柳钢高炉煤气干法除尘运行管理优化

2017-09-17 10:47郑海松唐志宏覃志强梁晓东
科学与财富 2017年25期
关键词:炉况运行管理布袋

郑海松+唐志宏+覃志强+梁晓东

摘 要:从高炉炉况、干法除尘运行工况,分析影响除尘布袋使用寿命的因素,介绍实施的高炉煤气干法除尘运行预警管理措施。

关键词:高炉;干法除尘;炉况;布袋;运行管理

1 前言

柳钢高炉煤气干法除尘于1994-12应用在炼铁厂老4号高炉(306m3)投产,历经了从内滤式到外滤式的发展,設备和技术也取得了长足进步,煤气含尘量长期稳定在10mg/m3以下,布袋寿命周期可达2年左右。 2016年二、三季度,受外围因素的影响,炉况大面积波动,悬料顶温超高次数多,高炉箱体干法布袋损坏较多,频次也多。于是,高度关注干法除尘系统,从荒煤气流量、温度、布袋压差、放灰量、放灰扬尘等运行参数进行跟踪,分析影响除尘布袋使用寿命的因素,提出高炉煤气干法除尘运行监控预警管理优化措施,本文进行总结。

2 干法除尘运行工况

2.1 高炉炉况

2016年,炼铁厂各高炉悬料顶温过高次数合计232次,尤其是二、三季度,由于外围条件的变化,高炉应对处理不到位,炉况出现不同程度的波动,悬塌料频繁,炉顶温度超高(>500 ℃)频数增多,据不完全统计达208次,尤其是5号高炉炉况波动持续时间长,次数最多(达81次),其他高炉也在15次以上。顶温过高,只有大量打水或者减风才能降低顶温。

2.2 干法除尘运行情况

高炉炉况不顺,悬塌料、顶温高次多,灰量也多,箱体布袋损坏也多,以1号A、5、6号高炉为例(见表1),同为1500m3高炉,5号高炉除尘灰数量大,比生产时间相同的1号A高炉多412车,箱体布袋损坏达48个,相当于生产一年时间不到,箱体布袋更换了3遍,不但生产组织困难,同时增加生产维修成本。

2016年1~12月各高炉煤气除尘大于1.0 mg/m3有14次,全厂均值大于1.0 mg/m3有2次,均在国家要求6.0 mg/m3以内。

3 影响布袋寿命的原因分析

3.1 高炉塌料、管道行程

干法除尘运行工况与布袋使用寿命、荒煤气含尘量有直接的关系。在较大的过滤负荷下,容易加速布袋的损坏,高炉的塌料、管道行程的形成,煤气流急剧变化,大量小颗粒炉料未经燃烧还原进入荒煤气,增加布袋过滤负荷,直接影响布袋使用寿命。5号高炉炉况波动时间长,除尘灰比其他高炉多,反吹次数也多,布袋与骨架联接处摩擦加剧,大部分布袋在此处损坏。

3.2 煤气温度偏高

(1)布袋运行受荒煤气温度超高和高炉降顶温打水等因素影响。干法除尘布袋耐高温性差,荒煤气温度过高(>300 ℃)时,高炉通过打水控制温度,会使布袋粘结,透气性变差,增大过滤阻力,布袋易损坏。箱体煤气温度过高(>350 ℃),如无法降温,则直接烧坏布袋。5号、6号高炉长时间炉况波动,悬料顶温高次数多,布袋损坏最多。

(2)6号高炉干法除尘系统共有29个箱体布袋损坏,主要是2015年4季度6号高炉荒煤气温度超高频次较多,所以在2016年1~2月就有15个箱体布袋损坏。5号高炉共有48个箱体布袋损坏,主要是6~9月荒煤气温度超高情况频繁,其间就有32个箱体布袋损坏。

3.3 布袋质量

(1)除尘布袋订货技术参数要求:耐温≥300 ℃,短时350 ℃。查阅布袋运行记录发现,当荒煤气温度偏高(230 ℃~250 ℃)时,就会有布袋损坏,说明布袋耐高温差。

(2)在2008年前,换布袋操作时可直接抽出布袋骨架,再抽起破损布袋进行更换。现在换布袋操作时,布袋是紧贴着骨架的,无法先抽出骨架,需分段抽起来再用刀割开布袋,将骨架与布袋分离。骨架与布袋无法分离,说明布袋的强度较以前有所降低。

