优化烫金工艺 实现降本增效

2016-09-08 10:12贺景旭房效永
今日印刷 2016年8期
关键词:小盒烫金单耗

贺景旭+房效永

随着社会发展,包装印刷业逐步进入微利时代,如果包装印刷企业再以粗放式模式进行管理注定要被时代所抛弃。为了响应国家局“降本增效是内功”的号召,笔者公司根据将军集团精益管理工作统一部署和自身发展需要,于2015年9月导入精益管理理念,成立了精益课题小组,积极寻求利益增长点。

电化铝烫印是包装印刷中一道非常重要的印后加工工艺,该工艺过程运用直接影响了产品的质量、成本及生产效率。2015年笔者公司与同行业单位对比产品单耗时,发现白将军小盒产品的电化铝单耗偏高。基于以上情况,精益课题小组通过综合评价,确定以白将军小盒为实验产品,选择降低电化铝成本作为课题的方向。

笔者公司引进了新的凹印机,白将军产品转移至该设备生产,产品由12联大张改为18联大张,由此带来了后面烫金工序版幅的增大,这给白将军小盒产品烫金工艺的改进提供了良好契机。整体思路就是,通过这次版副变化重新安排烫印工位、工序,来提高电化铝利用率,从而达到降低成本的目的。

工艺改进思路

从烫金后的电化铝图案可以看出,第一工序中电化铝的幅面存在空白面积较大,材料利用率较低。显而易见,如果把“Taishan”字母从第一工位中分离开单独成一工位的话,就可以根据其图案尺寸进行分切电化铝,长、短线条还占用一个工位用整卷电化铝烫印,重新计算两个工位的电化铝跳步进行烫印,以此来提高电化铝的材料利用率。

如果仅仅是把“Taishan”字母从第一工位中分离开,这样就增加了一道工序,不但降低了生产效率,而且还增加了人工和能源成本。

目前笔者公司有两台双工位烫金机,可以考虑将“Taishan”字母放在单工位烫金机上烫印,其余的放在双工位烫金机上烫印。其中,原来的盾牌和“泰山”字不变,组合为一个工位,另外,长、短线条组合为另一个工位。

课题实施

改进思路明确后,接下来进入实施阶段。

第一,根据产品特性选拔相对有经验的人员,对其进行新工艺的理论及操作培训。

第二,进行设备局部改造。工艺改进后,“Taishan”字母单独烫印,要求同时安装6卷电化铝,而电化铝送箔辊本身尺寸原因,单根送箔辊支架无法满足新工艺的要求(如图3所示)。再加装一根送箔辊支架后,每根支架上安装3个送箔辊,满足了新工艺的要求(如图4)。

第三,新工艺各参数的确定。根据“Taishan”字母图案尺寸及合理余量,将电化铝规格分切为37mm。

按照上述工艺要求进行生产,盾牌和“泰山”字未做任何改变,所以烫印后电化铝图案变化的只有线条和“Taishan”字母。其烫印后的图案如图5所示。

从图案可以看出,电化铝幅面较改进前得到充分利用。

成果验证

对工艺改进前后的产品进行各种数据统计、分析,产品质量标准和生产效率不变的前提下,产品不但达到了质量要求,而且合格率也没有降低(如表1、2)。发生改变的只有电化铝单耗和设备改变引起的电能单耗。

从电化铝和电能单耗改变情况统计表(表3)中可以看出,工艺改进后每箱成本下降3.46元,白将军以每年产量12.2万箱(2015年年产量)计算,每年白将军产品可节约成本3.46X12.2=42.21万元。

总结

通过该项目的实施,项目组成员熟悉和掌握了问题分析与解决的方法及技巧;对项目成果完成了固化,对《白将军小盒烫金工序作业指导书》、《白将军小盒工艺流程》及经济责任制中烫金工序的考核指标重新修订,进行标准化;根据该项目总体思路,在其他产品当中进行推广,力求更多地降低产品成本。

作者单位:济南泉永印务有限公司

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