焦化废水优化处理组合工艺

2016-11-12 06:02吴国维
化工设计通讯 2016年7期
关键词:厌氧池沉池氧池

吴国维

(科盛环保科技股份有限公司,江苏南京 211500)

焦化废水优化处理组合工艺

吴国维

(科盛环保科技股份有限公司,江苏南京 211500)

介绍一种焦化废水优化处理工艺,先经过隔油、气浮预处理过程去除焦化废水中的油,降低氨氮、COD指标,然后配水使其达到生化处理标准,再经过1#好氧池、一沉池、厌氧池、2#好氧池、二沉池、混凝沉淀池以及深度处理池一系列处理之后,使出水水质达到排放标准;本工艺工艺路线短,处理效率高,效果稳定,节能降耗,经济效益和社会效益显著。

焦化废水;组合工艺;优化处理

焦化废水产生于炼焦、制气过程及化工产品回收过程,其水质复杂、产生量较大、毒性大,污染严重。污水中除含有氨氮、硫氰化物、硫化物、氰化物等无机化合物以外,还含有如酚、萘、吡啶、喹啉等主要以单环或多环芳香族化合物及含氮、硫、氧的杂环有机污染物,是难处理的工业污水之一。

目前,国内外对于焦化污水处理的技术主要采用A/O或A2/O工艺,脱氮机理为全程硝化反硝化,但上述工艺存在着许多弊端,主要表现在:①脱氮率受硝化液回流比限制,原水受C/N比限制;因此,需要大比例硝化液回流至反硝化池脱氮,动力消耗大,实际的污水水力停留时间短;②由于焦化污水C/N比低,需外加碳源来维持反硝化脱氮;③工艺流程长,构筑物大,基建投资高,占地面积大;④处理费用高。

1 工艺介绍

针对以上问题,提出了一套优化组合工艺,具体工艺流程见图1。

图1 工艺流程图

工艺流程方法介绍:

1)来自炼焦、煤气净化以及化工产品精制等工艺过程的焦化废水,水质为:COD5 000~7 000mg/L,氨氮500-1 200mg/L,挥发酚300~500mg/L,氰10~30mg/L;经过蒸氨后氨氮降为200~500mg/L;先在隔油池中停留1.5~2h,去除焦化废水中的轻油和重油,再经气浮处理降低焦化废水中的氨氮,经隔油、气浮处理后的焦化废水水质为:COD<4 000mg/L,氨氮<300mg/L,油<30mg/L,SS<10mg/L,酚<100mg/L,氰<20mg/L。

2)将经过隔油、气浮处理的焦化废水进入调节池按(1~1.2)∶1的比例与生活废水等低指标水进行配水,配水后的焦化废水COD<2 000mg/L,氨氮<150mg/L,pH值为6~9;其中70%焦化废水进入到1#好氧池中,剩余30%焦化废水直接进入厌氧池的前端进水口;焦化废水在1#好氧池中HRT为40~45h,在一沉池中HRT为4~5h,在厌氧池中HRT为40~43h,在2#好氧池中HRT为30~32h,在二沉池中HRT为4~5h。

3)从二沉池出来的焦化废水进入混凝沉淀池,按0.1~0.2g/t加入PAM阴离子型絮凝剂,按1~2g/t加入PAC絮凝剂,进一步降低废水中的氨氮和COD指标;然后进入深度处理池采用臭氧对焦化废水进行脱色处理;经过以上步骤处理后,最终焦化废水出水水质为COD<80mg/L,氨氮<10mg/ L,挥发酚<0.3mg/L,氰<0.2mg/L,油和悬浮物基本去除,水质指标达到排放标准。

其中:一沉池污泥回流至1#好氧池,其污泥回流比为100%;二沉池污泥分别回流至1#好氧池、厌氧池和2#好氧池,其污泥回流比为100%~200%;1#好氧池采用活性污泥法,2#好氧池采用生物填料法;1#好氧池和2#好氧池池底均设旋混曝气器,采用鼓风曝气方式。

2 结论

1)进入到生化处理段的废水按比例分别进入到1#好氧池和厌氧池中,与传统的将所有废水都进入到好氧池中的做法相比,可明显降低对好氧池的冲击负荷,更有利于活性污泥中微生物的生长;同时,少量的废水进入到厌氧池中,可有效地补充厌氧池中所需的碳源,更有利于反硝化反应的进行。

2)一沉池的污泥回流到1#好氧池中,更有利于硝化菌种的培养,同时也增加了1#好氧池的污泥浓度,进而增加1#好氧池COD的降解能力,从而减轻2#好氧池的负荷以及保证其硝化菌的正常生长;同时1#好氧池也具备AB工艺A段特性,负荷高,微生物时代时间短,活性高,产泥量率高,活性污泥以细菌为主,微生物吸附性强。

3)生化处理过程将各反应阶段有机整合在一起,各生物菌群相对独立,在专属微生物的作用下,焦化废水中COD、NH3-N、酚和氰化物等污染物分别完成酸化、水解、脱氮、除碳等生化反应过程,处理效率高,效果稳定。

4)2#好氧池采用弹性填料,活性污泥不会发生污泥膨胀,出水效果好,SS较低,使后续处理的成本降低,并且该段有机负荷较低,适合硝化菌种生长,提高氨氮处理效果。

5)处理后的出水COD、氨氮、酚、氰、油等指标均可达到国家规定的排放标准,且工艺路线短,投资成本低,节能降耗,经济效益和社会效益显著。

Optimization of Coking Wastewater Treatment Process

Wu Guo-wei

In this paper,an optimized process of coking wastewater treatment is introduced.The oil in the coking wastewater is removed by oil-separating and air-fl oat pretreatment,then the ammonia nitrogen and COD are reduced,then the water is treated to the biochemical treatment standard.A sedimentation tank,anaerobic tank,2 # aerobic tank,secondary sedimentation tank,coagulation sedimentation tank and a series of treatment of the depth of treatment,the effl uent quality to discharge standards;Stability,energy saving,economic and social benefi ts signifi cantly.

coking wastewater;combined process;optimal treatment

TQ520.9

A

1003-6490(2016)07-0157-01

2016-07-11

吴国维(1986—),男,江苏扬州人,助理工程师,主要研究方向为环境工程。

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