宣钢3#高炉深空料线停炉实践

2017-06-27 22:16关利军
中国科技纵横 2017年9期
关键词:操作高炉

关利军

摘 要:2015年10月16日宣钢炼铁厂3#高炉停炉,此次停炉采取降料面停炉法,由于准备工作充分,措施得当,按时将料线控到风口中心线水平面位置,且停炉过程中没有发生炉皮开裂等现象,实现了安全、顺利停炉。

关键词:高炉;停炉;操作

中图分类号:TF548 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)09-0085-01

1 概述

宣钢3#高炉(2000m3)大修改造是在原1350m3高炉地基上首次采用整体步进式滑移技术安装,于2011年6月10日点火开炉。高炉采用了“PW”并罐无料钟炉顶、软水密闭循环冷却系统、炭砖-陶瓷砌体复合炉衬结合水冷炉底、BSK顶燃式热风炉、全干法布袋除尘、炉腹、炉腰及炉身下部结构为三段铜冷却壁等先进技术。高炉共设27个风口,2个铁口,分南、北2个出铁场。高炉开炉后8天按期达产,利用系数即达到2.03t/m3·d,此后通过采取精料、优化操作制度、强化系统管理等方面的一系列强化措施,促使高炉稳定运行。

2 停炉前的准备工作

2.1 制定停炉方案

采用负荷料降料面停炉并加盖面焦30吨(停炉料线约22米),回收煤气至炉腹位置的方法降料面至风口中心线以下停炉。

2.2 炉内主要操作

(1)提前三天即13日配锰矿1.0t/批,生铁锰控制在0.8 ~1.0%之间;钛负荷控制在8kg/t以下;14日配萤石1t/批。(2)预降料线前4h改全焦冶炼,矿批55t,停配蒙古矿,计算焦比650kg/t;计算碱度参数按1.00倍控制,其中[Si]按0.5%控制。预降料线前1.5h加焦一罐,保证小休风时到达炉腹上沿处。预降料线前装料制度根据炉况变化适度调整,确保炉况顺行。

2.3 冷却制度的调整

看水工提前确认检查炉体所有冷却器(包括风口大、中、小套,冷却壁)无漏水;同时确认高炉本体无煤气泄漏,炉体无开焊、开裂点。上料工确认气密箱、炉顶打水水管无漏水。冷却制度调整总的原则是通过适量控水,在保证安全生产的前提下,尽可能降低冷却强度。炉身7段以上冷却水控制到最低水量,适当降低炉缸冷却水压。随料面降低,逐步减少4~6段冷板进水量。

2.4 炉前操作

13日提鐵口角度至11°;停炉前维护好铁口,保持铁口深度2.9~3.1m。停炉前铁水含锰量达到预期效果,渣铁流动性好。从10月11日开始,炉内调整热制度和造渣制度,要求铁水[S]≥0.030%、[Si]≥0.30%,提高炉缸热储备,降低炉渣碱度放硫,配合锰矿清洗炉缸。

2.5 提前准备炉顶打水装置

3#高炉原有打水系统在主控室远程操作,在降料面期间根据顶温需要手动调整后设打水系统,保证顶温控制在350~450℃,并提前试好保证降料面过程打水充分雾化。

3 预降料面工作

10月15日7:00开始采用回收煤气法预降料面,按计划分段加盖面焦。在盖面焦加完后如炉顶温度升高,采用炉顶打水进行降温处理。10月15日8:00开始降料面至小休风,炉前共计出铁两炉次;复风后直至停炉,仅出铁一炉次。

4 控料前的小休风

10月30日12:20~18:05按计划进行小休风,主要任务是安装炉顶打水管、卸炉顶布料溜槽。

5 具体降料面工作

小休风复风后,炉顶原固有打水和后装打水装置相互配合,炉顶温度基本控制在500℃以内,因打水装置出现局部堵塞现象,导致炉顶四点温度偏差较大,增加了操作难度,但是在停炉降料线期间,平均顶温满足350℃至450℃之间要求,未出现爆震现象。从18:00至次日5:00停炉,炉顶固有打水装置累计打水量为297t,后装打水装置打水量累计为310t,合计炉顶打水总量为607t。

6 结语

6.1 此次控料线停炉比较顺利,按计划安全停炉,成功之处

(1)此次3#高炉停炉计划详细、周到,进展顺利,料面降至预计位置,从而减少了后续工作量。期间没有发生炉皮开裂等现象,实现了安全、顺利停炉。(2)炉喉打水装置运行可靠,没有发生故障,水管无变形雾化效果比较好,炉顶温度控制合适。在控料线的整个过程中,炉顶温度在可控制范围内,始终在400~450℃之间;同时各点温度基本均匀,打水雾化效果相当充分。后期打水量掌握合适,从而减少爆震现象的再次发生。(3)与宣钢之前高炉空料线停炉不同,3#高炉10月15日23:08停止回收煤气后,炉顶放散开两个、关一个,顶压保持40~50kpa。高顶压降料线,炉内焦炭燃烧充分,然后经炉顶放散吹出,地表落物为灰白色焦灰,而不是焦粉颗粒,对环境污染大幅降低。

6.2 不足之处

(1)应注意控料线过程中前后进度的掌握。计划4:00停炉,实际5:00停炉,延长一个小时。根据料尺显示和理论计算,3:00料面已经完全进入风口带,但是直到5:00风口仍没有吹空迹象,考虑到环保因素,5:00停炉。停炉后,18日从风口进入炉内,发现炉内形成一个巨型焦堆。原因分析跟长期装料制度和送风制度有关。压边开中心,中心死焦柱大;鼓风动能不足,中心没有吹透。开炉考虑继续缩小风口面积。(2)根据以往停炉经验,3#高炉降料线前1.5h炉内加入提热净焦10.0t,目的是小休风复风后该焦下达炉腹,其有利于复风后快速提热。此举可以说没有任何意义,因为复风后全焦冶炼负荷料正好下达风口带开始燃烧,燃料比650kg/t足以满足高炉提热需要,再加提热焦可能造成两个结果:一是炉温大幅升高,另一个是后期扒炉量增加。

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