两座100 m高薄壁结构冷却塔控制爆破拆除

2016-10-10 08:06范晓晓董保立张纪云张英才徐鹏飞
工程爆破 2016年4期
关键词:塔体民房卸荷

范晓晓, 董保立, 张纪云, 王 晓, 张英才, 徐鹏飞

(1. 河南迅达爆破有限公司, 河南焦作 454000; 2. 河南理工大学 土木工程学院, 河南焦作 454000;3. 中国矿业大学(北京) 力学与建筑工程学院, 北京 100083)



两座100m高薄壁结构冷却塔控制爆破拆除

范晓晓1, 董保立1, 张纪云1, 王 晓1, 张英才2, 徐鹏飞3

(1. 河南迅达爆破有限公司, 河南焦作 454000; 2. 河南理工大学 土木工程学院, 河南焦作 454000;3. 中国矿业大学(北京) 力学与建筑工程学院, 北京 100083)

根据冷却塔高、质量大、壁厚薄以及周围环境复杂等特点,制定了安全可靠的爆破方案。通过采用高卸荷槽复式切口爆破拆除技术,选择合适的爆破参数,采取合理的预处理措施和相应的安全防护措施,对两座100m高薄壁结构冷却塔成功实施了控制爆破拆除。降低了冷却塔爆破振动效应,实现了冷却塔爆破拆除精准定向。振动测试结果显示,冷却塔爆破拆除产生的振动速度均在安全允许范围内,证实了振动控制措施的有效性和实用性,可为同类爆破拆除工程提供参考。

薄壁结构; 冷却塔; 控制爆破; 高卸荷槽; 预处理; 安全措施

1 工程概况

1.1塔体结构

拟拆除两座冷却塔均为薄壁钢筋混凝土结构,其形式及淋水面积均相同,高100m,底部半径为40m(+0.00m),圈梁处半径为37.07m(+7.82m),塔体上口半径为22.38m;圈梁处壁厚为700mm,塔体壁厚最薄处仅为160mm,筒体由40对人字柱支撑,人字柱为φ 600mm的钢筋混凝土圆柱。

1.2周围环境

冷却塔周围环境较为复杂,1#冷却塔东侧11m处为厂区围墙,围墙外为空地;南侧8m处为厂区围墙,围墙外为空地。2#冷却塔西侧10.5m处为厂区主道路,16.5m处为厂区停车场,63.4m处为食堂及值班楼;北侧10m处为厂区围墙,24m处为七一西路,路北侧为高压线,40m处为民房;南侧3m处为厂区小车班办公室,18m处为电缆沟(带电),2m处为车库。周围环境见图1。

图1 周围环境示意图Fig.1 Schematic diagram of surrounding environment

2 爆破难点

(1)距冷却塔北侧的民房、高压线路和南侧的电缆沟较近,需要重点保护。

(2)塔壁壁厚最大700mm,最薄160mm,人字柱为φ600mm的圆柱,炮孔深度较浅,填塞长度短,爆破飞石较难控制,必须采取防护措施,减少飞石。

(3)冷却塔高且质量大,在塔体倒塌触地的过程中可能会产生较大振动,为了保护周围建筑及运行设施不受振动的影响,需要采取减振措施。

3 爆破拆除方案及参数

3.1倒塌方向的确定

为保护冷却塔北侧民房和高压线路不受影响,根据冷却塔周围环境,考虑到其东南侧有满足倒塌的场地,因此,确定采用定向控制爆破拆除技术进行爆破拆除,两座冷却塔均向东偏南30°方向倒塌。

3.2爆破切口设计

根据多年冷却塔工程爆破经验,在对冷却塔进行结构分析和验算的基础上,采用冷却塔高卸荷槽复式切口爆破技术,在爆破切口范围内开设多个以倒塌中心线为基准,向两侧呈阶梯状分布的高卸荷槽,使之与定向窗组成复式爆破切口〔1〕。因此,爆破切口仅在人字柱进行布置〔2〕。

