复杂条件下综放工作面调采技术研究与实践

2016-04-08 02:10王士奎
山东工业技术 2016年7期

摘 要:本文通过不规则综放工作面大角度调采的实践,解决了大角度大比例调采、运输巷过拐点、过平行于工作面的老巷、大跨度支护等一系列技术难题,避免了工作面停产改造,提高了资源回收率,为类似条件下的工作面设计、开采积累了宝贵经验,具有较好的推广应用价值。

关键词:复杂条件;综放工作面;过老巷;大角度调采

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.07.205

1 矿井及工作面概况

付村煤矿是山东能源枣矿集团下属主力生产矿井之一,1998年投产,核定生产能力270万吨/年,主采3上、3下煤层,井田构造复杂程度属中等偏复杂类型,受断层和村庄压煤影响,为保证生产接续和资源回收率,工作面多采用不规则布置。

3上402综放工作面位于井田南冀的东四采区西部,煤层厚度5.41m,倾向长40-241m,走向长1327 m,可采储量128万吨,工作面装备ZFS5200/17/33(B)型液压支架、MG-300/700型煤机、SGZ-830/800型前后部运输机、SZZ-830/250型转载机、PLM-1500型破碎机、SSJ1000型胶带输送机(共六部)。

由于断层影响,该面极不规则布置,以运输巷导1点为界,里段沿3上402小面、3上403工作面采空区布置,为正常推采阶段;外段两巷分别沿F14(H=22m)、F17-1(H=10m)断层掘进,为边采边缩支架阶段。运输巷存在3个拐点,其中导1点处拐角最大为26°,需提前刷大机头侧巷道,大比例调采机尾,同时平行过3上402小面联巷,地质情况复杂,属孤岛开采,矿山压力显现明显,生产组织及安全管理难度较大。如图1所示。

2 关键技术难题

该综放面过导1点时,需大比例调采机尾,同时过平行于工作面的老巷,机头侧刷帮后跨度大,安全及技术管理难度均较大。

(1)大比例调采。3上402工作面运输巷拐点(导1点)为26°,全部过完拐点工作面机尾需比机头多调采推进125m,工作面支架数量多达161,调采距离长,周期长,调采比例大,易出现支架挤架、咬架,运输机上穿下滑控制难度大。

(2)过长距离老巷。调采过程中要过长238m的3上402小面联巷,该巷与工作面平行,一次性揭露长度大,生产工序复杂,顶板及推采层位管理困难,正规循环次数及开机率受限制,影响调采进度,造成机头大跨度控顶区域顶板下沉量增加,支护困难。

(3)大跨度巷道支护。工作面转载机长度68m,拐点角度26°,角度较大造成转载机与胶带输送机搭接困难,无法顺利通过,导1点前后需扩帮,刷大断面,此处为三岔门、四岔门布置,即六部胶带机道、五部胶带机道、3上402小面联巷、3上403材巷同时在拐点处交汇,前后90m巷道沿落差为10m的F17-1断层掘进,距离断层面0-6m不等,拐点处老塘侧需刷帮,最大跨度达11米以上,顶板支护困难。

3 解决方案及技术措施

(1)调采方案。利用CAD模拟与现场实际测量相结合,制定调采方案。当工作面运输巷离拐点38m时,开始大比例调采机尾,分3个阶段进行,调采比例分别为2:1、4:1、6:1,机头共推进35m,机尾推进160m;过老巷后期阶段,老巷与工作面间的煤柱逐渐缩小,小于3.0m时,减小机尾调采比例加快机头推进,快速推过大跨度空间。如图2所示。

(2)拐点扩帮。导1拐点为26°,巷道宽度为3.5m,转载机长度为68m,转载机缩至最短长度40m时,仍无法通过,经模拟计算,在非工作面侧煤帮扩刷40m,拐点处最大扩帮深度3.8m,拐点向采空区方向30m,拐点向五部机头方向10m,可保证转载机在最短长度下顺利通过拐点。在第六部机头改造前,完成扩帮工作。如图3所示。

