不良地质条件下反井钻机在竖井开挖中的应用

2015-06-12 10:00于景波中国水利水电第十一工程局有限公司
河南水利与南水北调 2015年16期
关键词:反井出渣竖井

□于景波(中国水利水电第十一工程局有限公司)

1 工程概况

瀑布沟水电站放空洞工程事故闸门竖井设计开挖断面为椭圆形,长轴15m,短轴9m;竖井上口高程EL864m、下口高程EL728m,竖井高136m。

竖井位于强风化浅变质玄武岩中,围岩以Ⅲ~Ⅳ类为主。

根据上下工作面出露的岩石情况,竖井下部为Ⅳ类围岩,F2断层顺洞轴线方向延伸,断层的上下盘面均为陡倾角的结构面,顶部有一组缓倾角的结构面与之相互切割,对竖井开挖稳定非常不利;竖井上部为Ⅳ类围岩,岩石非常破碎。

2 开挖方案选择

竖井开挖常用的方法是先开挖中导井、后扩挖至设计断面的方法。主要的导井开挖方法有反井钻机法、爬罐法、吊罐法、普通法等。各种方法的综合比较见表1。

表1 反井法综合比较表

由于围岩较差,采用其它施工方法安全隐患较大,决定采用反井钻机法施工导井,选用LM-200型反井钻机。其主要技术参数见表2。

表2 反井钻机主要技术参数表

3 反井钻机施工

3.1 施工程序

反井钻机施工程序:施工准备→安装钻机并调试→自上而下进行φ216mm导孔施工→导孔贯通→更换φ1200mm滚刀→自下而上进行扩孔施工→扩孔结束→拆除钻机。

3.2 施工准备

清理井口的松动岩石后,浇筑厚1.20m的混凝土基础,在固定螺栓位置预留二期混凝土。竖井中心线处预留排水沟,在基础的一侧用砖砌筑3个1.20m长的正方形水池。

基础混凝土达到一定强度后,按设计位置铺设轨道,轨距为60cm。

3.3 反井钻机安装调整

反井钻机使用8t汽车吊吊装。主机必须按竖井中心找正位置,并摆放平稳。

3.4 反井钻机导孔钻进

钻机就位后,调整钻杆角度至铅垂角度,启动液压马达、主推油缸及其余液压缸,开始导孔钻进,在施工过程中,要根据地质情况及时调整钻进参数。

导孔钻孔共进行17d,钻进长度128m,平均7.52m/d。

3.5 反井钻机扩孔

导孔钻透后,换好扩孔钻头,把冷却器出水接到井口,供给扩孔钻头,开始扩孔施工。在将要扩透时,必须降低钻压和扭矩,直到扩孔钻头露出。扩孔共进行20d,平均6.40m/d。

4 不良地质条件下的施工

4.1 不良地质对反井钻机施工的影响

当钻机钻进到裂隙比较发育的破碎带时,循环水流失严重,无法将钻渣排出,致使钻进无法继续,或者会造成孔壁坍塌,严重时会导致卡钻、埋钻等严重后果。

当钻头钻到断层的上下盘时,由于钻头两侧的岩石软硬不同,容易造成钻孔发生偏斜。

4.2 不良地质情况统计

根据地质资料和成孔后揭露的地质情况,本工程竖井穿过5条断层破碎带,不良地质段情况见表3。

表3 不良地质段情况统计表

4.3 调整钻进参数

从表3可以看出,本工程35m长的不良地质段导孔钻进共耗时12.50d,占导孔总用时的74%,因此如何顺利通过不良地质段是反井钻机施工的关键环节。

不良地质段导孔钻进时主要采用降低推进压力来控制钻进速度。在遇到断层和破碎带时,力求反井钻机运行平稳,无明显冲击为宜,在钻进过程中适时调整钻进参数,以缓慢速度通过不良地质段。

出渣量变化情况是判断地质条件的重要依据,必须详细记录每根钻杆实际出渣量,并与理论出渣量进行对比。如果出渣量变大,需采用泥浆护壁后方可继续钻进。如实际出渣量比理论量小,此时需增大扭矩,若出渣量仍然小,说明可能岩体破碎,应将钻具提升一定高度,再慢慢向下旋转扫孔,一次扫孔不行,可多进行几次,扫孔仍不能解决问题,需提钻进行固结灌浆,待凝后采用泥浆护壁方可继续钻进。

