约高0.30μS/cm,主要是因为脱气电导率排除了CO2对氢电导率测量的影响。由此可以确定,低压蒸汽氢电导率超标的原因为低压汽水系统存在漏气,低压给水系统溶氧超标,CO2不能有效排出。随后又对#2余热锅炉低压饱和蒸汽、低压过热蒸汽水样进行了试验,试验结果相同。

表2#1余热锅炉低压饱和蒸汽电导率对比 μS/cm

表3#1余热锅炉低压过热蒸汽电导率对比 μS/cm

(4)热力设备系统中可溶性气体主要是CO2和O2,其主要来源为:机组严密性差,转动设备密封不好存在漏气,凝结水系统中存在漏气;热网疏水系统带入,热泵疏水系统带入,低压给水系统存在漏气;加药过程中系统带入等。

(5)凝结水泵出口溶氧和低压省煤器入口溶氧时常超标。热网疏水回收后,因热网疏水进入系统前未除氧,会携带着CO2和O2等气体,与凝结水汇合后进入低压省煤器,造成低压省煤器入口溶氧超标,且凝结水系统存在漏气现象,凝结水时常超标也会带入CO2和O2等气体。热网疏水与凝结水汇合后进入低压汽包除氧器,虽经过简单除氧,但仍存在窝气现象,使气体在系统内聚集,造成低压蒸汽氢电导率超标。热泵疏水回收后,溶氧量剧增,加重了蒸汽氢电导率的超标。

4 危害分析

凝结水超标的主要原因是凝汽器和凝结水泵的不严密处漏入空气,凝结水含氧量大会直接导致低压给水系统的腐蚀,腐蚀产物会随凝结水系统进入低压给水系统,影响低压给水水质。研究证明,溶解氧对水中的碳钢具有腐蚀或钝化的双重作用。在高温水条件下,溶解氧的实际作用取决于水的电导率、溶解氧、pH值等因素,当氢电导率大于0.3μS/cm时,溶氧主要起腐蚀作用,此时碳钢的腐蚀速度随溶氧浓度的增加而加快;但在高纯水中,当氢电导率小于0.15μS/cm时,溶解氧主要起钝化作用。为了控制氧腐蚀,应尽可能去除水中的溶解氧。实际运行中机组凝结水溶氧长期超标,低压给水系统溶氧长期超标,都会加速低压给水系统腐蚀,会造成锅炉金属局部和大面积强度降低,在大、小修化学监督检查中已发现低压汽包有氧腐蚀现象。

5 结论

(1)必须重视化学监督工作,对化学监督人员提出的指标超标问题要足够重视,不能认为化学监督指标超标是慢性病而大意,否则一旦出现大面积腐蚀、结垢等问题,轻者耽误生产,重者造成设备损坏,甚至危及人身安全。

(2)委托电科院开展热化学试验,如锅炉负荷对蒸汽质量的影响试验等,通过试验确定保证蒸汽质量合格的允许锅炉负荷,了解汽水分离装置在不同负荷下的分离效果。

(3)对凝汽器补水方式进行调整和改造,使凝汽器真空除氧功能真正发挥出来。彻查凝结水系统,对凝结水泵查漏找漏,使凝结水系统溶氧超标问题能够根治。查找热网疏水系统漏气点,热网疏水溶氧按照凝结水溶氧指标控制,溶氧小于50μg/L。

(4)对热泵疏水采取除氧措施,热泵疏水溶氧指标也应按照凝结水溶氧指标控制,溶氧小于50 μg/L。

(5)安装脱气电导率表,作为判断低压蒸汽氢电导率超标的有效监测手段,同时在联合循环机组启停时,可在线监测CO2对蒸汽氢电导的影响,缩短机组启动时间。

[1]慕晓炜,郑敏聪,李建华.脱气氢导在发电机组化学监督中的应用[C]//2010电厂化学学术会议论文集.吉林:中国电机工程学会火电分会,2010.

[2]曹顺安,李亚静,赵梓舟.保定热电厂蒸汽氢气氢电导率超标的故障诊断及解决对策[J].工业水处理,2008,28(8):88-92.

[3]周柏青,陈志和.热力发电厂水处理[M].4版.北京:中国电力出版社,2009.

(本文责编:白银雷)

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:1674-1951(2015)03-0058-03

王立红(1972—),女,北京人,高级工程师,从事电厂化学、环保方面的工作(E-mail:wlh2540@sina.com)。

2014-09-26;

2015-01-10

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