强化过程与节点管理 优化调整机采井工况

2017-03-24 12:59王建国龚亚林
科学与财富 2016年27期
关键词:能耗油田

王建国++龚亚林

摘要:油田经过多年开发, 开发形势日益严峻, 在产量构成上, 存在着新区接替不足和措施效果差的现状;在产量运行上, 存在着稳产基础薄弱, 抗风险能力低、 油井技术状况逐年恶化等问题, 严重制约了油田整体开发效果。同时, 在电费、作业费涨价、作业井次居高不下等因素的共同影响下, 成本均衡运行的难度越来越大。为保持产量的稳定和效益的最大化, 立足于现有的物质基础, 逐步增加经济泵型的比例, 减少高耗设备、工艺的在用数量, 积极稳妥的进行产液结构调整工作, 逐步达到较为合理工艺规模, 从而实现效益最大化。

关键词:油田;产液结构;有杆泵;机采工艺;能耗;效益最大化

油田针对目前产液结构不合理, 泵型匹配失调、高耗能工艺比例偏高的问题, 在产液系统进行最大范围的合理调整, 重点对有杆泵实施整体泵升级, 对电泵大力上提泵挂、积极实施转抽, 进一步实现有效节电。通过对机采工艺构成、产液结构及工艺技术指标的分析研究, 证明实施调整产液结构、整合设备资源等措施, 减少了高耗工艺的比例、降低了能耗, 取得了较好的经济效益。通过对机采举升工艺现状的分析研究, 目前油井生产存在的主要问题是产液结构不合理, 地面资源利用率低。突出表现在两个方面:一是高耗能设备比重大, 油井经济效益差。二是抽油泵泵型匹配不合理, 工艺应用局限性大。

1 举升工艺优化方案

针对目前产液结构不合理, 泵型匹配失调、高耗能工艺比例偏高的问题, 在产液系统进行最大范围的合理调整, 重点对有杆泵实施整体泵升级, 对电泵大力上提泵挂、积极实施转抽, 进一步实现有效节电。(1)对能量好的有杆泵井, 普遍实施泵升级。共实施工作量35口, 增液1062.8t,增油 51.2t。(2)对能量差的有杆泵井, 通过加大前期注采调整力度 , 实施泵升级 。共有液面低于1500m的低能量油井34 口, 平均泵深1763.7m , 平均含水80.1 %。有效实施工作量10口, 恢复地层能量, 实施泵升级, 增液200t, 综合含水上升10%, 增油20t。(3)对东营组防砂井, 在实施70泵、95 泵提液的基础上, 根据地层能量, 应用大排量螺杆泵实施进一步提液。共实施 9 井次, 增液582.6t, 增油42.2t。(4)大力上提电泵井泵挂, 进一步实现电泵井有效节电。电泵井平均泵挂在1393 m , 下泵深度深, 沉没度过大, 造成有效功率低, 平均有效功率只有24.1kW 。通过测试发现, 通过上提泵挂, 优化机组配套, 实施一节电机匹配两节离心泵, 降低电机匹配功率, 减少离心泵级数, 单井日耗电降低700 kW·h , 系统效率提高3. 6%。对液面在700 m 左右15口电泵井, 作业时进行泵挂、机组的优化匹配, 实施后实现日节电1.05 kW·h , 日节电费 0.58万元。另外, 作业时单井还可以节约机组配套费用3. 3万元, 全部实施可减少电泵作业费用 47.1万元。

(5)对能量较好的150 m3排量电泵井实施改95泵。B150 m3 排量电泵平均单井日耗电 1 645kW·h , 提液单耗11.6 kW·h, 远远高出大排量电泵, 而 95 泵平均单井日耗电 388 kW·h , 提液单耗3.1kW·h , 是有杆泵中最低的。因此, 对能量较好的150m 3排量电泵井改 95 泵, 不仅可以保持液量、产量基本稳定, 还可以起到明显的节电作用。共实施3口井次, 液量、产量基本稳定, 日节电0.38×10 4kW·h, 日节电费0.21万元。( 6)暂关高液量、高含水电泵。共实施2口井次, 日产液量减少729t, 日产量减少 11.2t, 日节电0.47 ×10 4 kW·h, 日节电费0.26万元。

2 强化过程管理

为了有效配合产液结构调整, 通过强化过程管理, 紧密跟踪生产实际, 对泵深、沉没度、冲程和冲次等各类油井工况指标不断优化, 重点加大设备调整和参数优化为主的整体工况优化工作, 确保实现油井提液成功率 。(1)通过更换减速箱, 实现满冲程运转, 优化生产参数, 实施13口井, 平均冲程提高0.7 m ,平均冲次降低1.2次。(2)对偏磨、出砂、油稠井, 利用低速电机进行降冲次, 实施23口井, 平均冲次降低1.2 次。

(3)利用闲置12型、14 型抽油机, 对大泵提液井提高冲程、降低冲次, 優化工况, 实施12口井, 平均冲程提高0.6m, 平均冲次降低0.8 次。总之, 通过产液结构调整及举升工艺优化, 油田电泵井数由150口减少到130 口, 70 泵、95 泵井数由 115 口增加到 126 口。日产液量增加到5423t, 日产油量增加299. 8t, 日均耗电量减少58 910 kW·h, 平均提液单耗由7.46 kW·h/t降低到 6.72 kW·h/t。对于处在特高含水开发后期油田来说, 是保持稳产及降低运行费用的重要手段。

3 结语

根据现场实际应用, 得出了油藏工艺一体化和地面配套一体化合理匹配的几点认识:(1)举升工艺的优化应充分考虑油井的技术状况, 考虑套管状况、 井斜、 井液物性等因素对转向工艺方案设计的影响。(2)加强注采调整确保地层能量是实施工艺转向成功的前提条件。(3)加强现场管理, 实施设备整合能够有效地提高油井生产效益。

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