使用低质浆如何提高粘胶回收

2015-07-21 23:28王秋艳
中国高新技术企业 2015年28期
关键词:成本控制

王秋艳

摘要:由于市场低迷,化纤行业竞争比较激烈,粘胶短丝价格不高,但原材料价格比较高,企业为了降低成本、提高利润,不得不使用低质低价浆。这样就导致粘胶损率比较大,一些原有的生产工艺管理和设备不能满足生产需要,必须进行改造才能控制生产成本。文章对使用低质浆的过程中如何提高粘胶回收进行了探讨。

关键词:低质浆;粘胶回收;化纤行业;粘胶损率;成本控制 文献标识码:A

中图分类号:TQ341 文章编号:1009-2374(2015)28-0095-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.28.046

1 当前状况调查分析

化纤生产工艺中,粘胶回收分为三部分:(1)罐式过滤器清理回收;(2)滤机换网回收;(3)过胶板框反吹正冲回收。

使用大比例的低质低价浆粕后,罐式过滤里清理个数多、滤机换网多、板框拆台多,如果粘胶回收率比较低,直接影响车间消耗和COD指数,会抵消使用低质低价浆所带来的部分效益。目前罐式过滤器粘胶回收率为75%,板框为75%,滤机换网回收率为90%,罐式过滤器、板框回收率比较低,如何提高这两部分的粘胶回收率,是我们研究的课题。

当前唐山三友集团远达纤维有限公司制胶车间罐式过滤器、板框操作规程和各个操作程序耗时如下:

第一,罐式过滤器清理回收。关闭罐式过滤器的进口阀门,打开软水阀门,待40s后,关闭软水阀门和罐式过滤器出口阀门,打开罐式过滤器端盖,待胶水流净后,掏出罐式过滤器芯子用生产水进行清理,清理完之后把罐式过滤器重新安装好。

第二,板框回收粘胶操作规程。关闭板框机台出口阀门,打开压缩空气阀门,利用压缩空气把粘胶反顶回废胶罐,时间为25min,关闭压缩空气阀门,关闭板框机台出口阀门,打开正冲系统阀门,利用软水进行清洗板框机台,清洗25min后,关闭正冲系统阀门。打开板框机台进行拆装台,拆台耗时15min,抱布装台耗时15min,往洗布机内扔带有粘胶的布、清洗滤布、掏布耗时80min,利用甩布机把布甩干耗时10min(一台正冲水泵、一台油泵、一条正冲管道和反吹管道、三台洗布机)。

第三,系统未改造时生产数据,板框由于设备少、滤布清洗次数的限制的因素每班最多拆12台:(1)低质浆使用比例为0%时,罐式过滤器清理30个/班,板框拆8台/班;(2)低质浆使用比例为30%时,罐式过滤器清理32个/班,板框拆13台/班;(3)低质浆使用比例为50%时,罐式过滤器清理35个/班,板框拆13台/班。

第四,未改造时的数据,低质低价浆使用的比例越大,粘胶损失率就越高:(1)低质浆使用比例为0%时,罐式过滤器清理1800个/月,板框拆607台/月,车间消耗112.5/月,COD指数/月平均1004,滤机换网62台月,投料10740吨/月,卖碱量0m?/月,碱总量1520m?;(2)低质浆使用比例为30%时,罐式过滤器清理2253个/月,板框拆1223台/月,车间消耗116.8/月,COD指数/月平均2050,滤机换网71台月,投料8700吨/月,卖碱量90m?/月,碱总量1680m?;(3)低质浆使用比例为50%时,罐式过滤器清理2605个/月,板框拆1306台/月,车间消耗120.9/月,COD指数/月平均2100,滤机换网90台/月,投料8200吨/月,卖碱量100m?/月,碱总量1950m?。

2 找出关键点进行系统改造

经过多方论证,结合现有生产设备,采纳新技术,找到了粘胶回收的新办法,即:罐式过滤器由水顶该为利用压缩空气反吹60s,粘胶回收率可达90%。板框10个机台改为两大组,每一组都有一油泵、正冲水泵、反吹和正冲管道、增加一台洗布机,两组可以同时进行反吹正冲,滤布清洗次数增加,板框反吹、正冲效果提高了一大块。