4.4 循环洗井介质的选择

正常钻进时,一般选用水作为循环洗井介质,当遇到断层、破碎带等不良地质情况时,由于循环水流失严重,导致返渣量减少,此时需采用泥浆作为固壁和循环洗井介质。

本工程钻到29~37m范围时,固结灌浆后采用泥浆作为循环洗井介质,但出现钻机扭矩变大,返渣量偏少等现象,决定选用高压风作为循环洗井介质,采用水+高压风进行返渣。高压风压力以能返渣为控制目标,本工程采用0.80Mpa;应注意控制水的流量,以刚好满足冷却钻头为好。

4.5 固结灌浆

根据开挖揭露的地质情况,竖井上下孔口位置岩石破碎,为Ⅳ类围岩。在反井钻机施工准备阶段对该部分岩体进行了无盖重固结灌浆,上部孔口处理范围4.50m×4.50m,下部孔口处理范围为长度6m的放空洞顶拱部位。灌浆孔深度8m,孔口接触段长为3m,I序孔灌浆压力采用0.30Mpa,II序孔采用0.50MPa,其它5m段采用1.00MPa。

竖井钻进到29~37m、88~96m范围时,出现不返水、返渣现象,采用泥浆固壁措施后,返水、返浆量明显偏少,同时钻机出现抖动等现象,为避免出现塌孔、卡钻现象,决定采用水泥、水玻璃浆液进行固结灌浆。

灌浆采用在不良地质段上部2m处下止浆塞封闭灌浆,浆液水灰比0.80:l,水玻璃掺量为10%,室内终凝时间18h,待凝30h后进行二次钻孔。

4.6 防止钻孔偏斜的措施

在钻进中,如遇软硬岩层过渡,应使用稳定钻杆钻进,并降低钻压、调整转速,使钻头以直线的方式钻进,避免出现偏斜转折点。当稳定钻杆进入新岩层后,再恢复原来的钻压和转速。

操作中,保持钻机加压稳定,缓慢加压,消除人为的压力过大或追求进度的高速钻进。

5 堵井的处理

5.1 堵井长度和位置的确定

本工程竖井扩挖分2次进行,先自上而下扩挖成4m直径的溜渣竖井,再全断面扩挖。但第1次爆破溜渣后即发现堵井,使用氢气球(充氦气)和细绳进行量测,堵井长度约25m,距竖井上口10m、距离竖井底部约101m。

第2次堵井发生在第1次堵井处理完成后的第3天,堵井长度约29m,距竖井上口6m、距离竖井底部约101m。

5.2 堵井处理方法

经网上查阅资料,决定采用氢气球携带药包爆松石渣,但氢气球携带药量小,也无法保证炸药朝上,试验了3次没有成功,决定试用水冲法,寄希望于较大流量的水流能松动石渣,水冲进行了约4h,没有效果。于是决定采用潜孔钻在离开导井壁2m远的地方开始钻孔,角度按4.40°控制,同时进行3个钻孔的施工。成孔后,采用测斜仪进行测量,经计算,只有一个钻孔满足要求,进行装药爆破,在底部装了2kg炸药,爆破后,竖井贯通。第一次堵井处理共用时近3d。

此次堵井没有引起足够重视,以至于第3次爆破翻渣时,又发生了第2次堵井事故。

按照第一次方法又在外部又打了4个孔,进行了2次爆破处理,均没有成功。经商议,决定采用潜孔钻在堵井石渣上进行钻爆。

首先使用土料将堵井部位上填3m,再利用上部钢绗架将钻机固定牢固。钻进过程中使用泥浆进行固壁,约20h就完成了钻孔,装药爆破后导井贯通。

导井贯通后,人员下到堵井位置进行了观察,发现该处岩石破碎,井壁出现大面积坍塌,石块因松动而突出,使本来就只有1.20m直径的溜渣竖井更加狭窄,安排人员对该部位进行了撬挖和喷混凝土处理。第二次堵井处理耗时6d。

6 经验教训

瀑布沟水电站放空洞竖井高136m,采用反井钻机进行施工,及时、安全地完成竖井开挖,为其它工程提供了不良地质情况下的施工经验和堵井处理的经验。本工程的教训也是深刻的,主要是对不良地质段导井可能出现井壁坍塌认识不足,没有在扩挖前对导井进行检查处理。

[1]王立成.竖井开挖堵井预防及处理技术[J].水电施工技术,2008(53):3,11~16.

[2]王新反.井钻机钻进孔内事故预防及处理[J].煤炭工程,2008(5):33~34.

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