高炉料流阀故障分析与诊断

2017-11-20 21:46姚振爽杨红松
山东工业技术 2017年22期
关键词:油缸

姚振爽+杨红松

摘 要:本文对某高炉料流阀故障现象及处理进行阐述分析,通过对矿料流阀故障分析及总结,可以快速解决故障问题, 使矿布料器能够均匀布料,不影响竖炉料面形状.

关键词:料流阀 ;比例阀 ;油缸

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.22.046

1 前言

高炉料流阀安装在布料器的上方,通过调节料流阀的开度大小可以控制矿布料的总圈数,料流阀的开度大一些,布料圈数将会少一些,并且按照设定时间来布料,当检测到实际布料时间不对时,程序会自动调节料流阀的开度大小来进行修正料量的大小。料流阀的性能直接影响高炉布料的准确性,要达到在设定的圈数中布完原料的目的,要求布料的圈数控制在±1圈内,料流阀必须快速、准确地达到设定角度,料流阀开度信号丢失或是精度不够,会造成矿布料器不能均匀布料,影响料面形状和高炉生产。

2 设备原理及故障现象

矿料流阀的执行机构是由带内置传感器的油缸来控制,位置反馈采用位置传感器的ssi信号输出。SSI信号采集和转换采用IV251,现场配置绝对值型编码器和标准 SSI 接口(分辨率25位,格雷码输出),感器,采用Master mode操作(即由IV251产生时钟信号),将位置信息以格雷码的方式读取并发送给上级主控PLC,由CPU运算后发送指令,控制油缸的动作。

故障发生时,远程开度显示100%(20mA)时,反馈开度显示不随油缸伸缩变化,用信号发送器给0mA时,远程开度显示0%,此时机旁只能油缸伸出,不能实现油缸缩入。远程可以手动内部开(伸出),关(缩入)操作,机旁只能关油缸操作。油缸在运转时旁通电磁阀断电,静止时得电。检查油缸位置传感器,将位置传感器连接到,矿布料器控制系统,有位置显示变化,验证矿料流阀油缸传感器正常。重新更换信号转换器LV251后,4和7的管脚输出20mA电流而且油缸动作时20mA不变。

3 故障原因分析及处理

(1)矿料流阀的开度显示没有随油缸的移动变化,信号转换器内的0—20mA的定义值被更改,最小位置和最大位置的电流信号都变为20mA。

(2)重新对转换器LV251写入0—20mA的值。

1)按照转换器设置要求,重新标定,对转换器LV251写入0—20mA的值。

2)校核现场阀台箱内位置传感器时钟线(蓝色正,红色负)。数据线(黄色正,灰色负)。

3)拨码设置1456在下侧,2378在上侧 (6#拨码,调试时在下侧,调试结束后在上侧)。

4)位置传感器时钟线正负接反时,零位和最大位置值不能写入。

(3)对信号转换器LV251的处理方法如下:

按照以上接线方式,将位置传感器于转换器LV251连接好。先将 6 号开关设置为 ON(检测模式)并给模块上电。绿色 LED(电源)和黄色 LED(状态)应该都亮。成功自检完成后,黄色 LED 应再次熄滅(大约 1 秒)。SSI 信号检测: 现在按 TeAch 按钮一次。此时会检测 SSI 数据线。黄色 LED 此时应该亮起。如果仍然保持熄灭,需要交换输入线 DAtA+(9)和 DAtA-(8)。第二次按下 TeAch 按钮,将用同样的方式检测 SSI 时钟线。 LED 应该亮起,否则需要调换 Clock+( 3)和 Clock-(2)。 第三次按下 TeAch 按钮, LED 将再次熄灭并再次进入状态测试循环。如果在第一次和第二次按下按钮后 LED 状态灯亮,表明编码器接线正常。然后给模块断电,并设 DIL6为OFF 。

设定模拟量输出比例:将DIL6 设为 OFF,再次给模块上电。按 TeAch 按钮一次。状态 LED 缓慢的闪烁,模块等待零位。移动编码器到期望输出为零的位置并再次按下按钮。定义的零位将被储存,并且 LED 快速的闪烁等待满量程位置。移动编码器到期望为满量程输出的位置并再次按下按钮。此时满量程定义被储存,LED 熄灭。此时,模拟量输出按输出模式定义设定为极限值。如果极限值不能写入成功,需要交换时钟输入线 DAtA+(9)和 DAtA-(8)。

信号转换器LV251设置和调试完成后,请将 DIL 开关 6 设为 ON。 如果为 OFF,不小心按下“ TeAch”按钮将覆盖你之前的输入。

4 结束语

矿料流阀在运行过程中,根据布料器布料厚度的需求,开度从0%-100%之间不断调整,油缸开度信号直接控制布料器的旋转速度。为了保证矿料流阀开度信号的可靠,需要注意以下事项:

(1)信号转换器接线正确,油缸内置传感器接口没有松动,信号是ssi信号源,位置信号隔离器的工作方式正确。

(2)油缸机旁启动的条件:油缸位置信号0—20mA要连续变化,比例阀上电继电器得电,比例阀控制信号给出。同时控制程序中1000度温度要强制。

(3)机旁和远程都是通过比例阀开关油缸,机旁的开指令对应软件中的100%的开度去执行,关指令对应软件中0%的开度去执行。

参考文献:

[1]管忠范.液压传动系统[M].北京:机械工业出版社,2006.

[2]姜继海.液压与气动传动[M].北京:高等教育出版社,2006.

作者简介:姚振爽(1973-),男,甘肃人,本科,高级工程师,研究方向:电气自动化。endprint

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