郭 徽,孟 伟,刘龙凯
(1.陆军航空兵军事代表局,北京 100012;2.陆军航空兵军事代表局驻株洲地区军事代表室,湖南 株洲 412002;3.长沙中传机械有限公司,湖南 长沙 410200)
高表面硬度深层氰化技术研究
郭 徽1,孟 伟2,刘龙凯3
(1.陆军航空兵军事代表局,北京 100012;2.陆军航空兵军事代表局驻株洲地区军事代表室,湖南 株洲 412002;3.长沙中传机械有限公司,湖南 长沙 410200)
以12Cr2Ni4A材料为例,在可控气氛渗碳炉进行了层深为0.85mm~1.20mm、表面硬度≥60HRC要求的氰化工艺试验,通过试验摸索确定了该设备氰化工艺参数;以某重点型号传动系统齿轮××-××-4178为例,进行了氰化验证。
深层氰化;高表面硬度;工艺试验;生产验证
某重点型号传动系统齿轮要求氰化深度为0.6mm以上,最深渗层深度要求为1.20mm,氰化后表面硬度要求为≥HRC60。热处理手册和规范推荐氰化层深为≤0.40mm,表面硬度为≥88HR15N(相当于HRC54),0.6mm以上渗层深度的零件都是采用渗碳处理。为保证齿轮尺寸精度,氰化后齿面必须进行磨削加工,氰化时需考虑磨齿余量,深度要求为0.85mm以上。深渗层氰化淬火,容易在表层形成非马氏体组织或出现表面硬度偏低现象[1],高表面硬度深层氰化工艺参数在相关规范、手册上无据可查,工艺实现难度大。本文以12Cr2Ni4A材料为例进行高表面硬度深层氰化技术研究。
1)12Cr2Ni4A材料氰化深度0.85mm~1.20mm,表面硬度≥60HRC,确定其在可控气氛渗碳炉进行氰化淬火的工艺参数;
2)零件氰化生产验证,氰化质量满足设计要求。
2.1 氰化工艺应达到的指标
12Cr2Ni4A材料,氰化深度0.85mm~1.20mm,表面硬度≥60HRC,心部硬度HRC34~43,金相组织满足HB5492要求。
2.2 氰化工艺参数分析及选取
由于渗层深度较深(常用氰化深度为0.2mm~0.4mm),以往常用的氰化温度800℃~840℃[2],会造成氰化时间过长,降低生产效率。考虑到氰化处理是以渗碳为主、渗氮为辅的原理[3],兼顾可操作性,工艺试验氰化温度拟采用860~890℃;为保证金相组织合格,氰化后进行高温回火处理,高温回火温度采用650±30℃。
为验证氰化温度、时间、碳势及氨气流量对氰化质量的影响,采用不同参数进行4次工艺试验,每次试验带齿形金相试样1件,为模拟零件装炉状态,试验时带适量废品同炉。一般氰化制件表面碳含量为(0.80~0.95)%[4],为摸清此深度、硬度下所对应的表面碳含量值,第3、4次试验时带入了一根碳浓度试棒,氰化后剥层化验碳含量。
工艺试验参数:氰化温度、时间、碳势及氨气流量见表1;高温回火,箱式电阻炉,650℃,4h ;淬火,盐浴炉,790℃,20min,油冷; 冷处理,-70℃,2h;回火, 井式炉,160℃,2h,空冷。
2.3 工艺试验结果
氰化工艺试验结果见表1、表2。
表1 氰化试验参数及理化测试结果
表2 表面碳含量测试结果
2.4 工艺试验结果分析
从第1次试验结果看,氰化温度低,碳势偏高,碳原子来不及扩散,在表面堆积,以致表面组织碳化物呈网状分布;第2次试验,提高氰化温度、降低碳势、加大氨气流量,有利于碳原子扩散,理化测试结果合格,但氰化时间偏长,生产效率低;第3次工艺试验,再次提高氰化温度、提高碳势以加快渗速,结果显示碳势偏高、时间过长,以致深度超深,碳化物呈半连续网状分布;第4次试验,修改氰化工艺参数(降低碳势、提高氨气流量以提高碳原子扩散速度),氰化淬火后质量满足了工艺要求。
取××-××-4178零件进行氰化生产验证,零件氰化金相试样理化测试结果见表3,零件成品理化测试结果见表4。理化测试结果表明零件氰化淬火后层深及硬度、金相能满足工艺要求, 成品氰化质量满足设计要求。
表3 ××-××-4178氰化理化测试结果
表4 ××-××-4178成品剖切测试结果
1) 可控气氛渗碳炉采用第4次工艺试验参数能满足0.85~1.20mm层深、表面硬度≥60HRC、金相按HB5492检验的氰化要求,且生产效率高。
2) 通过型号产品生产验证深层氰化工艺参数合理可行。
[1] 胡光立,谢希文.钢的热处理(原理和工艺)[M].西安:西北工业大学出版社,1996,.
[2] 孙大涌,王广生,雷延权,等.热处理手册[M].北京:机械工业出版社,2004.
[3] 金荣植.齿轮热处理常规缺陷分析与对策[M].北京:化学工业出版社,2014.
[4] 王广生,王峙南,刘忠秋,等.航空制造工程手册(热处理)[M].北京:航空工业出版社.
Research on Deep Depth Cyaniding Technique of High Hardness Surface
GUO Hui1,MENG Wei2, LIU Longkai3
(1.Military Representative Bureau of Army Aviation, Beijing 100012, China;2.Military Representative Bureau of Army Aviation in Zhuzhou, Zhuzhou 412002, China;3.Changsha Zhongchuan Transmission Machinery Co.Ltd, Changsha 410200, China )
In this paper, a cyaniding process test was performed on 12Cr2Ni4A in an atmosphere controlled furnace with case depth 0.85mm to 1.20mm and hardness ≥60HRC to determine the process parameter of this furnace through the test. Took the gears ××-××-4178 of the drive system of a key project as an example, verification of cyaniding process has been conducted.
deep depth cyaniding; high hardness surface; process test; production verification
2016-09-19
郭 徽(1966-),男,湖北洪湖人,大学本科,高级工程师,主要从事航空机械制造、质量监督方面的研究。
1673-1220(2016)04-043-03
V261.93
A