(3)大跨度区域控顶支护设计。1)扩帮范围内原巷道顶部施工6米快装预应力鸟巢锚索,锚索按锚杆间排距居中布置,每排均匀布置3组锚索,包括402材运联巷三岔门向里5米位置;对新扩帮处,当扩帮深度超过1.0m时,施工8米快装预应力鸟巢锚索,锚索按锚杆间排距居中布置,采用300×300mm×12mm的锚索托盘和2根CK2550树脂锚固剂锚固,外加索具固定;2)扩帮区域采用单体+交接顶梁加强支护,间排距1.0×1.0m,距扩帮处迎头不超过3m,单体初撑力不小于80KN;当扩帮10米后,在行人侧靠近胶带架处支设单体支柱后再向前扩帮,柱距1.0m。当扩帮长度达到20米时,将拐点三岔门处顶板用单体支柱进行支护,间排距为1000×1000mm。

(4)胶带、转载机改造。1)调采前,对第六部胶带输送机进行改造,减缩短第六部胶带及转载机整体长度,为后期转载机与第五部胶带搭接创造条件。第一次拆除胶带机固定架(包括储带仓、涨紧绞车),只剩下胶带机驱动装置;2)当第六部胶带机头缩至最短7m时,开始缩转载机溜槽,共5节,长8.7m;再对第六部胶带机进行二次改造,全部拆除第六部胶带机,使用单体向扩帮区域调整转载机及第五部胶带机,使转载机与第五部胶带顺利搭接,形成运输系统;3)调采过程中,生产班将转载机拖后,检修班缩减转载机溜槽,直到转载机剩余最短长度40m后,生产班仍将转载机拖后,由检修班拉移转载机,并调试第五部胶带输送机,当转载机与第五部胶带输送机呈一条直线时,运输系统恢复合理状态,将拆除的转载机溜槽重新安装至原始位置,恢复正常拉移。

(5)支架调整。1)调采前,首先调整支架状态,小比例调采机头,使工作面支架架向面对机尾,以支架两棵前立柱偏差5cm为标准,即机尾侧立柱拖后机头侧立柱5cm,便于调采过程中控制运输机下滑速度;2)调采前及调采过程中,拉移支架时从机尾开始,使用侧护板调整支架,从机尾段支架开始逐渐撕开一定空间,侧护板全部打开;在移架过程中,逐渐将机尾段支架间的空隙挪移至工作面中间及机头段,工作面中间及机头段的支架侧护板留有余量,根据推采情况,采用小幅度、多循环调整方式,防止出现挤架、咬架情况。

(6)老巷推采。1)工作面推采在距离工作面30米时,提前用液压单体支柱配合铰顶梁对3上402小面联巷加强支护,防止老巷顶板因工作面动压影响破坏,发生冒顶和离层,加大老巷推采难度;2)小面联巷与工作面平行,为避免一次性揭露老巷距离长,采取加大比例调采机尾,增大工作面与老巷的角度,减少支架在老巷内的数量;3)调采过程中,对于老巷内的支护单体严格按照要求一刀一回撤,严禁提前回撤老巷内支护单体,杜绝空顶作业;4)老巷内因断层影响,部分巷道沿煤层顶板掘进,调采过老巷期间及时调整层位,按照老巷层位推采,稳定老巷顶板支护,保证顶板安全。

4 结论

针对3上402综放工作面过运巷大角度拐点、长距离老巷,机头控顶跨距大等难点,采取灵活机动的大比例调采,减少一次揭露老巷长度,安全推过老巷;在刷大区域内创新采用快装预应力鸟巢锚索支护顶板,实现了机头大跨度控顶区域的顶板安全;经过3个月调采,工作面顺利通过运输巷拐点,调采期间平均月产量达到9.2万吨,保证了矿井产量稳定及采场正常接续,比传统方式,减少一次工作面搬家,缩短了一个半月工期,多采出煤炭5.2万吨,取得了良好的经济效益,为类似条件下工作面设计、开采积累了宝贵经验,具有较大推广价值。

作者简介:王士奎(1972-),男,大学,助理工程师,主要从事煤炭生产技术管理工作。