系统改造完成时的生产数据:(1)低质浆使用比例为60%时,罐式过滤器清理2615个/月,板框拆1306台/月,车间消耗112.6/月,COD指数/月平均1900,滤机换网81台/月,投料9600吨/月,卖碱量60m?/月,碱总量1650m?;(2)低质浆使用比例为70%时,罐式过滤器清理2680个/月,板框拆1309台/月,车间消耗113/月,COD指数/月平均1882,滤机换网82台/月,投料9580吨/月,卖碱量65m?/月,碱总量1610m?;(3)低质浆使用比例为80%时,罐式过滤器清理2720个/月,板框拆1310台/月,车间消耗112.9/月,COD指数/月平均1802,滤机换网81台/月,投料9620吨/月,卖碱量70m?/月,碱总量1599m?。

罐式过滤器改造前粘胶回收率70%,改造后粘胶回收率为90%。

板框改造前39台/天,改造后48台/天。

通过上述表格可以看出低质低价浆粕使用比例的变化,罐式过滤器清理个数、板框拆台数也随之变化,清理的个数多,粘胶损失得多,车间消耗月平均COD指数就越高。所以,为了真正做到减排增效,降低车间消耗、COD指数,我们必须采取新方法改善粘胶回收

方法。

3 改进粘胶回收的步骤

3.1 罐式过滤器的改进

低质低价浆使用后,罐式过滤器清理个数明显增加,由于数量多,粘胶损失严重,车间消耗高。我们以板框反吹回收胶为原理,设计出在罐式过滤器上部开口,并焊接压缩空气进口阀门,过滤器下端开口焊接粘胶流出阀门,并用塑料软管接通至粘胶回收箱。在清理过滤器前,将压缩空气打入过滤器内部,打开下端阀门让粘胶流回至收箱内,减轻了员工在清理过滤器时的负担,杜绝了粘胶在回收时用大量水清洗地面,减少了用水量。

3.2 过胶板框的改进

低质低价浆使用后,滤机反洗次数增多废胶量大,板框拆台多,粘胶损失大。我们对板框进行了技改:(1)在原来一台正冲水的基础上再增加一台正冲水泵。原来一台正冲水泵对应冲洗10台板框滤机,现在通过更改正冲水管道改成每台正冲水泵各冲洗5台板框滤机。然后通过修改板框操作规程,每次可以同时冲洗2台;(2)增加一台油泵。原来一台油泵10台板框滤机,现在增加一个油泵,改成一台对应5台。然后通过修改板框操作规程,每次可以同时顶2台。(3)添加一台洗布机,减轻洗布机洗布压力,让工人有时间甩布。

4 结语

经过一系列改造,加大低质浆使用比例,生产各方面的消耗波动较少,粘胶回收大幅度提高,收效甚好。

第一,车间已完成对粘胶站、一道、废胶40个罐式过滤器的改造,而二道罐式过滤器清理时用塑料桶接胶。现车间每月可多回收粘胶约87m3。折合计算可节省浆粕8.7t左右,碱液4.23t左右,生产水180m3,可多创效约7.9万元,全年创效7.9*12=94.8万元。

第二,以前每天有40台滤机需要冲洗,只能冲洗30台,要把40台全部冲洗,只能缩短冲洗时间为18分钟/台,造成冲洗效果不理想。经过统计,正常冲洗30分钟的机台正冲水含碱为2~4g/L,而冲洗18分钟的正冲水含碱为1~2g/L,改造后,经过延长冲洗时间测定的正冲水含碱为6~7g/L,这样每天按36台计算,36台*2.4方(每台正冲水的体积)*4.5kg/m(改造前和改造后的含碱差值)=388kg的纯碱。由此可以推出每天可以多回收粘胶0.7m3,一年多回收0.7*360=252m3粘胶。一年节省资金252*1100=27.72万元。

第三,改造后工人的劳动强度降低,节省了每天反复正冲的90分钟操作时间,由于正冲质量的提高造成板框机台打开后残留的粘胶减少,排放的地面粘胶随之减少,从而冲刷地面的生产水用量每天可节约15m3,节省资金2元*15=30元,全年节省365*30=1.095万元。

通过对生产工艺进行改进,取到了较好效果,全年共节省资金94.8+27.72+1.095=123.615万元,生产成本明显降低,从而提升了经济效益。

(责任编辑:秦逊玉)

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