一起220kV电流互感器冲顶故障的处理及分析

2017-01-05 12:15
电气技术与经济 2016年6期
关键词:罩壳冲顶器身

胥 云

(国网江苏省电力公司检修分公司南通运维分部盐城运维站)

一起220kV电流互感器冲顶故障的处理及分析

胥 云

(国网江苏省电力公司检修分公司南通运维分部盐城运维站)

本文根据一起盐城运维站所辖变电站发生的220kV电流互感器冲顶故障,通过返厂试验及解体检查确认了设备故障原因,并提出了相应的防范措施,避免此类故障再次发生。

电流互感器;冲顶故障

1 故障简述

2016年3月17日16时28分6秒,盐城运维站某220kV变电站220kV两套母差保护动作,运维人员现场检查发现一起220kV出线间隔开关电流互感器A相膨胀器发生冲顶故障,头部膨胀器和防雨罩均脱落。故障设备型号为LVB-220W3,出厂编号为11100569,出厂日期为2010年3月,投运日期2010年6月,制造厂为江苏思源赫兹互感器有限公司。

现场故障照片如图1~图2所示。

图1 故障情况(膨胀器外罩及上盒已脱落)

图2 膨胀器外罩及膨胀器上盒

2 返厂试验情况

故障发生后,运维站对该间隔故障产品及同组两台产品取油样化验,试验数据如表1所示。

针对现场情况,运维站疑为设备本身缺陷导致故障发生,立即通知厂家对设备进行返厂检查。产品返厂后进行局部放电测量和高压介损及电容量,其中 A相主绝缘击穿,无法测量,其余两相试验结果如表2、表3所示。

表1 故障相及同组设备现场油色谱数据

表2 故障相及同组设备返厂局放试验数据

表3 介损及电容量测试结果

从现场油色谱化验数据可以发现A相内部发生绝缘放电击穿;B、C两相返厂局放、介损及电容量测试结果无异常。

3 设备解体情况

(1)产品密封情况检查

产品拆解前,检查头部各密封面密封完好,未见异常。拆除一次导电杆,检查各密封件,未见异常。

(2)产品放油拆解

产品放油,拆除出线盒、过渡件,吊起产品瓷套组件。观察器身,发现器身外部绝缘表面存在黑色油灰。

(3)器身解体

拆除产品一次导电管及导电杆,吊起器身,发现产品P1侧器身顶部绝缘击穿,周围电缆纸已烧焦碳化,如图3所示。

图3 器身整体情况

拆除产品外包层至屏蔽层,观察器身内圈,发现器身内圈有所失圆;拆除屏蔽层至产品主绝缘,发现器身内圆在两侧存在两个较大的挤压痕迹;拆解产品主绝缘,在产品绝缘层中间部位发现P1及P2侧角环都存在碳化的情况,两侧碳化较为严重,中间有所减轻;继续拆解主绝缘,发现产品内部绝缘碳化减轻,拆解将至铁心罩壳处,发现产品绝缘存在错位变形现象,继续拆解至铁心罩壳,发现罩壳存在错位现象,罩壳P1侧顶端烧融。

(4)二次线圈拆解

切割铁心罩壳,发现罩壳内部线圈都已烧黑,罩壳内部被黑色碳化物质所覆盖,拆除各个二次线圈,发现线圈外包绝缘都有不同程度的烧伤。

综上所述,铁心罩壳变形位置、绝缘中间层位置、内圈挤压变形处级击穿通过到如图4所示。

图4 故障位置示意图

4 故障原因分析

根据本次电流互感器冲顶故障现象、解体情况,结合产品装配工艺过程进行故障原因分析如下:

头部器身主绝缘为手工包扎,从罩壳错位及绝缘纸皱褶分布情况来看,可能存在装配过程中,由于操作不当,导致头部受到外力撞击,使铁心罩壳顶部及两侧局部错位变形,撞击的挤压造成受撞击处绝缘层变紧,周边绝缘及内腔绝缘层局部变松。长期运行过程中,由于绝缘松动的位置存在较大油隙,加上在该处由于压力变化易产生气泡,在电场的作用下发生局部放电,使得该处绝缘发热,拆解过程中也发现相应绝缘层有过热痕迹;低能放电的同时使得变压器油裂解,产生相关气体;随着气体的产生,进一步加剧了局部放电的程度。首先使得局部绝缘击穿,在运行电压的持续作用下,造成主绝缘击穿,期间产生大量的气体,气体压力超过膨胀器爆破强度,从而使得膨胀器撕裂、飞出。

5 此类故障的防范措施

一是继续强化倒置式电流互感器首检色谱分析工作,梳理2010~2012年出厂的同厂家同型号设备投运后色谱分析情况;对投运后未进行色谱试验的设备,应按照基准试验周期尽快开展停电色谱试验。其他尚未开展过色谱分析的该厂家倒置式电流互感器,应结合停电进行一次色谱试验。

二是加强倒置式电流互感器日常巡视工作,重视其渗漏油、油位异常及膨胀器顶起现象,发现异常应及时进行检查处理,防止缺陷扩大。

2016-09-28)

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