量化考核机制在联合站站降本增效工作中的作用

2016-10-14 22:40肖剑周玉军王强顾嫣
科学与财富 2016年28期
关键词:量化考核降本增效成本

肖剑+周玉军+王强+顾嫣

摘 要:首站是一座比较完善联合站,设有原油脱水、外输,污水处理、外输,化验,卸油、稳定等生产装置,主要作用是通过对原油的处理,达到三脱、三回收,出四种产品(天然气,净化油,净化污水,轻烃)以及进行商品原油的外输。因首站本身并不产油,为了更好的实现低油价下保效创效,首站在运行岗位实现了量化考核机制,对制约成本的吨油耗电、吨水耗电、吨烃耗电以指标形式下发到岗位,加大奖惩力度,提高职工创新创效及工作积极性,实现了首站成本的逐步降低。

关键词:成本 降本增效 量化考核

联合站成本发生主要由电、水、药剂、材料费、工程维修等几方面组成。其中工程维修导致成本增加,可通过单项说明进行说明清楚,药剂、材料费均为大队下达维持生产运行成本,为不可控成本,可控成本主要为用电、用水成本。用电成本占基层队总成本的大部分,节约用电是降低成本发生的主要途径。以首站为例,介绍量化考核机制在联合站降本增效中的作用。

一、电量量化考核机制运行基本概况:

首站运行班由运行班长、外输分水、计量、污水、压缩、化验、门卫七个岗位组成。首站全站用电计量共有9块电度表,2块计量外输岗外输泵用电,2块分别计量压缩岗压缩机及清水泵用电,3块计量污水岗外输泵及回收泵用电,1块计量卸油泵用电,1块计量热水泵用电。根据电度表公用,可对原油外输吨油耗电、污水外输吨水耗电、稳定压缩吨烃耗电进行考核。

二、量化考核机制执行后突出成绩。

1、职工上报两相改善经营管理建议,生产运行、节能效果明显。

1)建议1:优化卸油泵操作,提高泵效、降低能耗。

存在问题:白天卸油量大,卸油泵高频运行,泵效高,夜间卸油池进液量小,卸油泵因使用自动调频,夜间卸油泵频率低于20Hz,泵效低,多消耗电量。

改进措施:调整卸油泵运行方式,白天使用自动调频,夜间加强卸油泵管理,卸油池达到高液位时,开启卸油泵,卸油池低液位时,停运卸油泵,确保卸油泵在高频段运行,提高夜间卸油泵泵效,节约用电。

经济效益测算:测算期间为2016年2月~ 2016年4月。经济效益测算应用降低能耗型类型模板。

经测算3个月可节约电费2802元。

2)建议2:降低分水器出油含水,减少稳定用气量。

存在问题:破乳剂加药点离分水器进口太进,破乳剂在管线内没有与处理液充分混合,分水器脱水效果差。

改造措施:破乳剂加药点前移,离分水器距离增加到75米,分水器进液与破乳剂充分混合,分水器出油含水降至20%。

经济效益测算:测算期间为2016年2月~ 2016年4月。经济效益测算应用降低能耗类型模板。

经测算3个月可节约燃气费20136元。

2、奖惩考核制度的落实,提高职工主观能动性。

1)勤联系,多沟通,降低污水外输压力,降低吨水成本。

首站污水外输压力受下游影响,在外输相同排量的情况下,外输干压波动较大,高压力产生高耗电,高耗电导致吨水成本增加。量化考核机制执行后,吨水成本与职工奖金直接挂钩,职工为了降低吨水成本费用,降低外输压力,积极与下游单位联系,建立了良好的沟通机制,节约了用电,增加了收入。经测算3个月可节约电费9156元。

2)勤跑腿,多操作,降低原油外输泵泵压,降低吨油处理成本。

首站外输升温由一台加热炉完成,外输泵出口管线为DN350管线,加热炉进出口管线为DN200管线,为了降低加热炉进出口压差,需要开启旁通阀门。首站原油外输量由集输大队调度室统一下达,一天内原油外输排量调整频繁,量化考核机制没有实施前,旁通阀门不能及时调整,泵压与干压相差较大,吨油成本变化较大。下一步,将增加气动调节阀一台,利用加热炉前后压力表进行差压调节,稳定加热炉前后压差,确保加热炉最大通量,降低并稳定了吨油外输成本。

3)勤动脑,多创新,提高轻烃产量,降低吨烃成本费用。

首站稳定轻烃耗电在相同的情况下,轻烃产量波动较大,广大干部职工群策群力,通过技术改造优化稳定工艺,提高轻烃产量,将在今年轻烃检修期间进行完善,改造工艺如下:

改1:降低压缩机出口压力,避免压油对压缩机影响。

措施:河压站原料气安装压变,气动调节阀设定压差调节,为满足三相分离器漂油压力要求,设定压差值为0.05MPa。 去掉正压补气压油流程,压油管线安装负压管道泵及单向阀,压缩机进出口安装补气调节阀稳定进口压力,管道泵设定高低液位启停。

实现目标:压缩机出口压力降低0.05MPa以上;避免了补气压油后恢复生产对压缩机进口压力的突增影响。

改2:原油稳定冷却循环水工艺节能降耗技术改造措施:

冷却水原工艺流程存在问题:冷却器并联,为了平衡水量,系统憋压;冷却泵无变频器,泵压较高。

实施措施:残液罐冷却器1、2并联改串联或去掉旧的不用;冷却器3#单独泵流程运行;新上一台冷却水泵,实现2开1备;上2台变频器,实现变频调量,稳定压缩机进口及外排未凝气温度。

改3:完善轻油罐工艺,减少工人劳动强度,避免轻油的放空。

措施:安装调节阀,实现自动放水,稳定水位;连接轻油罐放水至卸油池密闭放水流程,防止放水管线冻凝;实现压油、漂油底进,轻油高出。

经测算,以上措施实施后,年可节约费用1.8万元。

三、量化考核机制实施后下步打算。

1、逐步细化机制,完善奖惩考核制度。

2、加强干部职工技术培训,扩矿视野,加大新技术的应用。

3、加强自控改造,以最优化参数实现降本增效。

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