A/O+A/O工艺在处理高浓度焦化废水方面的工程应用

2016-02-07 18:50杨淑红
资源节约与环保 2016年5期
关键词:沉池氧池自流

杨淑红

(陕西神木富油能源科技有限公司陕西榆林719319)

A/O+A/O工艺在处理高浓度焦化废水方面的工程应用

杨淑红

(陕西神木富油能源科技有限公司陕西榆林719319)

为了实现节水减排、一水多用的清洁生产目标,同时要满足废水处理后能够达标排放,解决焦化废水处理的难题,本研究采用两级A/O来处理焦化废水,本文对其工艺流程做了详细介绍,同时就其各阶段处理效率进行了简要分析,最终使其达到废水排放标准。

焦化废水;A/O+A/O工艺;工艺流程;效率分析

1 普通焦化废水处理

目前面临普通焦化废水高COD、高酚、高氨氮,且水质水量变化大,成分复杂,有机物特别是难降解的有机物含量高,出水不达标的情况下,寻求一种高效且成本低的深度处理方法具有积极意义。本套A/O+A/O工艺是公司焦化废水处理的新工艺,公司主要从事煤转油项目,该项目是首套国内大型中低温固体热载体高温裂解项目,主要产生废水的岗位是加氢和热解岗位。

2 A/O+A/O工艺原理简介

2.1预处理阶段

因废水中含高浓度的COD,且含油量很大,所以废水在进入系统之前首要的任务是除油、稀释。污水首先进入集水池,经提升泵将污水送入隔油池,在隔油池主要去除重油和轻油,轻油由于密度小漂浮于水面,通过刮油机可将其刮入储油池。重油沉降于池底,用泥浆泵定期将其抽走。出水自流进入气浮池,气浮池采用部分加压溶气气浮,通过加入破乳剂,将废水中的大部分悬浮物和乳化油去除。(若进水中含硫量较大,可增加破乳剂的量,此法可有效的去除废水中的大部分硫化物的含量)出水自流进入调节池,调节池采用鼓风搅拌,均衡水质、水量,通过鼓风搅拌可去除部分挥发性物质。进入调节池的水浓度要稳定,通常控制在COD:<2500mg/L;NH3-N<120mg/L,当然最好将氨氮控制在100mg/L左右,这样碳氮比将不会失调;硫化物<70mg/L,因硫化物对生化系统的影响较大,故在进入调节池前,要尽可能控制硫化物的含量。调节池的水要尽可能保证浓度平稳,不可忽高忽低,波动太大对后续生化系统运行将产生较大影响。

2.2一级A/O系统

调节池的出水经提升泵送人一级A/O系统中,首先进入缺氧池,在缺氧池进行脱氮,它将废水中的硝酸盐、亚硝酸盐通过硝酸还原菌和亚硝酸还原菌将其转化为氮气排除。缺氧池出水自流进入好氧池,因好氧池池深为10m,故采用射流曝气和鼓风曝气相结合的曝气方式,以供给微生物生长所需的足够溶解氧。好氧池主要是利用好氧微生物来降解废水中COD等一些有机污染物质。好氧池出水自流进入二沉池,在二沉池进行泥水分离,出水一部分回流至缺氧池,一部分进入二级A/O系统,二沉池的污泥回流至曝气池前端,以补充曝气池中的污泥量。经二沉池后出水COD可降至200mg/L~400mg/L,氨氮若进水在120mg/L以下,则二沉池出水可降至零;若进水氨氮在200mg/L~300mg/L之间,二沉池氨氮可降至30mg/L~40mg/L。一级处理后COD去除率可达80%以上,氨氮去除率在100%以上。

2.3二级A/O处理系统

因一级A/O处理后,出水还不能达标排放,故出水须经二级A/O系统,二级A/O系统中缺氧池与好氧池的作用原理同一级系统中缺氧池和好氧池。经二级A/O处理后,出水进入三沉池进行泥水分离,在三沉池加聚氯后效果更好,出水色度变低,三沉池后出水COD通常在100mg/L~200mg/L,氨氮通常为零,去除率COD为60%~80%,氨氮100%。

2.4加药絮凝脱色阶段

三沉池出水自流进入混沉池,在混沉池再次加入絮凝剂聚合氯化铝后,出水自流进入清水池,到清水池后,出水色度一般在60~100倍左右,COD:<100mg/L左右,通过加入次氯酸钠进行漂白,出水色度基本能控制住50倍左右,COD:<80mg/L,氨氮为零,若后续加药量连续稳定,处理效果较好时COD可控制在60mg/L以内,各项指标基本符合国家一级排放标准。我单位在运行调试正常之后一直能控制在国家一级排放标准之内。后经过部分技改,均能保持在黄河流域的标准之内(即COD<60mg/L氨氮<12mg/L)。

3 结语

现阶段加氢岗位已正式试车投产,公司煤焦油全馏分加氢技术是目前国内煤制油前沿技术之一,加氢装置更是全国首套工业化装置。因此该套工艺所产生的废水比普通焦化废水更难处理,主要废水有:含酚废水、蒸氨废水、酸性水、各岗位地面冲洗水及生活污水(热解岗位目前还未产生废水)。因在试车过程中运行不稳定,所有废水原水指标忽高忽低,未经蒸氨处理的废水中COD含量可高达五六万,氨氮一万多,且废水含油量很大。

为了降低部分污水中污染物的含量,使其尽可能满足生化系统的进水要求,现将大部分污水经蒸氨后送人生化系统。蒸氨后污水中的COD通常在10000mg/L~25000mg/L左右,NH3-N在100mg/L~250mg/L左右,硫化物在10mg/L~30mg/L,挥发酚:1000mg/L~2500mg/L。

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