RJG-Ⅱ移动多功能单井计量装置应用与效果评价

2015-10-18 07:37杨靖石亮亮唐伟陈博钱雄涛罗栋陈珂惠芳
石油化工应用 2015年2期
关键词:液量单井气液

杨靖,石亮亮,唐伟,陈博,钱雄涛,罗栋,陈珂,惠芳

(中国石油长庆油田分公司第六采油厂,陕西西安710200)

RJG-Ⅱ移动多功能单井计量装置应用与效果评价

杨靖,石亮亮,唐伟,陈博,钱雄涛,罗栋,陈珂,惠芳

(中国石油长庆油田分公司第六采油厂,陕西西安710200)

长庆油田三叠系的低产采油井普遍存在着回压大,含气量高的油藏状况,井口回压均在2 MPa左右,气液比可达70%以上,且经常出现气液波动变化和间歇出油情况。采用功图法在线单井测量、罐车泄压标定作业,含水率井口瞬间采样及常规的各种流量仪表等计量测试手段,计量误差大,影响因素多,功能单一,均不能真实反映油井生产时的运行状态。RJG-II移动式多功能单井计量装置规避了现有的各种计量仪器仪表和测试方法的弊端与不足,适应复杂多变的各种工况,现场进行在线实时单井计量、带压标定作业,真实准确多功能地反映油井生产的产液量,含水率、原油产量、伴生气量、气液比、井口压力等诸多生产运行参数,为油田生产的科学管理提供了实时准确可靠地技术保证。

单井计量;井口回压;气液比

油井产量的计量是油田生产管理中的一项重要工作,对油井产量进行准确、及时的计量,对掌握油藏状况,制定生产方案,具有重要的指导意义[1]。目前常用的功图法在线单井测量、罐车泄压标定作业,含水率井口瞬间采样及常规的各种流量仪表等计量测试手段,但由于技术本身的局限性及外部影响因素较多,导致计量结果误差较大[2]。影响因素多,功能单一,均不能真实反映油井生产时的运行状态。RJG-II移动式多功能单井计量装置规避了现有的各种计量仪器仪表和测试方法的弊端与不足,适应复杂多变的各种工况,现场进行在线实时单井计量、带压标定作业,真实准确多功能地反映油井生产的产液量,含水率、原油产量、伴生气量、气液比、井口压力等诸多生产运行参数,为油田生产的科学管理提供了实时准确可靠地技术保证。

1 装置结构

多功能单井计量装置由模拟井口压力控制阀、气液分离器、油液稳流稳压控制阀、计量罐、齿轮泵、信息集成控制系统及橇装车载等组成。该装置设备的工艺流程示意图(见图1)。

图1 RJG-Ⅱ移动多功能单井计量装置流程图

主要技术参数:

(1)单井实时测量,称重范围:0 t~1 t±0.1%;液位值/体积量:0 mm~600 mm/0 m3~0.3 m3±0.1%;气体流量:工况下瞬时流量5 m3/h~40 m3/h±1%,累计流量0.01 m3~999 m3;压力:0 MPa~2.5 MPa(LED显示)±0.5%;液量曲线:定容积、开关量输出;可燃气体报警:报警点10%~30%LEL可调,开关量输出。

(2)单井计量,液量:称重范围1 t/d~20 t/d<±1%;体积范围1.2 m3/d~20 m3/d<±1%;气液比:100:1<±3%;含水率:0%~99.9%<±2%;工作压力:0 MPa~2.5 MPa<±0.5%;环境工作温度:5℃~60℃。

2 装置功能

(1)模拟井口压力实现带压单量,控制阀设定工作压力为井口回压,当进液压力大于设定压力时,控制阀开启过液,确保过液压力与井口回压匹配。

(2)气液比(a)计量,混合液经过油气分离器后将气体、液体分离。气体经涡街流量计计算出气体体积v气;液体经计量罐通过液位计计量出液体体积v液。

(3)产液量(v)计量,脱气液体经计量罐通过液位计计量。

(4)综合含水(b)计算,脱气液体经计量罐通过液位计计量出液体体积v、同时通过称重得出液体质量m,设定纯水密度ρ水,kg/L、纯油密度ρ油,kg/L,通过以下公式便可计算出综合含水:

