天然气集输管线积水原因与预防对策

2017-03-03 14:22孙荣欣
化工设计通讯 2017年3期
关键词:清管消泡剂长输

孙荣欣

(中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气一厂输气队,河南郑州 450006)

天然气集输管线积水原因与预防对策

孙荣欣

(中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气一厂输气队,河南郑州 450006)

为了研究天然气集输管线积水原因,充分提高其完备性与安全性。通过对天然气长输管线的特征及运行模式展开探讨,系统分析了集输管线积水原因及产生的影响,最后根据控制、设备、人为作业等不同因素造成的管线积液提出不同预防及解决措施。

天然气;集输管线;积水

天然气已经成为当今清洁能源的典范,给社会发展与人们生活带来了不同程度的便利。而天然气大多由管道进行输送,如何管理与维护这些“天然气公路”值得我们思考。当前我国相关企业已经建成有综合调度、阶段提压、定期巡检等全方位保障措施,极大的保证了天然气集输管网的安全性[1]。本文针对天然气集输管线积水问题展开分析,提出相应预防措施,以期为同行提供建设性意见。

1 天然气长输管线的特征及运行模式

天然气长输管道是天然气运输过程中不可缺少的运输工具,有着不同于传统运输工具的特征。天然气的管道运输中长输管道能够单独对天然气完成从产地到市场的运输,具有运输速度快、运输效率高、运输规模化的运输特点。

天然气运输管道的铺设覆盖着天然气运输需要到达的各个地点,在运输中天然气从产地先到达净化厂完成净化,之后进入输配网,再到达燃气管网,最后才能到达天然气用户。在这整个过程中,天然气的运输一直是在管道网中进行。我国目前对天然气运输的管理实行分开管理模式,分别由产气企业、供气企业、长输管网和城市燃气管网各自对自己领域内的工作进行管理。每个行业的职业职责不同,对天然管理的内容也不相同,其中天然气长输企业对天然气长输管网的管理主要包括生产调度管理、管网管理和办公管理。管网管理主要是对天然气运输管道的管理,主要职责是负责天然气管道网的新建,对已有的管道网在运行中进行维护和改造。生产调度管理主要是对天然气长输管道在运行过程中进行控制协调,服务天然气的运输工作[2]。

2 集输管线积水原因及产生影响

2.1 自动排污装置等相关设备及其附件故障

一般情况下增压站设有自动排污分离装置,并有人工半自动或者自动操控,确保汽、水分离正常。但若自控阀门故障或者开关不利则会引起分离器排污不畅,引起水进入管线[3]。当前虽然大多数站场加装有液位报警系统,但缺乏自控联锁装置,加之员工素质参差不齐,往往导致有报警但是不动作,或者现场操作失误引起分离器水翻塔。而一些老旧偏远站场还是采用传统手动阀门进行控制,以至于控制精度不高,夜晚极易发生因为人员疲惫而产生的管线积水事件。再者,排污装置相关仪表附件也应保证完善,很多当班员工因为联锁报警声音过大,在晚上人为进行旁路,导致报警失效诱发事故。另外由于冬季气温偏低常会引起季磁浮子液位计的冻堵卡顿,致使分离器液位远传信息失效,以至于联锁保护不起作用,导致积水,甚至诱发天然气异常泄放事故。

2.2 消泡剂加注不合理

消泡剂能有效抑制气带液现象的发生,避免管线积液。但是消泡剂的加入并不是一成不变的,必须严格巡检充分掌握加注时机。在消泡剂最低使用量的同时充分抑制气泡的产生,避免水变相以气泡形式进入下游管线。所以应严格计算发泡周期,并且定期进行现场验证与巡检。在经验与科学计算的同时进行消泡剂加注,避免积水事故的发生。同时在消泡剂加注位置上也要精确选取,若消泡剂加注密度过大,且加注位置在分离器入口处,则会导致消泡剂与起泡剂接触时间短而沉入底部,消泡效果不佳。

2.3 清管作业影响

清管作业时往往会反复启停机产生利于清管器流动方向,但此时会造成管线输送压力的波动影响气井井口,造成相态变化,最终导致井底液体被带入地面管线。

3 预防措施

3.1 加强仪器仪表日常维护巡检

针对仪表卡顿现象应该做好充分的库房备件,发现问题立即更换[4]。对于没有加装自动控制系统的场站至少要进行联锁报警的设定,而且设置管理员权限,杜绝员工误操作。对于温度敏感性仪表,例如磁浮子液位,可采取防冻隔离液改造或者加强冬防保温制度,加装电加热绕丝带等手段确保现场仪表的正常。

3.2 完善消泡剂加注制度

针对易发泡部位进行合理的消泡剂加注模拟演算,并加强巡检。另外在经济允许的情况下可以加装数字化油田系统,实时监控每口井状态,通过动态数据综合分析产水率,然后智能决策加注消泡剂的时间和剂量。在分离器上安装消泡效果监控装置,动态监控效果,并对下步调控做好预判。

3.3 完善清管作业方式

改变以前采用单一双向清管器进行工作的传统施工办法,运用标准双向清管器配合泡沫清管器进行边清理边吸水的改进型做法,彻底清除管线积水。在清管周期上应根据当地气井产量及其积水状况进行综合考虑,在优化人力资源和物料配给方面进行最优清管作业。

4 结束语

综上所述,集输管线积水会导致管线的不稳定性,进而诱发安全事故。若管线出现阵发性出水很可能会影响下游设备与场站安全,需要严格防范。集输管线积水原因较为简单,且影响因素也仅仅是设备、操作、消泡等方面影响,需要相关工作人员做好日常防范工作。

[1] 陈斌,王霄,李柏鹏,等.靖边气田天然气集输管线清管时机探讨[C]//宁夏青年科学家论坛石化专题论坛,2013.

[2] 刘辉,郝春雷,甘德顺,等.天然气集输管线积水原因分析及预防措施[J].科技展望,2016,(30).

[3] 范华.复杂地表条件下高含硫湿天然气集输管道积液规律研究[D].北京:中国石油大学,2011.

[4] 赵庆兵.分析塔河油田塔雅天然气集输管线冻堵原因及防范措施[J].工业,2016(1).

Causes of Water Diversion from Natural Gas Gathering Pipeline and Preventive Measures

Sun Rong-xin

In order to study the cause of water accumulation in natural gas gathering and transportation pipeline,the completeness and safety of the gas pipeline are fully improved.Through the analysis of the characteristics and operation modes of the long-distance pipeline of natural gas,the causes and effects of the water accumulation of the pipeline are systematically analyzed.Finally,different measures and measures are put forward according to the different factors of control,equipment and man-made operation The.

natural gas;gathering pipeline;ponding

TE977

A

1003–6490(2017)03–0165–02

2017–02–11

孙荣欣(1976—),男,江苏江都人,技师,主要从事天然气输送工作。

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