(1)切口高度:取冷却塔人字柱高度,7.8m。

(2)切口长度:冷却塔由40对人字柱支撑,根据相关理论〔3〕和工程经验,确定冷却塔切口宽度取筒身下口周长的0.6倍,即139.7m,实际施工时,仅取24对人字柱布置炮孔。

3.3爆破参数

(1)炮孔参数

人字柱为φ600mm的圆柱,采用单排布孔,炮孔深度42cm,抵抗线30cm,炮孔间距40cm。

(2)单孔装药量

单孔装药量Q按照体积公式计算:

Q=q·S·h

式中:q为炸药单耗,取1.3 kg/m3;S为圆柱截面积,m2;h为爆破体高度,m。经计算Q=147 g,通过试爆最终确定单孔装药量为130g,实际炸药单耗为1.15kg/m3。

单个冷却塔爆破参数见表1。

表1 爆破参数

3.4预处理

(1)采用液压炮锤对冷却塔内的淋水框架及系统构件进行预先拆除,将上塔爬梯与冷却塔塔身进行切割分离,避免淋水框架、系统构件和上塔爬梯对冷却塔的倾倒造成影响,保证塔体倒塌解体充分。

(2)为减少爆破总装药量和钻孔施工时间,弱化塔体刚度,保证冷却塔顺利定向倒塌,在冷却塔倒塌中心线两侧对称开设11条卸荷槽,高6 ~16m,均为1.2m宽。卸荷槽为隔跨开设,除净槽内混凝土,保留钢筋。隔槽破碎圈梁部分,保留钢筋。

(3)在爆破切口两侧采用机械开挖两个三角形定向窗。定向窗尺寸为底宽6m、高3m,见图2。

3.5起爆网路设计

采用非电双向延时多点触发爆破网路分段起爆,1#冷却塔首先起爆,2#冷却塔延迟310ms起爆。单塔以倒塌中心线为对称轴将炮孔对称划分为4个段别起爆,延时时间为310ms,可有效控制爆破振动对周围建(构)筑物和设施的影响。

4 安全防护措施

(1)为了减小爆破危害的影响,在人字支柱外侧覆盖三层草苫和两层钢丝网,北侧距离民房较近的支柱采用三层草苫和三层钢丝网进行防护。

图2 爆破切口示意图Fig.2 Schematic diagram of blasting cuts

(2)在冷却塔北侧开挖宽约3m、深度约3.5m减振沟,阻断地震波向外传播〔4〕,有效控制振动对北侧民房的影响。

(3)在冷却塔北侧围墙处搭设防护屏障,可阻挡飞石对周围民房的门窗玻璃的破坏;对南侧距离较近的循环水泵房,在窗户上挂设三层草帘,防止飞石砸坏玻璃。

(4)因南侧电缆沟中电缆带电,故将电缆架落至沟地,并在电缆沟中回填3 ~4m厚黄土,以免损坏电缆。

5 爆破振动监测与结果分析

现场共布设5个测点(图1),监测结果见表2,典型振动波形见图3。

表2 监测结果

图3 振动速度波形Fig.3 Vibration velocity waveform

监测结果表明,本次冷却塔爆破拆除过程中,电厂厂房最大振动速度为1.67cm/s,未超过《爆破安全规程》(GB6722-2014)〔5〕规定的2.5cm/s;民房的最大振动速度为1.41cm/s,未超过《爆破安全规程》(GB6722-2014)规定的1.5cm/s,振动在安全允许范围内。

此次爆破振动相对较大,主要原因:单座冷却塔的单段起爆药量较大;两座塔之间的延时时间较短,导致2#冷却塔的MS1段和1#冷却塔的MS9段同时起爆,爆破振动相对较大。

6 爆破效果与体会

两座100m高冷却塔起爆后按设计方向倒塌,塔体解体充分。周围建(构)物和设施等均没有受到影响,达到了预期的爆破效果。爆破效果见图4。

图4 爆破效果Fig. 4 Blasting effect

此次工程爆破振动相对较大,故在以后工程实践中,要注意选择合适的单段最大起爆药量,同时合理选择两座建(构)物起爆的间隔时间。

〔1〕 褚怀保,侯爱军,徐鹏飞,等. 冷却塔高卸荷槽复式切口爆破控制振动机理研究[J]. 振动与冲击,2014,33(9):195-199.

