注调结合精细管理确保茨20-139井组长效开发

2016-03-13 15:11曹建新中油辽河油田公司茨榆坨采油厂辽宁辽中110206
化工管理 2016年31期
关键词:检泵增油螺杆泵

曹建新(中油辽河油田公司茨榆坨采油厂, 辽宁 辽中 110206)

注调结合精细管理确保茨20-139井组长效开发

曹建新(中油辽河油田公司茨榆坨采油厂, 辽宁 辽中 110206)

针对20-139井组存在的利用天然能量开发压力产量下降快;平面矛盾突出;出砂严重,检泵周期短等问题,采取了注调结合,控制含水上升速度;应用螺杆泵技术;进行油层处理等措施。增油5638吨,管理措施增油2878吨。

出砂;平面矛盾;调剖;含水下降;螺杆泵

茨13断块构造上位于辽河盆地东部凹陷北部的茨榆坨构造带中段,含油面积6.3km2,石油地质储量649×104t,可采储量88.0×104t,标定采收率14%,主要含油目的层为S32段,油藏类型为具有边底水的岩性—构造油藏,油藏埋深-1690m~-1820m。油水界面在-1800m。茨20-139井组位于茨13块中部,共由6口井组成,水井1口:茨20-139,油井5口:茨19-138、茨19-139、茨20-138、茨21-139、茨20-G140C组成。

1 井组开发中存在的问题

1.1 天然能量开发,压力,产量下降快。

由于井组生产的油层单一且较厚,井组初期产能高,但地层压力补充不足,产量下降快。

井组天然能量开发阶段的四口油井,投产一年,产油量由88.7t降到46.2t,月平均递减为4.17%,其中茨20-138井达到4.92%。统计茨20-139井组投产初期动液面资料,平均-1071m,投产6个月-1376m,下降了305m,平均月下降51m,反映出该井组能量不足。到2002年4月注水开发前地层压力只有10.34MPa,仅为原始地层压力(17.56MPa)的58.9%。

1.2 储层非均质性强,注水后井组平面矛盾突出。

茨20-139井组所处的13块S32储层为正韵律沉积,储层单层厚度大,层内非均质性强,储层下部渗透率明显好于上部,受渗透率及重力影响极易导致注入水沿底部突进,同时油水粘度比大,也加剧了注水突进现象,导致平面矛盾突出。

1.3 油层出砂严重,检泵周期短。

由于茨20-139井组所在茨13块储层胶结疏松,尤其经历过1991年和1999年两次蒸汽吞吐,以及开展的不稳定周期注水,采用普通抽油机生产时,因为排液是脉冲式的,在液体的冲刷下,加重了地层出砂,导致储层出砂越来越重。井组5口油井原采用12型抽油机生产时的平均检泵周期只有193天,平均冲砂厚度为25.78米。

1.4 胶质沥青质含量高,地层易堵塞

随着开采时间的延长,地层压力、温度逐渐下降,原油中胶质和沥青质会不断析出,堵塞油流通道,原油流动性变差,胶质沥青质在井筒附近凝结,引起油层堵塞,油井压力下降,产量下降。

2 对策及实施效果

2.1 注调结合,控制含水上升速度

(1)注水开发,补充地层能量。 井组依靠天然能量开采14年,地下亏空严重。累计亏空26.8613×104m3。为了补充地层能量,茨20-139井于2002年4月转注,井组进入注水开发,注水井段1693.1~1775米,厚度64.4米,10层,分层注水,注水方式为正注,配注为60m3,注水压力为0.1MPa,注采比1.51。

注水开发阶段分为两个阶段:见效增油阶段(2002.04-2003.12);注水见效含水上升阶段(2003.12-2005.6);本阶段的特点是:由于连通性较好,注水初期在较短时间内就见到了明显效果,注水见效后,地层压力得到补充,但井组含水上升速度快,虽然水井调小了配注并实行过间注,井组日产液量随注水量变化呈周期性波动,但井组含水仍较高。

(2)实施调剖调驱,控制含水上升速度。针对井组含水上升速度快的问题,为改善平面矛盾,2005年6月开始实施调驱。至今共实施完成五次调驱,累计增油5638t,平均见效期为462天。每次调驱后,井组均在一个月左右见效,表现为日产液量上升,含水先升后降,日产油上升,动液面上升,从增油效果和有效期看,第二次和第四次效果明显,共增油4715t,有效期两年。调驱有力保障了区块的能量补充和增油控水。

2.2 应用螺杆泵技术,加强管理,合理调整工作参数。

自2002年起,在茨20-139井组逐渐推广应用螺杆泵采油技术,2002年初茨20-138和茨19-139井下入螺杆泵,其它3口井于2009年下入,自此井组全部应用螺杆泵采油。螺杆泵具有携砂能力强,生产稳定的特点。井组日产液稳定,液面稳定,日产油由13t升至23t,含水由86%降至76%。检泵周期由193天延长到目前的626天。延长433天。平均冲砂厚度为14.73米。效果较好的茨19-139井,2002年3月下螺杆泵后,日产液由2.2t上升到12.8t,日产油由1.6t上升到4.t,含水7.5%,检泵周期由131天延长至995天。

2.3 实施油层处理,提高单井产量。

针对油层堵塞问题,该井组采用化学吞吐处理油层堵塞10井次,平均见效期为178天,累计增油2120t。

其中,工艺措施处理五轮,2014年12月的化学吞吐,稳产时间较长,达150天,日产液由3.3t上升至23.2t,日产油0.6t上升至3.8t,动液面上升。

3 结语

①动态调配和调驱技术的有效应用,是恢复地层压力,抑制注入水水窜,提高油井稳产基础的必要手段。今后,我们要继续做好茨20-139井调驱,及时动态调配,确保油井稳产。②合理调整油井工作制度是挖掘油井潜力的一项日常管理措施。今后,我们要细化油井管理,保证油井正常生产。

[1]张鑫.欢26块杜家台低渗油藏优化注采参数研究[J].中国高新技术企业,2010,22:167-169.

[2]杜鑫,等.低渗透油田注水效果分析[J].石油化工应用, 2011,30,1:29.

[3]王建华,等.精细分层注水技术研究与应用[J].油气井测试,2011,20(4)42-44.

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