荆州采油厂注水系统适应性分析

2017-09-30 11:47代金熔
科技视界 2017年13期
关键词:注水泵洗井酸化

代金熔

【摘 要】通过对荆州采油厂注水系统调查,分析了目前厂注水系统存在的问题,及对下步工作提出指导性建议。

【关键词】管网;措施;换封;地面改造;井筒管理

1 基本情况

全厂共有水井46口,有注水站有18座,注水泵有29台,罐容达到1225m3。注水管线累计长度17.65km,其中干线2.46km,支线15.19km。

(1)注水井生产现状

2016年12月共有注水井46口,开井23口,日注水543方,年注水223146方。

(2)注水系统现状

全厂共有注水站有20座,注水泵有29台,罐容达到1225m3。注水压力6-42MPa,实际日注水量750m3。

(3)注水管网现状

注水管线累计长度17.65km,其中干线2.46km,支线15.19km。

2 适应性分析

(1)注水泵适应性分析

注水站点有18个,其中注水站有5座,有注水点8个,从目前注水设备和注水压力和排量来看,注水点设备满足于注水井生产需求,注水站同兴站和陵72站,注水压力与单井注水压力相矛盾,不能满足生产需求。

1)注水站注水泵适应性

同兴注水站按照550m3/d的注水量进行设计和施工,注水系统设计压力25MPa,13.5m3/h的注水泵两用一备,目前纳入系统的注水井只有SH10-X19、SH6-X15井,日注水70m3,只有注水系统设计注水能力的12.7%。随着注水时间增加,地层压力扩散速度减缓,吸水能力降低,为了能完成注水任务,不断的调整注水周期,主要是通过调整变频频率。

11月份,更换了一台排量6.0m3/h的注水泵。12月21日投入运行,注水时间由12h延长到24h,延长注水时间,注水压力12MPa-8MPa,生产运行平稳。

陵72注水站设计规模240m3/d,注水系统压力:20MPa,投运时间2011年11月,注水泵压力20MPa,理论排量11m3/h。注水井压力5~22MPa,日配注水量120m3/h。

2)沙24斜-1單井注水点更换超高压注水泵

沙24-1井于2012年7月7日酸化注水,初期注水压力30MPa,注不进,注水压力达到32.5MPa,仍注不进水,累计注水6m3。9月份压裂,初期注水压力38MPa,目前该井一直停注,累计注水52m3。酸化,压裂过都无法注水,6月8日安装了超高压注水泵后,初期注水压力达到42MPa,日注水20m3,注水压力高,套压达到40MPa,套压高,从安全因素考虑,目前停注。

(2)注水管网适应性分析

1)SK8-6注水点地面管网改造

SK8-6注水点是2006年投入注水的,随着区块开发,注水井的增加,当时用的流程,不易于岗位人员调节注水量,设备老式目前无法校检,不能满足实际的生产,6月份整改了SK8-6注水站点干线流程。

2)陵72井注水管网不适应

陵72井的水源,是通过注水站分水间陵72斜-16供水管线到陵72斜-24井分水,一部分到陵72斜-16CZ,一部分到陵72斜-24,一部分到陵72井,高压供水到陵72注水罐降压,然后通过注水泵再次增压注水,这样在高压到降低压力,再到高压注水,从而降低该系统效率。

(3)注水井适应性分析

依靠工艺技术,达到注水目的

1)措施作业

今年主要措施是酸化,对比酸化前后的生产情况,通过酸化后,注水井压力都有明显下降,比如7月对陵72斜-23井进行酸化增注,通过酸化措施后,注水压力由19MPa,下降到10MPa,日注水由20m3上升到30m3。

针对陵66斜-1井目前注水压力在31MPa,该井是今年转注的水井,在转注作业的时候,未酸化措施,试挤压力达到38MPa,10月份对该井进行酸化,11月21日注水,泵压10 MPa,油压9 MPa,注水量20m3。

注水井中酸化井次最多的区块是红花组,通过酸化措施后酸化后,注水井压力大部分都有所下降,酸化在水井中是主导措施手段。

2、换封作业

李3斜-8井于2012年6月酸化增注,初期注水压力30MPa,井口350型,到8月份注水压力达到32MPa,停注。2012年12月份装超高压注水泵,目前注水压力31MPa,日注水20m3。

换封井封隔器失效比较快,一是因为井下斜度大,造成封隔器坐封不严,失效快;二是下封时间久了,长期没有注水,封隔器解压失效;三是注水压力高,压差大,影响封隔器。

3)注水井筒管理,确保注好水

全年开展洗井针对注水压力上升,洗井10井次。3月15日对陵24-5井洗井,洗井5h,用水141m3,洗井前该井注水压力15MPa,日注水50m3,洗井后压力压力15MPa,日注水50m3,3月15日对李3井洗井,洗井5h,用水136m3,洗井前该井注水压力28MPa,日注水20m3,洗井后压力压力28MPa,日注水20m3。

3 结论

(1)依靠工艺技术,降压增注

1)今年酸化措施6井次,酸化后水井注水压力降低。针对注水压力高,难注井采取酸化措施,比如陵72井区,陵72斜-23通过酸化后,注水压力降低,针对该区块有水敏,建议对陵72井进行酸化措施,降低注水压力。

2)针对超高压井万12-3、沙24-1这样的井,利用现场生产经验与外科研单位结合,共同研究注水井降压增注的方法,从而提高注水时率。另外,购买外油田的封隔器。

(2)工艺流程合理化,提高注水系统效率

结合陵72井区的现有注水工艺流程管网,下步建议供水管线和注水管线分开,对陵72井单独铺一条供水管线,与现有的注水管线分开。采取低压供水,在利用注水泵增压注水,从而提高注水系统效率,降低能耗。

(3)井筒管理措施

注水井洗井要求是正常笼统注水井每季度洗井一次,间注井在恢复注水前应洗井。正常分注井每季度应洗井一次,分注井在作业前应反洗井,分注井吸水量明显下降时应及时洗井。 洗井后的指标:1、水质要求:洗井后水井进出口水质达到一致,水质指标:悬浮物含量≤5mg/l,含油量≤10mg/l。2、洗井排量:25~30m3/h, 3、洗井总水量:Q≥150m3, 4、洗井压力:P≤12.5MPa。

[责任编辑:张涛]endprint

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