氧化空压机叶轮缺口的应急处理

2015-10-19 08:21黄多志中海石油炼化有限责任公司广东惠州516086
化工管理 2015年13期
关键词:跳车动平衡空压机

黄多志(中海石油炼化有限责任公司,广东 惠州 516086)

氧化空压机叶轮缺口的应急处理

黄多志(中海石油炼化有限责任公司,广东 惠州 516086)

氧化空压机是大中型化工厂的重要设备,转子动不平衡是旋转机械中较常见的故障,但叶轮出现缺口问题在日常检维修中比较罕见。本文针对氧化压缩机的叶轮出现损伤的情况进行转子现场动平衡,为离心式压缩机类似问题提供一种应急检修参考。

氧化空压机;叶轮缺口;在线动平衡;应急处理

0 引言

惠州某化工厂苯酚丙酮装置的氧化空压机是一台三级空气压缩机,带二个内置级间冷却器、内置油冷器和主驱动电机,为公用工程装置的主要设备,生产厂家为COOPER COMPRESSION,型号:TAE-100A/30,系列号:P-13718,主要技术参数如下:

Compressor Rating:

I t e m o r D e s i g n C o n d i t i o n项目U n i t s单位V a l u e值G a s气体A i r空气B a r o m e t r i c P r e s s u r e大气压力k P a(A)1 0 1 . 3 R e l a t i v e H u m i d i t y相对湿度% 8 6 I n l e t P r e s s u r e入口压力k P a(A)1 0 0 . 3 I n l e t T e m p e r a t u r e s 入口温度*F i r s t S t a g e 第一级*S e c o n d S t a g e第二级*T h i r d S t a g e第三级3 5 4 7 4 9 D i s c h a r g e F l o w排放流量N m3/ H r 2 4,6 0 0 D i s c h a r g e P r e s s u r e排放压力k P a(A)7 5 9 . 0 C o o l a n t (W a t e r) T e m p e r a t u r e冷却剂(水)温度℃3 3 I n l e t S p e e d输入转速R P M 2 9 7 0℃℃℃

主驱动电机制造商为TECO Westinghouse,额定功率3500HP,额定电流174Ampas,电压10000V,频率50Hz。

1 检修原因

2012年8月18日下午18:30,氧化空压机突然跳车,故障显示为第三级振动超标,振动值达到36um;压缩机第三级转子的报警设定值为29um,跳车设定值为36um。

氧化空压机是苯酚丙酮装置氧化工段的关键设备,一旦停车将导致装置无法正常运行。

2 检修记录

跳车前几个月来的监测数据显示,其第三级的振动均很稳定在12um,油温、油压等一直都正常。

振动值变大原因分析有:①转子内进入异物;②仪表探头误报;③叶片结垢严重;④转子弯曲;⑤叶轮破损;⑥转子连接件松动;⑦机组对中破坏;⑧管线附加应力作用。

盘车正常后重启,第三级显示振动42um并很快下降至38um,约二十多秒后又跳车。

仪表专业将第一级和第三级振动探头互换,重启仍然跳车,基本排除仪表探头问题。

设备专业于19日20:20开始拆第三级入口管短管,发现第三级叶轮的入口处叶片小径有1个指甲大小的缺口,继续拆卸第三级入口压盖,又发现叶片大径上也有一较小缺口(两有缺口叶片在约150°的相对位置上);检查1、2级转子,发现第2级转子有2叶片微变形。

3 原因分析

压缩机叶轮出现2个缺口,可能原因有:1.材质不合格,强度不够;2.工作条件不良(强度下降);3.负荷过大,强度下降;4,落入夹杂物;5.存积夹杂物;6.应力腐蚀和化学腐蚀密封系统工作不良。

检查后发现压缩机的进口管和级间弯头腐蚀严重,判断是运行时锈块脱落进入高速旋转的叶轮,产生的巨大冲击导致叶片损坏;并且在第二级叶轮也发现有2处微小撞击变形。

联系压缩机厂家COOPER售后,其提供2套检修方案:

(1)现采购1套第3级新转子,供货期3个月;可提供1台新压缩机临时安装来保证生产装置的运行(考虑安装配管等也需要1个半月时间,工期太长被否决);

(2)立即派人来现场进行应急处理,方案是叶轮现场动平衡,能维持现有的设备运行,但如有风险需自负。

最终确认采取叶轮现场动平衡的应急处理检修方案。

4 现场动平衡1

8月22日开始检查,首先清洁三级叶轮,再对叶轮做着色探伤检测,无明显异常。

更换叶轮锁紧螺母,在螺母相隔180°位置分3次安装动平衡顶丝,做动平衡试验3次,发现各振动值的变化幅度相差不大。

分析原因是厂家带来的动平衡螺母配重螺钉太小,还需加大配重量。

5 现场动平衡2

8月23日,重新加工动平衡螺母,螺母直径加大,配重螺钉直径由3mm改为5mm。再进行反复测试4次,通过FFT频谱分析仪对结果进行软件计算分析,最后确定应加配重重量9.2g。

8月24日,去除原装配重块3.9g,在动平衡螺母上添加三枚配重螺钉(2.1g+1.6g+1.6g=5.3g)。试车,第一、二、三级振动值分别为14、14、18 um,加载后为14、14、19um。下午再将动平衡上第一个配重螺钉移到第四个位置(顺时针方向),试车第一、二、三级振动值为14、14、10um,加载后为14、14、12um。20多分钟后将三个配重螺钉依次拆下涂螺纹锁固剂并回装锁紧。一个小时后再开车各振动值不变,持续半小时后停车。

28日氧化空压机投用试车,第一、二、三级振动值为13、13、24um,随后第三级振动逐渐加大到27um。29日下午在原来第三个配重螺钉相邻位置另加一枚1.6g的配重螺钉,试车第一、二、三级振动值为14、14、19um,加载后分别为14、14、21um,随后第三级振动基本在21~22um间。

30日临时停车,再在原来第四个配重螺钉相邻位置另加一0.95g的配重螺钉,试车第一、二、三级振动值为6、13、18um加载后为7、16、21um,随后运行监控中第三级振动维持在20~21um间。

运行直至2013年3月第3级新转子检修更换;完全达到了预期要求。

6 改进措施

(1)考虑叶轮损坏面的扩散,抓紧订购第3级转子,到货后及时更换;第1、2级转子也需采购,更换后发回原厂修复备用;

(2)氧化压缩机的入口段碳钢管全部改为304不锈钢,入口空气过滤器加大换新;

(3)氧化压缩机各级间弯管内部喷丸除锈,并做渗氮热处理。

[1]COOPER COMPRESSION. TAE-100A/30空压机操作手册[M].

[2]王福利,田吉新,戴有恒.压缩机组.石油化工厂设备检修手册[M].中国石化出版社,2007.

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