3.4 布袋骨架及安装质量

(1)布袋骨架在整个使用周期可更换3次布袋,每次操作都会造成骨架变形,损坏,进而对布袋的支撑失效。更换布袋时,如不能及时检查更换受损布袋骨架,在用净煤气反吹清灰时,布袋易受煤气流冲击而损坏。

(2)班组要安排人员跟踪布袋更换作业过程,发现问题及时纠正。如:布袋骨架是否联接好,有无脱落;布袋卡簧是否装好等。避免安装质量问题,影响布袋使用寿命。

4 监控预警措施

4.1 系统关注

干法除尘运行的最终目的是降低煤气含尘量,炼铁的考核指标是煤气含尘量<3 mg/m3。从实际情况看,煤气含尘量>1 mg/m3,即有箱体布袋破损漏灰,在煤气含尘量达到3 mg/m3时,箱体布袋破损情况已是较严重,很容易失控。从干法除尘系统运行的荒煤气温度、布袋压差、放灰量、放灰扬尘等参数的异常变化开始,就要特别注意高炉的生产情况,在与高炉做好沟通联系的同时,要做好原始记录,并按汇报制度及时反馈信息,针对不同的异常工况采取相应的措施进行处理。

4.2 处置原则

首先,异常信息要流转至相关人员能知晓,其次,当值人员在异常没有得到解决的情况下,负有信息重复发出及越级发出的职责。如荒煤气温度超高回报程序:干法除尘岗位→高炉值班室→班长→车间值班工长→车间领导→生产调度→点检站→机动科。

4.3 高炉荒煤气温度监控预警制度

(1)煤气温度偏低(<80 ℃)使布袋粘结。

(2)温度过高(>250 ℃)时,此时,高炉会通过打水控制温度,将造成使布袋粘结,导致布袋透气性变差,过滤阻力变大,易损坏布袋。

(3)煤气温度过高(>280 ℃),如无法降温,则直接烧坏布袋。

(4)煤气温度:① 如荒煤气温度>250 ℃,通知高炉打水降温。 ② 荒煤气温度<230 ℃时,联系高炉关闭打水阀,防止过量打水致使布袋板结。③根据干法除尘的实际运行工况,合理选择投运箱体数量。④记录荒煤气超高的数据,包括温度值、持续时间,班组存档,作为监控布袋使用寿命的原始依据。(荒煤气温度 >230 ℃即要记录)

4.4 反吹效果监控制度

在反吹效果差,反吹压差降不下或反吹后压差很快升高时,说明布袋粘结,透气性变差,压差高。过滤阻力变大,布袋易损坏。

(1)联系高炉,确认高炉是否打水或蒸汽降温,如荒煤气温度没有超高,通知高炉关闭打水阀或蒸汽阀;通知巡检人员、班长,检查高炉炉顶打水阀或蒸汽阀是否关闭。

(2)为保证整个干法系统的每个箱体的过滤负荷均衡,反吹清灰操作时,必须要对1个系统的全部箱体进行反吹。

4.5 煤气含尘量监控制度

煤气含尘量异常(煤气含尘量>1mg/m3)发出预警报告。

(1)定期查漏,及时发现,控制煤气含尘量<1 mg/m3

(2)周六、周日,每天的中夜班,巡检人员每班次,在净煤气总管取样处用玻璃管取样2次(4 h1次),每次取样时间60 min。

(3)如发现取样管棉花变黑或有粉尘,汇报给班长、值班工长,值班工长组织对干法箱体进行检漏,发现箱体有漏灰,及时停用箱体。

4.6 重力除尘器监控制度

重力除尘器放灰有焦炭,重力除尘器、箱体灰量异常发出预警报告。

(1)放灰有焦炭或灰量异常增加时,预示高炉炉况异常,会有荒煤气温度超高现象。

(2)高炉生产异常,灰量异常增加,放灰时,炉灰不沾水,加湿效果差。

(2)监控荒煤气温度。

5 结 语

通过跟踪分析干法除尘的日常运行主要参数,制订运行监控预警管理措施,对异常情况及时干预,采取积极和相应措施处置,可以延长布袋使用寿命,降低煤气含尘量。

猜你喜欢
炉况运行管理布袋
高炉风口灌渣炉况快速恢复实践
红钢3#高炉降料面检修炉况恢复实践
布袋和尚
莱钢1#1880m3高炉灌渣后炉况恢复实践
1780m3高炉72小时炉况快速恢复实践
沙布袋
配电网自动化建设与运行管理问题分析
站不起来的布袋
布袋山手记