火电厂烟尘、二氧化硫、氮氧化物达标排放分析及应对

2017-05-12 07:50张晓东
中国科技纵横 2017年6期
关键词:烟尘氮氧化物二氧化硫

张晓东

摘 要:依据国家相关标准,火电厂烟尘、二氧化硫、氮氧化物必须达标排放,本文对西北某电厂的电除尘、脱硫设备、脱销设备在建设过程中的设计选型、设备改造等方面的情况进行了说明,提出了改造方案,经过机组的运行,证明改造方案是可行的,为高海拔地区的火电机组建设提供了经验。

关键词:火电厂;烟尘;二氧化硫;氮氧化物;达标排放

中图分类号:X322.012 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)06-0136-01

西北某火电厂2×660MW超超临界机组工程为新建工程,厂址位于青海省,是世界上上海拔最高的火电机组,同步建设FGD脱硫及SCR脱硝设施,主要大气污染物排放指标,烟尘、二氧化硫、氮氧化物实现了达标排放,指标优于现行国家标准。

1 工程概况

静电除尘器:采用了福建龍净环保股份有限公司生产的电除尘设备,设备型式为双室五电厂静电除尘器。

脱硫:采用了中电投远达环保工程有限公司的脱硫设备,脱硫系统为石灰石-石膏湿法脱硫,由远达公司EPC总承包。

脱硝:采用了上海电气集团股份有限责任公司的脱硝设备,采用选择性催化还原脱硝(SCR)工艺。

2 事件经过

在2012年12月份初步设计阶段,依据国家相关标准,确定了大气污染物排放标准,并进行了设备招标,但是在2013年10月份,青海省环保厅发函,要求提高大气污染物排放标准,这样我们招标的电除尘、脱硫设备不符合环保标准的要求,需要重新确定技术方案。具体事件经过如下:

2.1 初步设计阶段

在初步设计阶段,依据国家标准GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》附表1火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值的要求,确定了本项目的排放标准,即烟尘≤30mg/m3;二氧化硫≤100mg/m3。

2.2 设备招标阶段的排放标准情况

(1)静电除尘器:除尘器的效率为99.85%,除尘器出口浓度为:48mg/Nm3(设计煤),按照湿法脱硫系统有50%的除尘效率,烟囱出口的烟尘排放浓度为:24mg/Nm3(设计煤),满足烟尘浓度排放≤30mg/Nm3的要求。

(2)脱硫设备:脱硫效率为:97.3%,出口浓度应为:97.12 mg/NM3,满足SO2浓度排放≤100mg/Nm3的要求。

2.3 大气污染物排放标准提高的起因

在2013年10月25日,青海省环保厅发函明确要求本火电项目废气排放须按GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》附表2中大气污染物特别排放限值标准进行设计、建设。

3 处理方案

3.1 静电除尘器提效方案

(1)采用全电场高频电源并采用小分区供电方案,改为电除尘器出口烟尘浓度≤35.2mg/Nm3保证效率:≥99.89%(设计/校核煤质1/校核煤质2)。

(2)方案说明:将技术协议签订的供电方式即原一、二电场8台2.0A/72kV高频电源,三、四、五电场12台工频电源供电改为第一电场采用8台1.0A/72kV高频电源小分区供电,第二、三、四、五电场32台1.2A/72kV高频电源小分区供电。

3.2 脱硫系统提效方案

即FGD出口SO2浓度由降低至50mg/Nm3。BMCR工况时不小于98.61%。脱硫塔喷淋层由原来的4层增加至5层,原吸收塔直径为19.6m,脱硫提效设计将塔径改为20m。吸收塔总高度由41.4米提高至44.6米,降低烟气流速。

3.3 脱硝系统提效方案

(1)性能要求:脱硝效率不小于85%,脱硝装置在附加层催化剂投运前,脱硝装置出口烟气中NOx含量不大于45mg/Nm3(标态,干基,O2=6%,以NO2计)。

(2)主要变化:对SCR区部分维持2+1层不变,通过增加脱硝催化剂用量来保证脱硝效率提升。氨区部分,由于氨耗量提高,液氨蒸发槽气化量增加为450kg/h/台,共设两台,一用一备。

4 高海拔对于除尘器、脱硫、脱硝系统的影响

相对于平原地区,高海拔地区对除尘器、脱硫、脱硝的影响主要表现在需要处理的烟气量应进行修正,若使用与平原地区的相同型号,将会导致设备达不到额定输出功率。对烟气量应进行了修正,修正系数为37%左右。

5 机组运行结果

在168小时试运满负荷期间两台机组的大气污染物排放浓度:FGD入口烟尘29mg/Nm3(技术协议35.2mg/Nm3),FGD出口烟尘13mg/Nm3(国家标准20mg/Nm3),二氧化硫10mg/Nm3(国家标准50mg/Nm3),氮氧化物45mg/Nm3(国家标准100mg/Nm3)范围内,指标均优于国家规定的排放标准。

6 结语

(1)高原地区气压降低,等温气体体积将发生膨胀,虽然请西安热工院进行了专题试验研究,并根据设计规范对于烟气量进行了修正,但由于只是理论研究,无成熟经验可以借鉴,对于烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放指标是否能够达到设计值,当时还有一定担心,但经过本台机组的投运,证明当初的烟气放大系数是可行的,为以后高海拔地区的火电厂建设积累了经验。

(2)经过实践证明:静电除尘器采用全电场高频电源并采用小分区供电方案是可行的;烟气脱硫系统,采用托盘技术、增加脱硫塔喷淋层数、降低烟气流速是可以降低二氧化硫排放浓度的;脱硝系统通过增加脱硝催化剂用量是能够保证脱硝效率的提升。

本项目由于在基建阶段进行了环保标准的提效,脱硝系统满足新的要求,又由于预留了湿式除尘器位置,为以后改造降低烟尘、二氧化硫的排放浓度提供了方便条件,减少了投资。

猜你喜欢
烟尘氮氧化物二氧化硫
炼钢厂废钢切割烟尘治理措施
浅谈焊接烟尘防控治理及置换通风的应用
党参中二氧化硫残留量的测定
显色法快速检测10种中药材中二氧化硫残留
“二氧化硫与二氧化碳”知识归纳
基于烟气烟尘分析的烟化炉冶炼终点判断
烧结烟气中二氧化硫的测试方法
燃煤电厂烟尘达标排放工艺技术探讨
通过高压直接喷射实现高效率和低氮氧化物排放的氢燃烧方式
氮氧化物吸附催化器与选择性催化还原装置组合排放控制系统用的先进催化剂