(5)综合密度(ρ)计算,脱气液体经计量罐通过液位计计量出液体体积、同时通过称重得出液体质量,通过以下公式便可计算出综合密度:

3 装置试验应用

在全区范围内选取不同液量、不同含水、不同气液比工况正常的油井进行对比液量验证试验。单井含水通过同时刻取样化验室用样进行对比。

2014年4月3日至今,已对22口井进行单量,同时分别同双容积、拉油点储油罐、1.5 m3标准尺寸罐进行对比(见表1)。

表1 RJG-Ⅱ计量装置录取资料对比表

实验效果如下:

(1)单量结果对比分析:双容积对比液量误差率为14.0%(误差大主要有两方面原因:一是双容积长期未进行标定维护,存在计量误差;善是计量时间差异,导致折算全天产液有误差);拉油点计量罐对比误差率为23.0%(拉油点计量3口井中,只有H-8计量误差较大,分析原因主要为人工量罐误差导致);1.5 m3标准罐计量对比误差为1.3%,消除了客观因素及人为影响因素,计量结果与实际基本一致。1.3%误差率在允许范围内,多功能单井计量装置可满足油井精确计量。

(2)含水结果对比分析:RJG-Ⅱ计量装置分析的含水与油井实际含水对比误差较大,平均含水误差率在20%以上,不满足资料录取要求,分析其原因是RRJG-Ⅱ计量装置分析的含水是通过设定油水的密度、同时测量液体的体积,再用称重的质量倒算的体积含水,存在多个影响因素,只要其中一项数据不准,就可能导致结果失真,与实际化验分析存在一定误差,所以该设备含水测量结果准确性较差,有待进一步改进。

4 结论

通过本项目大量的研究工作,得出以下结论:

(1)根据现场油井资料录取需求,多功能单井计量装置理论设计具有便易性。

(2)多功能单井计量装置液量计量误差率在允许范围内,可满足油井精确计量。

(3)多功能单井计量装置含水计算存在多个影响因素,只要其中一项数据不准,就可能导致结果失真,与实际化验分析存在一定误差,所以该设备含水测量结果准确性较差,有待进一步改进。

[1]郭长会.油井计量技术现状及其发展趋势[J].石油规划设计,2001,(3):41-42.

[2]何鑫.影响油井功图计量准确性的因素分析[J].石油和化工设备,2013,(6):49-51.

RJG-II mobile multi functional evaluation and effect of single well metering device application

YANG Jing,SHI Liangliang,TANG Wei,CHEN Bo,QIAN Xiongtao,LUO Dong,CHEN Ke,HUI Fang
(Oil Production Plant 6 of PetroChina Changqing Oilfield Company,Xi'an Shanxi 710200,China)

Changqing oilfield Triassic low yield oil wells generally exists in the back pressure,high gas content and reservoir conditions,wellhead back pressure are about 2 MPa,gasliquid ratio can reach more than 70%,and often appeared in gas-liquid fluctuating and intermittent oil.Using the diagram method for on-line single well measurement,calibration tank pressure relief operation,means of testing moisture wellhead instantaneous sampling and various conventional flow meter measurement,measurement error,influence factors and the function is single,can not reflect the real operation state of the oil well production.RJG-II mobile multifunctional single well metering device to avoid the drawbacks of all kinds of measuring instruments and testing methods and the limitations of the existing conditions,to adapt to a variety of complex,on-line real-time measurement of a single well,pressure calibration work,true and accurate to reflect the multiple function of oil well production produc-tion,moisture content,crude oil production and associated gas,gas-liquid ratio,wellhead pressure and many other production operation parameters,provides real-time accurate and reliable technical guarantee for the scientific management of oilfield production.

single well metering;wellhead back pressure;gas-liquid ratio

10.3969/j.issn.1673-5285.2015.02.009

TE863.1

B

1673-5285(2015)02-0033-04

2014-12-23

杨靖,女(1988-),助理工程师,2010年毕业于东北石油大学应用化学专业,现在长庆油田第六采油厂从事采油工艺科研管理工作,邮箱:yj09_cq@petrochina.com.cn。

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