CHUHuai-bao,HOUAi-jun,XUPeng-fei,etal.Vibrationcontrolmechanismofcompositecutblastingtechnologyofhighloadrelievinggrooveofacoolingtower[J].JournalofVibrationandShock,2014,33(9):195-199.

〔2〕 王晓,徐鹏飞,张英才.两座90m高冷却塔控制爆破拆除[J]. 工程爆破,2015,21(2):40-42.

WANGXiao,XUPeng-fei,ZHANGYing-cai.Controlledblastingdemolitionoftwo90mhighcoolingtower[J].EngineeringBlasting,2015,21(2):40-42.

〔3〕 李胜林,刘殿书,刘凯,等. 双曲线冷却塔爆破拆除数值模拟研究[J]. 北京理工大学学报,2014,34(2):123-126.

LISheng-lin,LIUDian-shu,LIUKai,etal.Numericalsimulationstudyonblastingdemolitionforhyperboliccoolingtower[J].JournalofBeijingInstituteofTechnology,2014,34(2):123-126.

〔4〕 潘涛,康明,赵明生. 减震沟相关参数对减震效果影响的数值模拟[J]. 金属矿山,2013(5):45-48.

PANTao,KANGMing,ZHAOMing-sheng.Numericalsimulationofdampingeffectsofdampingditchparametersonvibrationreduction[J].MetalMine,2013(5):45-48.

〔5〕 爆破安全规程GB6722-2014 [S]. 北京:中国标准出版社,2014.

SafetyregulationsforblastingGB6722-2014[S].Beijing:ChinaStandardsPress,2014.

.

Controlledblastingdemolitionoftwo100mhighthin-walledstructurecoolingtower

FANXiao-xiao1,DONGBao-li1,ZHANGJi-yun1,WANGXiao1,ZHANGYing-cai2,XUPeng-fei3

(1.HenanSchindlerBlastingCo.,Ltd.,Jiaozuo454000,Henan,China;2.SchoolofCivilEngineering,HenanPolytechnicUniversity,Jiaozuo454000,Henan,China;3.SchoolofMechanicsandArchitecturalEngineering,ChinaUniversityofMining&Technology(Beijing),Beijing100083,China)

Thecoolingtowersarehigh,withlargemassandthinwallthickness,andthesurroundingenvironmentiscomplex,accordingtothecharacteristics,asafeandreliableblastingschemewasdesigned.Two100mhighthin-walledstructurecoolingtowerweresuccessfullydemolishedbyusingtheblastingdemolitiontechnologyofhighunloadinggroovecompoundnotch,theappropriateblastingparameterswereselected,appropriatepretreatmentmeasuresandthecorrespondingsafetymeasuresweretaken.Theblastingvibrationeffectwasreducedandpreciseorientationofcoolingtowerblastingdemolitionwasachieved.Thevibrationtestresultsshowedthatthevibrationvelocityofblastingdemolitionofcoolingtowerwasinthesaferangeandthevalidityandpracticabilityofthevibrationcontrolmeasureswasproved.Itcouldprovideareferenceforsimilarblastingdemolitionprojects.

Thin-walledstructures;Coolingtower;Controlledblasting;Highunloadinggroove;Pretreatment;Securitymeasures

1006-7051(2016)04-0052-03

2016-03-08

国家自然科学基金(51474218)

范晓晓(1987-),男,助理工程师,从事拆除和岩土爆破工作。E-mail: 634942170@qq.com

TD235.3

Adoi: 10.3969/j.issn.1006-7051.2016.04.011

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